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济钢焦化厂对单塔脱苯工序进行标定,找出了脱苯塔重苯和萘抽两侧线温度低的原因,并对工序中不合理的工艺及参数进行优化调整,使单塔两侧线温度提高到工艺设计要求,侧线产品合格,洗油消耗由148kg/t苯降至90kg/t苯,轻苯收率由0.97%提高到1.05%以上,实现了工序质量的长期稳定。 相似文献
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通过对精苯工序吹苯塔循环碱系统改造,采取增加液封,扩大冷却面积,完善碱油分离系统,增加碱中间槽等措施,保证了装置稳定运行,有效缓解了对后序设备的腐蚀。 相似文献
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承钢焦化厂粗苯系统生产在2000年4月出现了以下不正常现象:管式炉后富油温度失控,高达260-270℃;贫油泵量小,不能满足设计要求且 泵后压力低;贫油含苯高,洗苯塔后煤气含苯高,造成粗苯产量低。对此,经认真分析,反复试验,发现所有这些现象均为贫富油换热器串漏所致,富油被短路,不经脱苯塔直接进入热贫油槽。 相似文献
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介绍化工分公司脱苯塔的腐蚀情况和现场挂片腐蚀试验,研究了引起挂片腐蚀的主要原因,并结合现场和挂片试验的结果,提出了合理选用脱苯塔材质的建议。 相似文献
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精苯车间轻苯加工装置原设计加工轻苯1万t,已不能满足生产需求,需扩容改造,经充分设计计算论证,新增一纯苯塔直径为1200mm,原纯苯塔改为初馏塔,原精制塔不变,原初馏塔改造为两苯塔,其它设备参数按设计计算重新选型.精苯车间扩容改造于2004年8月9日改造完毕,每天加工轻苯可达到140t,年加工粗苯5000t.经过几个月的运行证明,该扩容改造项目已达到设计目的.生产稳定顺行,产品质量全部达到国标一级标准,年创经济效益3051万元. 相似文献
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针对攀钢煤化工公司回收二系粗苯系统的脱苯塔、脱水塔、管式炉等设备严重腐蚀进行了原因分析,并提出了防止粗苯系统进一步腐蚀的改进建议和措施。 相似文献
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本文通过对焦化厂洗苯塔后煤气含苯量分析,探讨了影响洗苯塔后煤气含苯量的因素。采取了一系列相应措施,使洗苯塔后煤气含苯量达到了设计要求。 相似文献
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介绍了轻苯精制中洗涤、吹苯系统的几项改造措施,减少了再生酸和废水的产生量,提高了苯渣的产品质量,保证了设备的运行稳定性,使得经济技术指标和环保效益均得到了提高。 相似文献
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随着焦炉煤种及配比的改变,煤气含苯分析的谱图发生了变化。为了能更好地指导生产,我们从实际出发,改进了煤气含苯分析校正系数,减小了煤气含苯分析误差,大大提高了分析准确度。 相似文献
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色谱法测定焦油中粗苯含量 总被引:1,自引:0,他引:1
目前粗苯180℃前馏出量采用传统的蒸馏法,污染环境,挥发出的苯蒸汽对人体有毒有害,采用色谱法代替后,可以提高安全性能,缩短检验时间,消除作业环境的污染。 相似文献
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由于重苯中成分复杂,分离提取较为困难,国内大多数厂家只进行初加工。潍焦集团利用重苯中各组分的熔沸点性质不同,应用精馏技术开发出一种重苯加工装置,分离出溶剂油、工业萘、α-甲基萘、β-甲基萘以及洗油等质量稳定的产品,实现了较好的经济效益。 相似文献
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利用HP-FFAP毛细管柱分离苯系物,项空气相色谱法测定水中苯系物.讨论了顶空试样体积、平衡温度、平衡时间、氯化钠用量等因素对测定的影响.该方法实现了水中苯、甲苯、乙苯、对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯、苯乙烯等各组分的完全分离,方法的检出限在1.3 ~1.6 μg/L,RSD为1.57% ~2.35% (n =6),加标回收率为99.0% ~102%(n=6).本方法可用水中苯系物的测定. 相似文献