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相似文献
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1.
摘要:基于国内某厂高碳钢小方坯连铸生产过程,首先利用ProCAST软件进行过热度对连铸坯宏观偏析影响的模拟研究,然后对过热度分别为44、39和28℃的连铸坯横断面和纵截面进行宏观偏析和疏松缩孔的研究。模拟结果表明:连铸坯横断面中心碳偏析随着过热度的增加不断增大,过热度超过25℃时,连铸坯横断面中心碳偏析度更加严重;试验结果表明,过热度分别为44、39和28℃ 的连铸坯横断面中心碳最大偏析度分别为1.39、1.32和1.06。结合模拟结果能够有效指导实际生产过程中连铸参数的调整,过热度越高,连铸坯中心碳偏析、条带状疏松缩孔越严重,为了降低连铸坯宏观偏析,建议将过热度控制在25~30℃。  相似文献   

2.
高碳钢连铸小方坯缩孔及中心偏析的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文研究了钢水过热度,拉速,二冷水量,电磁搅拌等连铸工艺参数对高碳钢小方坯缩孔的影响。试验研究了铸坯凝固末端喷水强冷对减轻中心偏析的作用。并采用人工神经网络方法对铸坯缩孔级别进行了预测。  相似文献   

3.
崔怀周  陈伟庆 《特殊钢》2011,32(6):25-27
研究了拉速(2.8~3.0 m/min)、二冷比水量(0.83~1.8 L/kg)和末端电磁搅拌(0~400 A,6 Hz)对82B钢(/%:0.79~0.81 C、0.21~0.24Si、0.81~0.83Mn、0.012~0.016P、0.005~0.008S、0.25~0.30Cr)130 mm×130mm铸坯断面P偏析的影响结果表明,磷在铸坯中的最大偏析点不在凝固中心,而是在柱状晶与等轴晶交界处;随着二冷比水量的增大、拉速的降低及末端电磁搅拌强度的增大,P元素的最大偏析率有明显降低。  相似文献   

4.
5.
高碳钢82A断面180 mm × 240 mm矩形坯轻压下试验中,铸坯心部碳元素产生了负偏析现象.将轻压下工艺与负偏析形成条件相结合,对中心负偏析形成机理进行了探讨.结果表明,轻压下消除了枝晶间富集溶质钢液向铸坯中心流动通道,铸坯中心受枝晶间富集溶质液体流动影响较小;凝固过程中心负偏析产生条件为vr/R<-0.042 2,即液相流动速度vr和凝固速度R方向相反为形成中心负偏析的必要而非充分条件;轻压下易满足该条件并在此基础上提出了2种形成机理,即轻压下挤压作用导致心部钢液流动速度方向的改变或者脱落枝晶在铸坯心部先形核凝固导致凝固速度方向的改变都可能导致中心负偏析的形成.  相似文献   

6.
为提高某钢厂C72DA钢内部质量,减少铸坯中心偏析,利用ProCAST软件对铸坯凝固组织进行模拟,并将凝固组织的模拟结果与铸坯的偏析情况进行对比。结果表明铸坯表面到中心碳偏析的变化规律与模拟得出的平均晶粒半径、最大晶粒面积变化规律相似。由此得出可以通过细化晶粒的方法来改善C72DA钢碳偏析。  相似文献   

7.
连铸工艺参数对高碳钢小方坯内部质量的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
韩静  冯军  陈伟庆 《河南冶金》2005,13(1):11-13
研究了连铸工艺参数对于高碳钢小方坯内部质量的影响,结果表明,结晶器电磁搅拌强度增加,高碳钢小方坯中心碳偏析减小,但坯壳内的负偏析加重。在结晶器电磁搅拌条件下,随着二冷比水量增大,中心碳偏析减小;随拉速、中间包钢水过热度和钢中碳含量增加,中心碳偏析加重。  相似文献   

8.
研究了小方坯连铸采用结晶器电磁搅拌和凝固末端电磁搅拌生产SWRH82B时,拉速、二冷比水量、末端电磁搅拌电流强度及频率对铸坯中心元素偏析的影响.结果表明:C、Mn、Cr相比,C的中心偏析最严重,Mn,Cr也有明显的中心偏析.随末端电磁搅拌电流强度的增加,V型偏析被打散,铸坯中心C偏析先减轻后加重,电流350 A时C偏析...  相似文献   

9.
连铸工艺参数对高碳钢小方坯中心碳偏析的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
冯军  陈伟庆 《特殊钢》2005,26(4):33-35
采用多元线性回归方法分析了在给定结晶器电磁搅拌条件下(230~245A),碳含量0.58%~0.83%,二冷比水量0.82~2.86L/kg,拉速1.90~3.0m/min,过热度17~60℃范围内,各参数对140mm×140mm和150mm×150mm小方坯中心碳偏析的影响,并采用BP神经网络进行预测计算。多元回归分析结果表明,影响中心碳偏析的显著因素是钢中碳含量,其次是连铸拉速和二冷比水量;随钢中碳含量、拉速和过热度增加,铸坯中心碳偏析增大,随二冷比水量增加,中心碳偏析减小。  相似文献   

10.
《昆钢科技》2007,(4):30-30,38
虽然大方坯连铸现已基本上克服了一度曾影响铸坯质量的中心疏松及偏析这类缺陷,但小方坯连铸中发生的类似问题却一直未能得到适当的解决。过去的几年,许多厂家为提高自己小方坯连铸机浇铸高碳钢及高合金钢的成功率做了大量研究与实验。  相似文献   

11.
采用20tEAF初炼-25tLF精炼-小方坯连铸工艺生产高碳铬轴承钢。初炼钢液硅铝沉淀脱氧,精炼炉电弧加热,覆盖渣下非真空吹氩搅拌处理,并进一步真空精炼,可使成品钢ΣO达到13ppm以下,显微夹杂物级别达到国内外较好水平。  相似文献   

12.
高碳钢铸坯偏析的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
选择连铸各种工艺参数组合,跟踪高碳钢铸坯质量,研究其偏析情况,确定最佳工艺参数,最大限度减轻偏析,提高产品质量。  相似文献   

13.
超低碳钢连铸结晶器保护渣的研究动向   总被引:2,自引:0,他引:2  
陈炎 《钢铁研究》1992,(5):44-47
本文叙述了连铸超低碳钢时,结晶器保护渣对铸坯渗碳、增碳的作用机理,提出了减少、避免铸坯渗碳、增碳的途径。  相似文献   

14.
转炉冶炼高碳钢的工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
高泽平 《钢铁研究》2001,(2):13-15,18
分析了转炉冶炼高碳钢的难点,探讨了转炉冶炼高碳钢的操作要 点:控制好碳温、做好造渣脱磷操作。通过“高拉补吹”、炉后增碳工艺,转炉能够冶炼出合格的高碳钢。  相似文献   

15.
低碳钢高温力学性能的研究   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用Gleeble-150热模拟试验机,采用加热法和冷凝法研究了试验低碳钢的热塑性及强度,分析了其裂纹敏感性及断口组织。研究表明,用凝固法时的结果更接近实际。文中给出了有关性能的测量结果。  相似文献   

16.
高碳钢方坯连铸中心缩孔去除   总被引:5,自引:0,他引:5  
张克强  齐振亚  王长栓  王坚  抗小敏 《钢铁》2004,39(1):27-29,20
从理论上分析了高碳钢方坯连铸中心缩孔产生的原因及降低的途径。通过32炉浇钢试验,得出拉速对中心缩孔的作用大于钢水过热度,同时讨论了强冷段、强冷段水量、二冷段水量等参数对中心缩孔的影响。  相似文献   

17.
为改善弹簧钢(55SiMnVB)连铸方坯中心碳偏析,制定了合理的钢水过热度范围和电磁搅拌参数。  相似文献   

18.
高碳钢高速变形的模拟及再结晶规律的研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
蒲玉梅  蔡庆伍  唐荻  朱宇宙 《钢铁》1999,34(9):42-45
高碳钢试样在Gleeble-2000试验机上进行高温多道次高变形速度的变形试验,高应变速率下的变形屈服应力服从Zener-Hollman因子(Z=Ao^n=εexp(Q/RT)的变化。高线预精轧时,发生道次间静态再结晶;而精轧时由于道次时间短,有道次应变积累现象,应变积累达到临界变形量后,引起动态再结晶发生。  相似文献   

19.
高碳钢连铸工艺优化   总被引:2,自引:0,他引:2  
阐述了影响高碳钢(碳含量在0.40%以上,以捆带钢为例)连铸生产质量的因素。通过生产组织优化给出了高碳钢连铸生产顺行的方案;通过生产工艺对比试验优化了高碳钢冶炼成分及连铸工艺参数;通过试验重点阐述了钙对高碳钢内外部质量的影响;研究开发了适合高碳钢连铸专用保护渣。  相似文献   

20.
茆勇  王民章  宋超 《钢铁》2003,38(4):27-28,33
对马钢新六机六流小方坯连铸机生产的低碳易拉丝钢的生产工艺进行了分析 ,认为新六流生产的低碳易拉丝钢 ,在采取了精炼站在线定氧喂铝线 ,将钢水活度氧控制在 ( 40~ 5 0 )× 10 - 6 ,同时连铸采取保护浇铸和电磁搅拌等技术后 ,铸坯质量的改善效果明显 ,轧制的盘条表面质量良好 ,拉拔性能比旧工艺明显提高  相似文献   

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