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统计分析表明,弹簧钢材脱碳问题严重影响我公司钢材质量,作者分析了影响钢材脱碳的主要因素,钢材的加热温度和时间,模拟现场实际,进行加热温度与加热时间对钢材脱碳的影响试验,确定了钢材最佳加热参数,采用新措施后,钢材质量明显改善,获得了显著的经济效益。 相似文献
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采用现场统计分析和试验相结合的方法,探讨了在高速轧制和控制冷却条件下钢材表面脱碳的形成规律,指出当轧制速度小于40m/s时,一次脱碳是钢材脱碳的主要来源,当轧制速度大于40m/s时,二次脱碳的影响相当于钢坯在炉内的保温时间延长8~10倍,或者加热温度升高150~200℃。并分析了加热,冷却工艺参数对钢材表面脱碳的影响。 相似文献
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高速轧制和控冷条件下的钢材表面脱碳 总被引:3,自引:0,他引:3
采用现场统计分析和试验相结合的方法,探讨了在高速轧制和控制冷却条件下钢材表面脱碳的形成规律。指出当轧制速度小于40m/s时,一次脱碳是钢材脱碳的主要来源;当轧制速度大于40m/s时,二次脱碳的影响相当于钢坯在炉内的保温时间延长8~10倍,或者加热温度升高150~200℃。分析了加热、冷却工艺参数对钢材表面脱碳的影响。 相似文献
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钢在加热时的脱碳数学模型 总被引:2,自引:0,他引:2
本文提出了钢在加热时的脱碳机理,指出扩散是钢的脱碳反应的限制环节;利用菲克第一定律,推导出钢在加热时的脱碳数学模型。并用60Si_2Mn 钢在900℃时的脱碳试验数据进行验证,证实了所提出的脱碳数学模型是正确的。又讨论了钢的化学成分,加热温度和气氛等因素对钢脱碳的影响。 相似文献
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介绍了近期研究成功的冷拉钢材感应加热快速退火工艺。以15~250℃/s的加热速度把钢材加热至750~850℃,然后空冷。通过对碳素钢和低合金钢的研究表明,退火后钢材具有许多优点。例如,力学性能均匀稳定、表面少氧化和少脱碳、表面质量好、内应力完全消除等。该工艺已在生产中应用。 相似文献
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弹簧扁钢在加热炉中脱碳超标的控制 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对弹簧扁钢在加热炉中加热温度、时间以及炉气成份等因素对弹簧扁钢脱碳影响的分析,结合加热炉的改造,在炉型结构、加热工艺和操作方法上采取了相应的措施,有效地解决了弹簧钢脱碳超标的难题。 相似文献
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新型高强韧性弹簧钢40T(%:0.41C-2. 12Si- 1.03Cr- 1.98Ni-0.31Mo-0.25V),44T(%:0.44C-2.28Si- 1.42Cr-0.25V)和弹簧钢60Si2CrVA(%:0.59C-1.65Si-1.11Cr-0.18V)的φ18 mm 和φ26 mm 试验钢材由北满特钢 20t电弧炉冶炼,经轧制、冷拔而成。各钢材经860~1000℃加热脱碳试验的结果表明,40T钢碳含量较低,并 有~2%Ni,其脱碳倾向明显低于44T钢和60Si2CrVA钢;880 ℃加热1 h时,40T钢没有脱碳,44T钢脱碳层深 0.05mm,60Si2CrVA钢脱碳层深0.15 mm;1000 ℃加热20 min,40T钢脱碳层深0.1 mm,44T 钢0.2 mm, 60Si2CrVA钢0.4 mm。40T钢脱碳倾向小,有利于提高弹簧的疲劳寿命。 相似文献
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为了研究RH炉化学升温工艺对IF钢洁净度的影响, 针对RH不同阶段进行化学升温,通过取样分析对铸坯全氧、夹杂物数量密度分布、夹杂物尺寸三指标进行系统分析,定量评价RH化学升温节点及升温幅度对钢水洁净度的影响。结果表明,RH化学升温时,钢水洁净度恶化,铸坯全氧质量分数增加了0.000 8%~0.001 3%;在同一升温值、不同升温节点条件下,以RH升温32~36 ℃为例,方案4团簇状夹杂物尺寸达到20 μm,小于方案5团簇状夹杂物尺寸30 μm。因此,采用“脱碳中前期+脱碳终点”升温工艺,夹杂物尺寸优于“脱碳终点”升温工艺。生产实践中,若钢水进RH炉温度低,在RH升温操作不可避免的条件下,应采用“脱碳中前期+脱碳终点”升温工艺,以减少RH升温操作对钢水洁净度的影响。 相似文献
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分析了影响脱碳效果和结晶行为的各种要素及其相互制约关系,提出了Hi-B连续退火工艺曲线,总结得出快速加热及合理稳态气氛是实现工艺制度的关键.结合实际工程,介绍了在连续退火炉设计中快速加热和气氛设计的考虑方法,并指出随着Hi-B产品的发展,如何改进这些方法将是连退工程研发的方向之一. 相似文献
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为了提高RH脱碳效果,缩短RH精炼周期,从热力学和动力学理论上对RH脱碳进行分析,从实践上对RH脱碳处理进行动态控制工艺优化。吹氧加铝升温工艺优化后,超低碳钢成品碳合格率从94%左右提高到100%,RH处理10 min即可把碳脱到0.002%左右,与工艺优化前对比,成品碳质量分数从0.001 5%~0.002%降低到0.001%~0.001 4%。研究了压降对脱碳速率的影响,结果表明,压降速度越快,脱碳速率越高,预抽真空可以提高脱碳效率和获得更低的终点碳含量。研究了脱碳结束时氧含量与脱碳终点碳含量的关系,结果表明,脱碳结束时氧质量分数在0.025%~0.035%范围内,能满足脱碳终点碳质量分数小于0.002%的要求。 相似文献
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合理控制加热时间、加热温度、炉内气氛是防止钢板表面脱碳的关键,在现有生产工艺及装备的条件下,通过在退火炉内放置木炭或木块可以有效地解决45号钢冷轧薄钢板表面脱碳问题。 相似文献
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采用微波加热对高碳铬铁粉固相脱碳进行了动力学研究.以碳酸钙粉为固体脱碳剂,按高碳铬铁粉中碳与碳酸钙粉完全分解后产生的CO2的摩尔比为1︰1和1︰1.4混合,在微波场中对内配碳酸钙高碳铬铁粉加热到不同温度并保温脱碳一定时间,测定其碳含量并计算固相脱碳反应的表观活化能.实验表明:提高内配碳酸钙的比例,物料的脱碳率会相应提高,但混合物料的微波加热升温速率会变小;对于脱碳摩尔比相同的物料,随着脱碳温度的提高和保温时间的延长,物料的脱碳率随之提高.当1200℃保温脱碳60 min时,两种脱碳摩尔比下物料脱碳效果最好,脱碳率分别为65.56%和82.96%.微波场能促进高碳铬铁粉中碳的活化扩散和CO2的吸附扩散.微波加热内配碳酸钙高碳铬铁粉固相脱碳反应近似为一级反应,脱碳反应的表观活化能为68.43 kJ·mol-1. 相似文献
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分析了影响RH脱碳的因素,在试验生产中采取了快速提高RH真空度、加快初期脱碳反应速率和增大驱动气体流量等强化中期脱碳的措施,大幅降低了RH处理结束时钢水中碳含量.分析表明,钢包顶渣氧化性强是钢水中Als损失和T[O]高的主要原因. 相似文献
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李光 《冶金标准化与质量》2006,44(4):30-33
介绍了60Si2Mn弹簧扁钢脱碳改进中加热制度原则的确定过程,在弹簧方坯和成品扁钢脱碳改进的测量和分析过程中应用了统计技术,直观、定量找出了脱碳产生原因的瓶颈,提出了进一步的改进措施,探讨了统计技术在品质改进中的重要作用。 相似文献