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通过设计合适的分型面和浇注位置、砂芯工艺和项冒口补缩,选取Cu-Sb合金化和低稀土球化剂,采用含Ba孕育剂包内孕育加75SiFe随流孕育的二次孕育等措施,支架壳体铸件中缩孔、缩松、冷隔、气孔和裂纹等缺陷得到有效控制,材质性能可稳定达到技术要求. 相似文献
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瞬时随流孕育工艺的研究与应用 总被引:1,自引:2,他引:1
对比试验发现,随流孕育剂的合适成分(WB/%)为:70~75Si,1.5~2.5Ba,1~2ca,≤1.5Al,粒度为0.3~0.7mm。随流孕育剂加入量过高容易产生夹杂物、夹渣缺陷,还会发生孕育剂聚集引起的硬质点。试验表明:气缸体加入0.08%~0.15%的随流孕育剂使石墨长度减少约0.05mm,硬度偏差从20HB减小到约8HB,抗拉强度提高1414MPa,本体强度稳定达到250MPa。球铁曲轴加入0.06%~0.08%的随流孕育剂能改善球化,细化石墨,提高强度和伸长率,但缩松倾向可能会增大,还可能因球铁浇注温度较低,发生孕育剂聚集。 相似文献
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《热加工工艺》2016,(13)
采用500kg中频感应炉熔化,生产条件下对比研究了普通和合成铸铁的组织。加入0.3%FeSi75+0.3%稀土锶钡复合孕育剂,普通铸铁基体组织为98%P+~2%F,石长0.19~0.29 mm,共晶团500个/cm~2,γ_(初生)占截面面积的50%。采用加入0.6%FeSi75普通孕育处理工艺,以60wt%(70wt%)废钢结合增碳熔炼的合成铸铁,基体组织为95%P+5%F(90%P+10%F),石长0.08~0.16 mm(0.06~0.15 mm),共晶团1000个/cm~(1040个/cm~2),发达的网状γ_(初生)占截面面积的80%(80%)。合成铸铁形成这种优异组织,是由于特殊的液态不均匀原子团簇组结构改变了铸铁传统凝固模式所致。 相似文献
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为了使灰铸铁得到较好的孕育效果,进行了孕育量的生产试验,认为降低出铁槽孕育剂加入量,同时增加随流孕育加入量是解决孕育衰退的最好方法;为了避免随流孕育量过大造成孕育剂不能完全熔解,选择了出铁槽0.3% 随流0.18%的孕育方式.介绍了孕育剂的选择、使用和贮存方法,特别提出了含Sr孕育剂解决缩松的局限性问题,以及孕育不良或过量对铸件品质的影响. 相似文献
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高强度球铁铸造工艺改进 总被引:2,自引:2,他引:0
分析铸态高强度球铁件行星架的结构和铸造生产中出现的缩松缺陷,运用均衡凝固理论,采用华铸CAE凝固模拟软件时铸造凝固过程进行模拟,根据模拟结果对铸造工艺进行了优化设计和改选,采用电炉熔炼、球化处理、一次孕育、二次随流孕育等方法,消除了铸件的缩松缺陷,生产出合格的铸态高强度球铁铸件,降低了生产成本和废品率,提高了生产率. 相似文献
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为了验证目前铸造生产中常用孕育剂对球铁缩孔缩松缺陷的影响,选择4种孕育剂,即铈稀土孕育剂、硫氧孕育剂、低钡孕育剂(钡质量分数为0.8%)、镧稀土孕育剂,对经过了球化处理和包内硅铁孕育处理后的铁水进行再次孕育处理。利用PD-GD热分析系统分析样杯中铁水凝固曲线,并对热分析曲线参数以及金相和剖切实物进行了对比分析,判断这四种孕育剂对改善两种不同成分的球铁缩孔缩松的效果。结果表明,在铁水为亚共晶和共晶情况下,铈稀土孕育剂都具有较好的改善缩孔缩松的效果。 相似文献
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介绍了壁厚为140 mm球墨铸铁避震器的铸件结构及生产情况,为解决该铸件出现的铸件断面石墨球数少、有碎块状石墨以及石墨漂浮问题,采取了以下改进措施:(1)增设冷铁强化冷却;(2)球化处理时添加1.2%~1.4%的纯La低RE球化剂,往处理包出铁时随流加入0.1%~0.3%的石墨型增碳剂,采取包内孕育+随流孕育+型内孕育3次孕育方法;(3)控制CE及w(Si)量,降低浇注温度。生产结果显示:铸件球化率≥85%,石墨球数≥100个/mm2,铸件孤立热节处缩松问题得到改善,使铸件毛坯达到X射线探伤1级的要求。 相似文献
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随着近些年来机床行业的快速发展,超重型高精度立式机床的生产成为我公司的主要产品结构。工作台作为立式车床的主要零件,对导轨及工作台面的质量要求严格,不得有缩松、缩孔、密度差等铸造缺陷,针对这种情况,在生产中采取了高温出炉,低温浇注,多次补浇,同时结合随流孕育和瞬时孕育,以起到加强孕育效果,减少孕育衰退,从而获得了组织致密,质量符合要求的铸件。 相似文献
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简要介绍了生产大型风电铸件过程中碰到的缩松、夹渣、碎块状石墨等三种典型铸造缺陷。考虑到风电铸件一般比较厚大及对强韧性的特殊要求,现场生产中对于缩松除了严格控制铸件化学成分、选择纯度较高的原材料以及充分进行球化孕育外,还要合理设计冒口与冷铁,并应用凝固模拟软件对工艺方案进行验证;对于夹渣可以采用脱硫处理、过滤等手段减少一次渣进入铸型,配合浇注系统底注慢浇的方式减少二次渣的形成;对于碎块状石墨,适当增加碳当量(W(CE)=4.3%~4.5%),并控制w(Si)与残余w(Mg),另外有控制地加入Sb对防止碎块状石墨都是有效的措施。 相似文献
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介绍了生产灰铸铁制动鼓铸件原来采用的铸造工艺:底注开放式浇注系统,铸件由两个边冒口补缩;生产结果:缩松废品率约为20%。为消除缩松缺陷,对原铸造工艺进行了改进:(1)只用一个冒口补缩铸件;(2)浇注系统仍为开放式,但取消横浇道,冒口直接设在直浇道下部;(3)采用宽度加大的冒口颈,改善补缩作用。试验结果:彻底解决了缩松问题,而且通过降低浇注速度、提高型砂性能和造型紧实度,有效控制了冲砂缺陷。 相似文献
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通过对球墨铸铁活塞环浇注工艺及存在缺陷的分析,认为材料的成分、铸造工艺参数的不稳定是产生球化不良、缩松、金相组织不合格等各种铸造缺陷的主要因素。椐此采取控制铁液的碳当量,正确的执行球化、孕育处理工艺,加大铸型的刚度,控制铸件的冷却速度等措施,经实际生产,有效地避免或减轻了这些缺陷,获得了良好的结果。 相似文献
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铸造锌铝系合金底缩现象探讨 总被引:5,自引:2,他引:3
端木光明 《特种铸造及有色合金》1999,(6):40-42
锌铝系合金铸造时出现反常的底部缩孔,而用一般上置式冒口对此类缩孔的补缩效果甚微。由于重力偏析造成的异常成分过冷导致底缩现象,因此针对成因提出消除或减轻底缩的途径。 相似文献
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介绍了前叉下管铸件的结构及技术要求,详细阐述了其铸造工艺设计:采取垂直分型,膨润土湿型砂造型;采用底注式浇注系统,圆锥形直浇道的截面面积为972 mm2,横浇道与直浇道、内浇道相连接,横浇道为截面积1 200 mm2的标准梯形浇道,内浇道的截面面积为420mm2,选用六角形浇口杯,浇注速度为8.12kg/s,浇注时间为5s,浇注温度为1580℃;采用12个尺寸为30mm×60mm×75mm的冷铁,选用腰形暗冒口,尺寸为a=50 mm,b=100 mm,h=100 mm;选择扁形出气孔。模拟结果显示,整个铸件未发现有缩孔、缩松等铸造缺陷,而且工艺出品率也达到了76.53%。 相似文献