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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
45Cr2NiMoVSi热锻模具钢在大截面锤锻模上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
45Cr2NiMoVSi热锻模具钢在大截面锤锻模上的应用青海锻造厂(青海乐都810700)刘发顺1引言目前我国锤锻模使用的材料主要有国产5CrMnMo、5CrNiMo,德国55CrNiMoV6,日本SKT4等热锻模具钢,这些钢普遍存在着耐热疲劳性、耐...  相似文献   

2.
热处理对M50NiL和16CrNi4Mo钢的抗气蚀与磨蚀性能的影响   总被引:2,自引:2,他引:0  
对M50NiL和16CrNi4Mo钢经不同工艺热处理后,在旋转圆盘仪上进行了气蚀和磨蚀试验,测出了相应的失重曲线,并对其显微组织进行了分析。最后优选出抗气蚀和磨蚀性能的强化工艺和组织形态。  相似文献   

3.
热处理对高强软磁不锈钢0Cr13Ni4Mo性能的影响   总被引:2,自引:0,他引:2  
研究了高强软磁不锈钢0Cr13Ni4Mo在不同热处理状态下,钢的电磁性能、力学性能、电化学性能的变化。研究结果表明:0Cr13NiMo钢通过1000℃固溶处理,再经580℃回火,控制钢中逆变奥氏体在7% ̄9%之间,可获得电磁性能,力学性能,耐蚀性能皆优的高强软磁不锈钢。  相似文献   

4.
与18Cr2Ni4 WA、18CrNi3MoA等含Ni 优质合金渗碳钢相比,BZ18Q 准贝氏体渗碳钢具有优异的力学性能、渗碳性能及耐磨性,并且热处理工艺简单和价格低廉。可替代这些昂贵的含Ni 优质合金渗碳钢制造一些承受大载荷、性能要求高的重要零件,为企业带来大的经济效益。  相似文献   

5.
通过试验,研究了将4Cr2MoVNi钢用于车轴热锻模具。生产试验表明,其抗热疲劳性、热强性均优于5CrNiMo钢,模具寿命提高一倍以上。  相似文献   

6.
用无缺口和有缺口试样研究了几种渗碳钢的静弯特性和冲击特性,结果表明,渗碳层由表及里成分和组织的变化使缺口深度性能的影响规律复杂化,塑性和韧性越差的钢其缺口脆化作用越小,从而使缺口性能上的差异比无缺口时性能上的差异变小,从静弯强度,挠度,弹塑性功,裂纹扩展功以及缺口冲击韧性等几个方面综合考虑,20Cr2Ni4A和17CrNi2Mo钢的性能优异,20CrMnTi钢较差,性能最差的是20CrMnMo钢,  相似文献   

7.
测定了W6Mo5Cr4V2高速钢的临界氮势rc和传质因子,提出了按氮势门槛值控制的可控渗氮工艺及按最优扩散条件可控渗氮曲线控制的可控渗氮工艺。成功地抑制了高速钢W6Mo5Cr4V2渗氮层的脆性。试验表明W6Mo5Cr4V2高速钢车刀经过可控渗氮处理切削能力大幅度提高,加工中硬度、高韧度材料时,寿命提高几十倍,并能顺利切削硬度高达37~39HRC的18Cr2Ni4WA钢。  相似文献   

8.
1概述30NCD16、35NCD16两种合金钢为法国材料牌号,它们的国产化材料牌号分别为30Ni4CrMoA、35Ni4Cr2MoA。由于在钢中加入了一定量的合金元素Cr、Ni、Mo,所以这种钢不仅具有较高的强度、韧性和淬透性,而且具有较低的过热敏感...  相似文献   

9.
分析了 Q235 钢和10 钢制耐火砖成型模板过早失效的形式和原因。采用20 Cr Mo 钢代之制作模板,并适当降低渗碳温度,可实现高浓度渗碳。生产试验表明,20 Cr Mo 钢制模板的使用寿命是 Q235 钢和10 钢制模板的3~4 倍。  相似文献   

10.
采用Uedeholm法研究热作模具钢4Cr3Mo2NiVNb和添加1.5%Mn后该钢的热疲劳性能。结果表明,添加1.5%Mn后,4Cr3Mo2NiVNb钢的热疲劳抗力有所下降。试验结果同时表明,影响热作模具钢低周热疲劳的主要因素是钢的断裂韧性。  相似文献   

11.
利用旋转圆盘装置研究TiFiNiNb合金和0Crl3Ni5Mo不锈钢的空蚀行为,并用洛氏硬度仪模拟空蚀过程中微射流所产生的局部载荷对TiNiNb合金和0Cr13Ni5Mo不锈钢的作用,结果表明,TiNiNb合金的抗空蚀性能优于0Crl3Ni5Mo。在压痕试验中,TiNiNb合金能吸收高于0CI13Ni5Mo的弹性能,该性能特点使TiNiNb合金在空蚀过程中能吸收和释放较多的冲击能量,减少损失,呈现良好的抗空蚀性能。  相似文献   

12.
通过对超声空化作用过程中试样表面物相组成变化和试样失重的实验研究,分析了Fe74Al4Ga2P12B4Si4铁基块体非晶合金的空蚀过程。分别采用处于晶态和非晶态的铁基块体合金,在自来水中进行超声空化实验,确定了材料特性对空蚀过程的影响。结合已有的空泡形成和溃灭理论,初步提出了铁基块体非晶合金的耐空蚀机理。  相似文献   

13.
正火态45钢空蚀磨损的微观机制   总被引:1,自引:0,他引:1  
用磁臻伸缩振动空蚀仪对正火态的45钢进行了试验,用S-250型扫描电子显微镜观察了空蚀后的微观形貌。结果表明,正火态45钢的空蚀磨损是从晶界,相界开始的;珠光体先于先共析铁素体而受到破坏;微裂纹沿晶界与相界萌生,扩展,然后进入到组成相中最终导臻剥落是其主要破坏机制。  相似文献   

14.
水轮机叶片汽蚀损伤的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
用扫描电镜对水轮机叶片发生汽蚀的原因进行了详细分析,用探针对汽蚀部位的成分进行了测定。微观分析发现水轮机叶片(20MnSi钢)及其焊接热影响区的汽蚀为机械腐蚀疲劳。水轮机叶片有较大的工作应力、热影响区的晶粒粗大以及水介质的腐蚀性是产生机械腐蚀疲劳汽蚀的重要原因。  相似文献   

15.
不同材料抗气蚀性能的比较   总被引:8,自引:0,他引:8  
对泵、阀、水轮机等流体机械过流部件常用材料进行了气蚀试验,通过光镜和扫描电对气蚀断口进行了观察,并结合材料的组织特点进行了分析。结果表明,当组织不均匀时,较弱组织道德破坏;具有均匀组织特别是低碳马氏体组织的不锈钢其抗气蚀性能优良;使钢具有均匀组织和高地提高抗气蚀性能有利。  相似文献   

16.
邢鹏飞  杜磊 《热处理》2012,(5):66-68
对双相不锈钢空泡腐蚀试样进行单侧电解减薄,用透射电镜研究了表面组织。结果表明,双相不锈铜表面存在非晶层、铁素体纳米晶、面心立方和渗碳体纳米晶;非晶层内存在大量球形泡,泡内部主要为非晶态,泡壁主要为铁素体晶体。此外.空泡溃灭产生的瞬时温唐高达750K以上。  相似文献   

17.
在NiCrSiB自熔合金粉末中添加WC颗粒,利用氧乙炔焰粉末喷焊工艺制备覆层,用超声波振动气蚀仪研究覆层的耐气蚀性能,用扫描电镜观察覆层表面气蚀破坏形貌。结果表明:复合覆层的耐气蚀能力比基体材料强。还探讨了覆层的气蚀破坏机理。  相似文献   

18.
热喷涂FeCrBSiNbW涂层结构演变及空蚀性能   总被引:2,自引:0,他引:2  
利用高速电弧喷涂技术成功制备了FeCrBSiNbW非晶纳米晶涂层,系统研究了不同热处理温度下,高速电弧喷涂FeCrBSiNbW非晶纳米晶涂层组织结构的演变规律。采用扫描电镜(SEM)、能谱分析仪(EDS)和X射线衍射仪(XRD)等对涂层的组织结构进行了表征,在磁致伸缩汽蚀仪上采用失重分析法对不同热处理工艺下涂层的抗空蚀性能进行了研究,探讨涂层的空蚀破坏机理。结果表明:随着热处理温度的升高,涂层中非晶含量逐渐降低,当热处理温度高于550 ℃时,涂层中由单一的α(Fe,Cr)相转变为α(Fe,Cr)+ Fe3B相。涂层中α (Fe,Cr)晶粒尺寸随着热处理温度的升高逐渐增大,显微硬度也随之升高。空蚀实验结果表明,电弧喷涂FeCrBSiNbW非晶纳米晶涂层的抗空蚀性能随着非晶含量的降低而下降, 喷涂态涂层累积空蚀失重量最小,650 ℃热处理后涂层经180 min空蚀试验累积失重量最大,达到56.8 mg;涂层的失效模式主要为脆性剥落机制。  相似文献   

19.
借助于扫描电镜、X射线衍射仪、能谱仪和显微硬度计研究了2Cr13不锈钢激光熔覆Ni基合金及后续热处理前后的组织结构、显微硬度和耐冲蚀磨损性能。结果表明,Ni基合金激光熔覆层的显微硬度高达500~700HV,而后继热处理又进一步使熔覆层硬度提高到850~1120HV。在含有H2SO4和NaCl的砂浆水溶液中冲击速度7m·s-1、冲击角45°的条件下激光熔覆Ni基合金并经处理后可使冲蚀磨损率下降约90%。热处理使熔覆层的硬度和韧度增加。组织细化以及γNi基体中沉淀析出Fe4.5Ni18.5B6化合物被认为是覆层强化和冲蚀磨损性能改善的主要原因  相似文献   

20.
材料空蚀表面TEM试样的制备及组织观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用单侧电解减薄方法制备了组织稳定和不稳定的两种材料原始空蚀表面的TEM薄膜试样,并对相应的材料空蚀表面组织特征进行了研究。结果表明:单侧电解减薄方法不但适于金属材料空蚀表面TEM试样的制备,也适于磨损、冲蚀情况下材料损伤表面TEM试样的制备,特别是在材料组织不稳定的时候;空蚀使材料表面位错密度大大增加;在奥氏体稳定情况下,空蚀会诱发出宽约10nm的精细形变孪晶,在奥氏体不稳定情况下,空蚀会诱发γ/ε以及γ/α′转变。  相似文献   

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