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采用对比试验方法,分析了镍基功能陶瓷镀层用于汽车缸套减摩保护的可行性。比较了电镀镍基功能陶瓷镀层的汽车缸套和电镀硬铬镀层的汽车缸套的耐磨性,对照了两种缸套的磨损形貌,并分析了磨损形式。得出结论:镍基功能陶瓷镀层能够起到减摩保护的作用,适合用于汽车缸套以提高其耐磨性。 相似文献
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汪融 《高科技纤维与应用》1997,(Z1)
Masterbatches是专门开发的含有特威隆浆粕的填充料。你曾停下车来想过你车盖下的同步带吗?它是一种齿形橡胶带,用以驱动凸轮轴以确保阀门准时开和关。这种带子按照它在被调换前的使用寿命要达到好几万里的要求设计制造,在任何情况下它都不能断裂,否则会造成阀门的严重损害,凸轮要尽可能保持原来形状,如果磨损大多会造成皮带打滑、而造成严重损伤。 相似文献
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分析该厂4D12-55/220尿素压缩机五级缸套寿命缩短的原因。分析和计算表明,缸套在装配过程中,装配精度降低是拉缸现象发生的主要原因,四级缸径严重磨损加速了这一现象的发生。 相似文献
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1存在的问题
H8-36/320型氢氮压缩机是根据合成氨装置的特殊要求进行设计的。该压缩机六段环容易磨损、寿命短,并且把缸套内壁拉毛。现场实际分析:①活塞环尺寸外径为68mm、壁厚为3mm、高度为2.5mm(材料铸铁环),可看出六段环的壁厚太薄、环高度太小,与气缸内壁摩擦不吻合使阻力增大,造成六段环容易磨损和气缸套内壁拉毛。 相似文献
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由于L3.3-17/320型氢氮压缩机的三、四段气缸套和平衡段气缸套、五段气缸套、六段气缸套(指六级压缩机),均为内台阶式结构,更换缸套时无法直接将旧缸套从缸体中拉出来。以往我们都是用镗去旧缸套的办法来解决。这种方法检修时间长,费用多,而且有时会因加工失误造成整段缸体报废。 相似文献
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H2S除对CO2压缩机的腐蚀有影响外,更重要的是当H2S遇到O2形成单质S时,对CO2压缩机的缸套、活塞及活塞环的磨损增加数倍,甚至数10倍。压力越高段磨损越快,特别是高压段。 相似文献
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西德BRSIG公司生产的BX50/453型氢氮气压缩机在我厂已连续运行15年,2/3段缸套因磨损严重超差,影响了活塞杆及填料的使用寿命,打气量不足,困扰着我厂生产的长周期稳定运行,故更换该机的缸套势在必行。2/3段气缸与缸套间过盈量达0.27mm,这... 相似文献
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塑木复合材料在加工过程中,对设备的损伤情况,远远大于普通塑胶材料的加工,集中表现在经常性螺杆扭断(锥双);高磨损(锥双、平双、单螺杆);高腐蚀(锥双、平双、单螺杆)。鉴于塑木复合材料的材料特性,经常性螺杆扭断和高磨损很容易找到原因,现就实际生产中的一些现象,对设备加工过程中的腐蚀原因,做一些探讨。磨损和腐蚀是一个互动关系,腐蚀促进了设备的高磨损,高磨损降低了设备的抗腐蚀能力。也可能是螺杆经常性扭断的一个诱因。 相似文献
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一批CA141型汽车发动机缺体的气缸套承孔在使用过程中出现了内径变大,新的标准缸套无法配合作用。经验查分析,发现为微动磨损所致。为此,我们采用表面镀铜进行电刷镀缸套和加大其外径的修复,实践证明,使用效果相当好。 相似文献
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对于边缘传动的球磨机,小齿轮、大齿轮运转一段时问后就会产生齿面磨损,为延长齿轮使用寿命,一般采取调换齿轮工作面的方法,即将非工作面调为工作面,俗称“翻个”。齿轮两个齿面都磨损后,就要更换。但大齿轮的翻个或更换是非常困难的。 相似文献
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陈南雄 《硫磷设计与粉体工程》2008,(3):28-33
某厂一台进口往复式新氢压缩机,累计运行时间半年,运行能力就达不到设计要求,振动超标,检查发现了一段缸缸套磨损严重,活塞环槽出现不同程度磨损和活塞环断裂等问题.从机组和管系震动、气缸组件材质选用等方面入手开展失效分析,提出改进措施.通过降低机组和管系震动,对活塞和缸套进行技术改造,经过半年的运行取得了成功,压缩机运转平稳,运行能力达到了设计的要求. 相似文献