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变频调速技术在电弧炉调节器上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
变频调速技术在电弧炉调节器上的应用唐钢电炉炼钢厂李明奎电极自动调节器是炼钢电弧炉的关键设备,该设备性能的优劣直接影响电炉的各项经济指标。因此,最大限度地满足炼钢工艺对调节器的要求,是调节器今后的发展方向。70年代调节器以直流电动机、滑差离合器为主,由... 相似文献
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小型电弧炉除电极升降自动调节系统外,其余操作均以采用液压为宜。我厂按HGX-1.5型电炉图纸(由长春电炉厂提供)于73年自制了一台1.5吨的小型电炉。根据实际操作的要求,我们对油路进行了重新设计,几年来的运行表明,该系统简单可靠,安全方便。下面将该炉的油路和电路设计方案作一简略介绍。 设计油路,首先必须满足使用要求,做到“有的放矢”。因此应先根据电炉结构列出操作的具体要求: 相似文献
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一、系统组成及工作原理。 国产最大的一台电弧炉——40吨电弧炉的电极升降系统采用了一级滑伐式电液调节系统。整个系统由信号检测、伺服电机、控制伐、液压缸、控制对象以及液压能源等环节组成。图1示出系职能图。 相似文献
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我厂炼钢电弧炉电极升降连接装置如附图b。该结构的弊端是,炼钢环境恶劣,高温烟尘严重,只得加大球铰链间隙,减小件号3的嗽叭口。前者影响电极升降灵敏度,后者易造成电极升降齿条歪斜不灵活,同时装拆也不灵活。 相似文献
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我国最大的一台炼钢电弧炉于80年代初在西安变压器电炉厂诞生。这台容量为75吨的炼钢电弧炉是由一机部西安电炉研究所和西安变压器电炉厂联合设计,西安变压器电炉厂制造的。该炉系供熔炼优质合金钢之用,是重机行 业制造电站设备的关键工艺设备之一。 西安变压器电炉厂制造的75吨炼钢电弧炉的结构形式是基础分开式,而炉体摇架安装在一基础上,电极升降机构、炉盖提升和旋转机构,包括形架部分装于主油缸上,主油缸安装在另一基础上。电弧炉为全液压传动式,即 相似文献
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1.5t电弧炉微机自动控制的应用大连耐酸泵厂隗玉美,郝杰1设备改造前情况我厂铸钢车间1#电弧炉是盖旋转、顶装料式电炉,公称容量1.5t(实装3.0t),炉壳直径φ2300mm,石墨电极直径为φ200mm。电极升降装置采用固定立柱式齿条传动,电极升降控... 相似文献
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炼钢电弧炉是我公司最大的耗电设备。降低电弧炉耗电量,缩短冶炼时间,减少热停炉时间和降低电极材料的消耗是降低电炉炼钢成本的重要措施之一。通过对电弧炉二次短网系统的改造,吨钢耗电量降低31kW·h左右,每炉钢冶炼时间缩短了18min左右,设备维修量降低95%以上。 相似文献
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电弧炉炼钢具有能量效率高、可调节性能好等优点,然而相比于转炉炼钢其冶炼时间较长,电弧炉转炉化操作能够有效降低电弧炉冶炼电耗,缩短冶炼时间,是实现电弧炉高效冶炼的重要途径之一。针对某钢厂45 t电弧炉转炉化过程,基于理论计算分析电炉转炉化中合理的铁水比例及高铁水比下冶炼操作工艺特点,并结合实际铁水温度与成分数据,确定铁水比应当控制在78%~88%范围内。通过设备改造、生产组织优化、工艺操作调节等方式优化电弧炉转炉化改造后的生产过程,最终确定有利于电弧炉冶炼的最佳兑入铁水比例为83%左右。此时45 t电弧炉完全实现转炉化操作,冶炼周期缩短了6.84 min,吨钢冶炼成本节约107.26元/吨坯,设备故障与热停时间缩短5 min/炉,同时减小了员工的劳动强度,取得了明显的经济效益。 相似文献
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西安电炉研究所电弧炉调节器研制小组 《工业加热》1974,(4)
当可控硅——电磁转差离合器式(KZL型)电弧炉电极自动调节器工作时,电极及其支臂的重量是靠离合器传递交流电动机的力矩来平衡的。这样,一旦离合器驱动马达停止运转,或离合器激磁线圈突然断电时由于这时离合器无输出转矩,电极及其支臂重量无力矩平衡,因而势必产生突然超速下降的事故,这样很容易撞断电极。为此,在离合器输出轴上安 相似文献
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50吨和100吨电弧炉的废钢预热不仅可以降低电耗40~50KWh/t;电极消耗减少0.2~0.6kg/t;缩短时间8分钟,而且与油和其他可燃物质 (废物)污染环境问题,由于采用气体返回系统而得到解决。 日本电炉年产量大约2700万吨,约占粗钢年产量的25%。电炉炼钢能源价格是主要条件,特别是,从1980年初以来,包括电力在内能源价格比1970年下半年猛涨了1.4~1.5倍以上。因此,节能不仅对于电弧炉炼钢,而且对钢铁工业降低生产成本中的费用和保护能源资源已变得日益重要,节能技术的发展被看作是紧迫的任务。 在1979年Toshin steel和Nippon Kohen联合投资规划开发电弧炉节能技术,终于成功地利用电弧炉排出烟气的显热预热废钢,并达到商品化程度。由于Himeji工厂和Toshin钢厂在50吨和100吨电弧炉上使用成功的原因,在TOKYO工厂也安装了预热设备。 由于节能和提高生产率显著,日本还有其它电炉炼钢厂采用了废钢预热技术。 相似文献
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小惯量电磁转差离合器是电弧炼钢炉电极自动调节系统中新型的执行元件。由于它具有结构简单,易于制造;在可控硅自动调节系统中,动作灵敏;占地面积小,操作方便及控制功率小等优点,目前已广泛地运行在中小型电弧炉上。 结构型式和工作原理 电磁转差离合器结构型式不完全一样,但都具有磁极、电枢、激磁线圈三个基本部件。 相似文献
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1982年中,世界上第一台直流电弧炉的12t原型样机开始运行。BBC-Mannheim为这台电炉研制了一套供电设备和调节装置。迄今为止的运行结果证明:与类似的交流电弧炉相比有两个主要优点。1.对电网的反作用降低50%以上;2.降低了电极的消耗。 相似文献
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《工业加热》1973,(3)
由于可控硅应用技术在自动调节系统中不断得到提高,当前在电弧炉电极自动调节系统中,开始采用了可控硅——转差离合器式的调节方案。实践证明,可控硅——转差离合器式调节方案,由于其灵敏、快速、可靠、调节质量好,技术及经济性能都是比较先进的,因而新制造的电弧炉,普遍采用了这一先进技术。 对于已在运行的电弧炉调节系统的改造,各单位作法不一,有的很彻底,干脆淘汰原系统,采用可控硅——转差离合器式系统,有的也作了其他种方案的试验。看来可控硅控制直流电机式自动调节方案,在改造老设备方面,是具有上马快、效果显著等优点,在一些要求调节性能不高的情况下,是可以采用的。为此我们选登了福建三明钢厂对此种调节方案的介绍,以供有关单位参考。 相似文献