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<正> 一、前言在石油化工行业中,机泵釜所采用的轴封往往是机械密封和填料密封。由于填料密封具有结构简单、价格便宜、容易制造、维修方便、使用范围广等优点,所以尽管与机械密封相比可靠性略差,但它仍然有着较大的生命力。填料密封的材料通常采用无机纤维(石棉纤维等)和有机纤维(麻、木棉纤维、聚四氟乙烯等)。另外在高温高压时采用半金属和金属填料等。 相似文献
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目前钻井现场使用的离心泵轴封装置常采用填料密封和机械密封2大类,但剪切泵(改进的离心泵)轴封仍存在早期失效、使用寿命短等问题。为此,设计了一种机械密封和填料密封相结合的密封方式——组合密封。这种密封方式保留了填料密封操作维修方便的优点,同时还解决了剪切泵轴封泄漏和密封圈磨损快的问题。现场使用表明,4台泵的使用寿命均超过8个月,泵效提高了3%,与普通密封相比,每台泵每年可节约检修费2000元,收到了预期使用效果。 相似文献
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我厂润滑油车间白土装置有4台80YJ-55x2型油浆泵,主要用来输送白土精制油。由于装置生产工艺的特殊性,过滤前,介质中均含有3%~5%的白土,若采用机械密封,将引起严重的磨料磨损。所以油浆泵使用的是软填料密封,其结构形式如图1所示。软填料使用的是碳纤维填料, 相似文献
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青海油田污水过滤罐的搅拌器大部分采用机械密封方式密封,在过滤罐反冲洗过程中由于搅拌器旋转产生摩擦、抖动,造成机构密封频繁损坏根据实际生产工况提出将机械密封改为填料密封的改进措施改进后年节省材料维修费用28 000元,年减少外输泵耗电约4 680 kW·h;水质符合率指标大幅上升,由实施前89.6%上升至95.5%;含油量、悬浮物含量、腐蚀速度指标基本保持稳定,符合率均保持100%;同时填料密封避免了因停运过滤罐导致泵压升高造成的耗电增加和管线穿孔现象的发生. 相似文献
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改善高压柱塞泵的软填料密封 总被引:4,自引:0,他引:4
彭旭东 《石油化工设备技术》1998,19(2):58-61
介绍了柱塞泵软填料密封的基本知识,重点就如何改善填料密封的性能,从填料箱的总体结构、填料材料和组合、柱塞以及导向套等几个方面进行了分析。应用实例表明,国产填料完全可以替代进口填料。 相似文献
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针对目前油气集输和石油化工行业用离心泵旋转轴密封装置的填料密封和机械密封的不足之处 ,设计了一种新型旋转轴密封装置———磁力预紧快装机械密封装置。该装置采用永磁体磁力预紧代替普通机械密封的弹簧力预紧 ,并设有快装结构和柔性压盖 ,适用于输送清水、污水和原油等离心泵轴的中低压密封。具有结构紧凑、工作可靠、安装精度要求低、易装拆维修、密封压力范围广和自动调整密封面偏磨等特点。允许工作介质含有少量粒度小于 2 μm的固体颗粒。这种装置尚处于理论设计阶段。 相似文献
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离心泵是油库原油输送的主要设备,一旦发生泄漏将造成一定的危害。为了避免事故发生,从近几年发生的离心泵泄漏事故以及相关文献出发,对离心泵泄漏事故进行了定性和定量分析,得出相关结论:在离心泵泄漏事故中,机械密封失效是其主要原因,动、静环失效和固定环转动是导致机械密封失效的主要因素;其次是填料密封失效,填料老化与填料松散是导致填料密封失效的主要因素。依据离心泵泄漏事故安全评价的结果,提出改进建议:对离心泵的进口压力和输送介质的温度进行控制,避免发生汽蚀;加强对泵壳以及轴承等原件的定期检查和及时更换等工作;提高工作人员的专业素养,在操作时充分考虑各种因素的影响。 相似文献
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分析了焦化装置KBH-55-180多级泵填料密封失效的原因,并阐明了原填料密封改为机械密封后的良好效果和显著的经济效益。 相似文献
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石油化工行业用泵特别是高温热油泵上,机械密封是最脆弱、最容易出故障的部件。近年来,炼油企业发生多起高温油泵密封泄露着火事故,做好高温热油泵的管理.尤其是机械密封的管理,关系到整个石化企业的安全。据调查.在石化行业用泵的维修中,机械密封的维修工作占维修总量的50%左右,石家庄炼化机械密封费用占全年所有配件费用的40%左右。 相似文献
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《石油化工设备技术》1998,(6)
阀门填料密封技术获新突破目前阀门的密封结构形式主要有填料密封和波纹管密封两种。波纹管密封由于受本身耐压能力的限制及存在某些技术上的问题未能很好解决,使用受到一定限制。因此,90%以上的阀门仍采用填料密封。填料密封虽能适应较高的温度和压力的要求,但其泄... 相似文献
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水泵轴封广泛采用传统的盘根填料密封,盘根密封运行周期短、轴套容易磨损、检修频繁、不能彻底解决密封点泄露。经过对密封函进行改造,采用胶状软填料,彻底解决了水泵轴封泄露问题。保证了设备长周期、安全、稳定运行。 相似文献