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2Cr12NiMoWV钢制高温紧固螺栓在高温下长期服役,会出现硬度上升、韧性降低的脆化现象。分析表明:硬度升高是由于碳化物在基体内部弥散析出,产生弥散硬化;而晶界网状碳化物的析出是造成冲击韧性降低的主要原因。经过适当的恢复热处理,可使脆化螺栓的硬度降低、冲击韧性升高,重新满足使用要求。最佳的恢复热处理工艺为:1055 ̄1070℃加热油冷淬火,710℃×6h回火。 相似文献
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研究了炼油厂铂重整装置临氢系统Cr5Mo钢管道于510℃服役14年后的显微组织和力学性能,试验结果表明:母材组织比较稳定,片状珠光体未发生完全球化,碳化物没有发生明显的聚集长大;固溶体中仍保持较高的铬和钼的含量,碳化物基本类型未发生改变;室温和高温瞬时拉伸性能以及冲击韧性与新管基本相同,无热脆现象发生;焊接接头热影响区(HAZ)的过热区已由马氏体转变为回火屈氏体,征熔合线焊缝侧的类马氏体也已发生了回火,并在熔合线附近出现了增碳层;焊接接头的室温和高温瞬时强度高于母材,但其塑韧性均较低,因而是裂纹萌生和扩展的一个较为薄弱的环节。 相似文献
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Cr5Mo炉管高温服役后性能及剩余寿命评估 总被引:1,自引:1,他引:0
通过金相组织分析、力学性能测试、断口SEM等分析了Cr5Mo炉管高温服役78000 h后的组织性能,并采用Larson-Miller方法预测了炉管剩余寿命。结果表明,焦化炉Cr5Mo炉管在670℃和20 MPa的工作条件下可继续服役26000 h。 相似文献
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通过等温(630℃)时效模拟试验,用碳化物电解萃取、X射线衍射定量分析等方法研究了不同服役时间12Cr1MoV钢中碳化物的转变情况,总结了它的转变规律。结果表明:12Cr1MoV钢在长期高温服役过程中的碳化物种类保持不变,均为M_3C、M_7C_3、M_(23)C_6和MC;在0~8×10~4h服役期间,碳化物总含量增加较快,超过8万h后碳化物总含量趋于稳定;在8万h以内,随着服役时间的延长,M_3C含量逐渐减少,M_(23)C_6、M_7C_3含量逐渐增加,MC几乎保持不变;8万h以后,M_3C、M_7C_3和MC趋于稳定,M_(23)C_6仍有少量增加。 相似文献
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对超期服役压力容器的恢复延寿技术是目前国内炼油行业中的热点问题 ,很多专家在这方面做了大量的工作 ,但至今无确切定论 ,特别是将实验室的结果扩大应用于生产至今未见报导 ,中科院金属研究所的专家在对抚顺石油二厂于六十年代引进的意大利铂重整反应器进行了解剖和实验室研究的前提下 ,提出了通过热处理方式重新恢复其组织性能 ,使其延长寿命的设想 ,抚顺机械厂经过研究和论证 ,承担了这一工艺研究项目。 1 恢复方案的确定1 1 反应器服役情况及恢复研究抚顺石油二厂铂重整车间有三台六十年代从意大利引进的重整反应器 (编号为 0 3… 相似文献
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《压力容器》2016,(4)
对某石化企业6.5万m3制氢装置服役6年3个月、服役温度910℃的制氢转化炉管开展了蠕变损伤状况分析和剩余寿命预测工作。采用直读光谱仪、原子吸收分光光度计、光学显微镜、扫描电镜、室温拉伸试验机和高温持久试验机等设备开展了试验研究。结果表明,经过6年多服役,炉管外壁出现约300μm的氧化铬层,内壁出现约50μm连续分布的氧化铬层和30μm沿晶界分布的氧化硅层,内壁氧化层以下出现约150μm的贫铬区;奥氏体晶界分布着断续链状或块状的M23C6和G相(Ni16Nb6Si7),晶内析出大量细小的二次碳化物;炉管局部有蠕变空洞,未见蠕变裂纹。结合试验温度700~920℃、试验应力42~100 MPa的高温持久试验,采用L-M外推法,预测在管壁温度910℃稳定运行条件下炉管剩余寿命约为2年。 相似文献
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对比研究了供货态和高温服役5万h后HR3C钢的显微组织和力学性能,分析了服役过程中影响力学性能的主要因素。结果表明:与供货态组织相比,服役后HR3C钢的显微组织仍由奥氏体基体+析出相组成,但析出相数量增多、尺寸增大,奥氏体晶界和晶内均主要析出了M23C6碳化物;服役后HR3C钢的抗拉强度变化不大,塑性下降,在弯曲过程中该钢在产生少量塑性变形后发生脆断;服役后HR3C钢的冲击功降低,冲击断口呈现典型的沿晶断裂特征;M23C6碳化物的沿晶析出与长大是HR3C钢塑性和韧性下降的根本原因。 相似文献
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炼油厂Cr5Mo工艺管线的蠕变损伤及剩余寿命 总被引:3,自引:1,他引:3
我国炼油厂重整、加氢精制和热裂化三套装置中的高温临氢工艺管线普遍采用Cr5Mo钢管。Cr5Mo工艺管线是在高温临氢条件下工作的,在蠕变温度范围内材料在外载的作用下,应变会随着时间的增长而增加,最后导致断裂。作为高温部件必须考虑其蠕变损伤和蠕变残余寿命。试验结果表明,对工作温度为500℃,服役10000小时的炼油厂重整装置中的Cr5Mo管件及其焊接接头,由于其承受的一次应力很低,故蠕变损伤是不明显的。结果还表明,Cr5Mo管件的剩余寿命不受蠕变的控制,而其最大潜在的危险来自于材料的脆性。 相似文献
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测试了4Cr13塑料模具钢的过冷奥氏体等温转变曲线,研究了该钢的等温相变规律,分析了经过不同工艺固溶(1 010~1 090℃保温2,3 h)和球化退火(905℃×2 h奥氏体化和700~770℃保温5,8 h等温球化)预处理后的显微组织和硬度,并获得最优工艺。结果表明:在725℃下试验钢的珠光体形核孕育期最短;经1 010℃固溶处理后,组织中存在大量球状碳化物,当固溶温度为1 070~1 090℃时,碳化物基本溶解,马氏体板条束明显粗化,最优固溶工艺为1 050℃×3 h,此时碳化物占比较低且弥散分布;随着等温球化温度升高,链状碳化物数量先减少后增多,并且保温8 h后球状碳化物的分布更均匀;1 050℃固溶3 h+905℃×2 h+750℃×8 h球化退火后试验钢的球化效果最好,直径小于0.5μm的碳化物占比约为78.92%,硬度最低,约为192 HBW。 相似文献
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Cr12冷冲栽模崩脆失效的普遍原因是碳化物的形态和分布不合理,四步热处理使碳化物“小、散、匀、圆、钝”,取得较理想的形态和分布,模具寿命达到42—55万次,比常规工艺的模具寿命提高两倍。本文用吉布斯(Gibbs)汤姆生(Thompson)公式,从热力学的角度阐述四步处理使条块状碳化物棱角趋圆趋钝是必然趋势,从组织遗传性的观点出发,指出四步法中的第二步——高温回火,使结晶有序的粗晶马氏体组织得到强烈分解,从而阻止了第一步1100℃过热淬火的粗晶缺陷“遗传”给下一代——第三步980℃淬火;第一步及第二步处理之后,碳化物小、散、匀,圆、多,由于相界作用及点阵畸变的热力学原因,经第三步——980℃淬火及第四步——低温回火后,得到的马氏体晶粒不是“粗了”,而是极细。“小、散、匀、圆、钝”的碳化物形态和分布,加上理想的细晶强化,正是四步热处理使Cr12冷冲栽模强韧化的根本原因。 相似文献