共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
2.
3.
4.
低品位氧化锌矿氨-碳酸氢铵浸出制备氧化锌工艺的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用氨-碳酸氢铵溶液从低品位氧化锌矿中浸出制备氧化锌。研究结果表明,在氨水浓度7mol/L、碳酸氢铵浓度0.62mol/L、浸出温度50℃、氧化锌矿粉粒度为177μm、液固比5:1、浸出时间3h的条件下,锌一段浸出率为87.2%,经过二段浸出,锌总收率可提高至95.9%;浸出液采用足量锌粉还原除杂后,净化液中铜为0.51mg/L,铬为0.18mg/L,铅可降至0.10mg/L以下;净化液经过蒸氨和焙烧制得的氧化锌含量为99.53%(以氧化锌计)。该方法具有工艺简单、能耗低、浸出率较高、浸出过程对环境较友好等优点。 相似文献
5.
介绍了某企业利用低品位氧化锌矿资源,采用湿法加工的方法,生产活性氧化锌的工艺过程。在工程设计中对传统工艺做了部分改进,使投资减少,能耗降低,产品成本低于同类型生产厂家,具有较强的市场竞争力。 相似文献
6.
介绍了从低品位含锌瓦斯泥中提取活性氧化锌的NH3-NH4HCO3法工艺,产品活性氧化锌的质量指标达到HG/T1275-94标准。 相似文献
7.
8.
为了充分利用低品位铜矿,大树硫铁矿采用微生物浸出的工艺在小规模的工业生产中获得了铜的浸出率达85%的指标,为有效地利用低品位铜矿和大规模工业生产创造了条件。 相似文献
9.
分析了湖北宜昌某低品位磷矿的矿物学特征,考察了该磷矿的生物浸出特性,提出添加黄铁矿来消除因耗酸脉石多、S含量低等矿石性质对磷矿生物浸出过程所造成的不利影响。开展了添加黄铁矿条件下用嗜酸氧化亚铁硫杆菌、嗜酸氧化硫硫杆菌以及氧化亚铁钩端螺旋菌的混合菌种浸出该磷矿的研究,主要考察了细菌培养时间、磷矿磨矿细度、黄铁矿加入量以及黄铁矿磨矿细度对生物浸出过程的影响,得出了实验室条件下细菌浸出该磷矿的适宜参数:菌液培养72 h接种,磷矿磨矿细度0.044 mm,黄铁矿加入量25 g/L,黄铁矿磨矿细度0.044 mm,20 d浸出周期内磷矿浸出率可达96%。 相似文献
10.
11.
机械活化对氧化锌矿碱法浸出及其物化性质的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
研究了不同活化时间、活化方式对云南兰坪低品位氧化锌矿碱法浸出的影响. 结果表明,当浸出液NH4Cl浓度2.0 mol/L、NH3×H2O浓度1 mol/L、温度30℃、浸出液与浸出矿样液固比为10 L/g时,未活化矿样浸出90 min浸出率仅为60.08%,而活化90 min矿样浸出90 min的浸出率为69.36%,为可浸出含锌物相的103.97%;先磨后浸的强化效果优于边磨边浸. 不同活化时间、活化方式不仅造成矿物的形貌、粒度分布不同,而且使矿样在球磨过程中的物相转化存在差异:活化与浸出步骤分离时,球磨过程发生了机械化学反应,矿样中ZnS被氧化成利于浸出的物相,从而比两步骤合并的浸出效果好. 相似文献
12.
含铟氧化锌烟尘加压硫酸浸出工艺优化 总被引:1,自引:0,他引:1
对含铟氧化锌烟尘加压浸出进行正交实验及单因素实验,考察各因素对浸出的影响. 结果表明,各因素对铟浸出率的影响显著程度为初始硫酸浓度>液固比>压力>温度>时间,对锌浸出率为初始硫酸浓度>液固比>温度>时间>压力. 优化工艺条件为温度140℃,釜内压力0.6 MPa,时间90 min,液固比8 mL/g,初始硫酸浓度160 g/L,搅拌速率500 r/min. 该条件下锌和铟浸出率分别达99%和91%以上,锌与铟可同时高效浸出,浸出液残酸低,工艺稳定性好 相似文献
13.
氨配合法制备活性氧化锌过程研究 总被引:3,自引:0,他引:3
以粗氧化锌为原料,用氨水-碳酸氢铵作浸取液,经粗氧化锌溶解,除杂净化,蒸氨结晶,洗涤脱水,干燥,煅烧可制得活性氧化锌,有本文方法制得的活性氧化锌的质量符合HG/T72572-94标准。 相似文献
14.
为回收某低品位锰银矿中的锰、银金属,试验以硫铁矿作还原剂,用硫酸浸出矿石中的锰;浸锰渣用硫脲浸出银。针对试样矿石,试验研究了浸出的工艺条件,选择适宜的浸出工艺进行试验,锰的浸出率达到97.10%,银的浸出率达88.91%。 相似文献
15.
16.
17.
氧化铅锌矿制活性氧化锌工艺研究 总被引:3,自引:0,他引:3
本文对以氧化铅锌矿原料,经硫酸浸出,净化除杂,碱锌合成及干燥煅烧等工序制活性氧化锌工艺进行了研究。该工艺锌回收率高,并可实现铅锌分离。 相似文献
18.
介绍一抑利用复杂组份的低品位铜矿生产氧化铜产品的工艺。此工艺适应的原料广泛,能充分利用铜矿资源,生产技术指标稳定,操作方便等特点。 相似文献
19.
某低品位硫化铜镍矿含镍0.63%、含铜0.62%,脉石矿物主要以橄榄石、蛇纹石、绿泥石、辉石等含镁矿物为主。根据矿石性质,对其进行了浮选试验研究,采用现场生产工艺流程,通过试验调整、优化工艺参数后得到了镍品位6.11%、回收率72.30%和铜品位7.06%,回收率78.61%的合格精矿,提高了资源利用率,为矿山可持续发展提供了合理的途径。 相似文献