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介绍了江苏常熟发电有限公司3号300MW汽轮机高压外缸由于设计结构,铸造质量及长期运行等因素的影响而产生缸体裂纹,为保证机组安全运行,对裂纹的形成原因及处理方法进行分析和研究,并进行了现场焊接 修复。 相似文献
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对12Cr2MowVTiB(G102)焊接接头断裂部位进行力学性能、扩散氢浓度、金相及扫描电镜等分析,结果表明:在焊缝的热影响区存在淬硬的马氏体组织,HV值达391-450,超过了G102基体组织硬度;焊后氢浓度超标,极易产生冷裂纹,从而造成焊接接头断裂失效。 相似文献
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通过对母体材料可焊性、再热裂纹敏感性的理论分析,为现场焊补工艺提供了预热温度和焊后热处理的依据,叙述施焊工艺中选择焊条和实施的焊接工艺。 相似文献
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为查找高过进口联箱接管焊接接头开裂的原因,对该焊接接头进行了光谱分析、硬度检测和金相分析,结果表明,该接管焊接接头开裂的原因为焊缝及热影响区的硬度与母材存在差异,在焊接接头的附加应力、焊接产生的残余应力和机组的交变应力的共同作用下产生开裂。对优化锅炉安装的焊接工艺提出建议。 相似文献
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除氧器水箱内部加强筋焊缝开裂的原因分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在除氧器水箱内下半部分发现大部分加强筋间断焊缝出现裂纹,部分已穿透。分析结果认为焊接结构形式及工艺不合理导致裂纹的加速发展至穿透则是应力腐蚀的结果。 相似文献
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用扫描电锌和射线能谱仪等设备对汽轮机叶片的断裂原因进行检测与分析,并制定了详细的焊接工艺,对断裂叶片进行修复,获得成功。 相似文献
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缪亚军 《安徽电力科技信息》2007,(2):1-3
1 概述
淮北发电厂五期技改工程(8号机组)是东方汽轮机厂生产的N210—12.7/535/535优化型亚临界中间再热210MW机组。在2005年5月26日安装建设过程中的扣缸前常规检查中发现高压外缸水平结合面出现裂纹一处,经超声波定位检测后进行剖挖检查存在长约35mm,深约25mm的斜状裂纹缺陷。 相似文献
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冷油器是汽轮机润滑油系统的关键设备,倘若冷油器在正常运行中发生泄漏,不仅会造成主机润滑油压降低,油系统大量跑油,主油箱油位下降,而且导致主机发生断油烧瓦严重事故,所以冷油器工作性能的好坏直接影响汽轮机的安全稳定运行。只有保持冷油器稳定运行,避免发生泄漏,认真细致分析冷油器出现的故障,提出解决问题的方法及处理对策,才能有效保证润滑油系统的安全稳定运行,减少机组事故发生率,降低机组非停的发生。 相似文献