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针对45钢棒拉拔中心存在的横向裂纹,从材料的金相试验、硬度检测以及拉拔工艺等方面进行了分析,确定拉拔模角偏大、材料心部增碳是造成拉拔中心横向裂纹的原因,提出了严格炼钢操作规程和制订合理的拉拔工艺参数等建议。 相似文献
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借助扫描电子显微镜(SEM)观察分析研究了82B线材在拉拔过程中显微组织和芯部马氏体的演变规律。分析认为:由于索氏体属于细片状珠光体,拉拔变形时,承受滑移的铁素体相不易引起应力集中;渗碳体相为细薄片层形态,也能够发生塑性变形,经过多道次的拉拔,索氏体基体变形量较大,没有出现任何裂纹。而芯部由偏析形成的马氏体,其塑性变形能力明显低于索氏体,基本无变形,在基本拉应力和附加拉应力的共同作用下,在早期拉拔时就在芯部出现裂纹,在后期拉拔过程中,裂纹沿着拉拔方向不断扩展。为减少断丝,可采用加大吹风量、扩大连铸坯、控制钢水过热度、增加电磁搅拌等工艺,来提高索氏体含量和细化渗碳体片层及预防马氏体的形成,以提高拉拔性能。 相似文献
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运用金相显微镜、布维氏硬度仪等分析手段,对GCrl5轴承钢盘条经拉拔成钢丝后成品表面产生间断裂纹进行分析,结果表明盘条表面无裂纹,成品钢丝的裂纹主要产生于拉拔工艺过程。 相似文献
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湘钢SWRH82B/SAE1080质量分析与工艺控制 总被引:1,自引:0,他引:1
预应力钢丝、钢绞线用优质高碳盘条SWRH82B/SAE1080在拉拔过程中常出现脆性断裂现象.通过对中心缩孔和碳偏析、表面横裂纹、粗大珠光体或网状碳化物不良组织等引起断丝原因的分析,提出通过合理控制浇注温度、拉速、二冷强度、控轧控冷强度及拉拔工艺参数等措施,改进盘条实物质量,降低断丝率. 相似文献
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对ER50-6焊丝用盘条拉拔断裂样进行低倍、化学成分、金相、能谱和夹杂物检验分析,结果表明表面裂纹和组织不均匀是引起盘条拉拔断裂的主要原因,并提出改进措施。 相似文献
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在拉拔过程中发现部分超高强度弹簧钢SAE9254发生异常断裂,通过对试样断口宏微观形貌、化学成分、金相组织和力学性能等分析,发现断裂属于杯状脆性断裂,裂纹起源点于试样表面擦伤处,微观组织为少量铁素体+珠光体+马氏体组织,无全脱碳,总脱碳层深度为46μm;试样的化学成分符合行业标准,抗拉强度为1988 MPa,硬度平均值为54.5 HRC。优化盘条轧制工艺和拉拔工艺,可以有效减少表面缺陷;降低打捆压力,提高打捆道次,可以明显减少打捆造成的挤压伤,降低拉拔过程的断裂情况。 相似文献
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傅文祖 《有色金属材料与工程》1987,(2)
棒材连续拉拔的出现和使用,使棒材到棒材的老式拉拔工艺发展成为盘卷到棒材的新的拉拔工艺,本文就这一新的拉拔工艺研究了棒材在变形区中的速度场、应力场及润滑性能,为进一步深入研究连续拉拔提供理论参考。 相似文献
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运用扫描电镜、金相显微镜和直读光谱仪对42Cr Mo钢制U型螺栓的断裂原因进行了分析,同时,进行了拉拔模拟试验。实验表明:由于42Cr Mo钢热轧状态心部往往存在马氏体组织,在不经过退火的情况下直接酸洗后拉拔加工,心部易出现横向裂纹,后续加工时裂纹进一步扩展,易导致螺栓发生断裂。 相似文献