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<正> 在北方钢管厂第一轧管车间的168~325毫米周期式乳管机组上已掌握了石油管的生产。该机组由2000吨卧式水压冲孔机、二辊式延伸机、两台周期轧机和12架定减径机组成。穿孔前的钢锭和延伸前的轧坯在环形炉中加热,定径前的钢管在步进炉中加热。大家都知道,对石油管(包括钻杆)的表面质量提出了高要求。研究表明,诸如内折、单个的轧折、裂纹和气孔等缺陷是因作为轧管坯料的平炉钢十边形钢锭的表面质量和组织结构不良所造成的。但是,大多数钢管表面缺陷,包括裂纹和外折,产生的主要原因是周期式轧机 相似文献
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简介了周期轧管工艺、自动轧管工艺和连续轧管工艺这三项轧管工艺试验情况。自动轧管采用二次穿孔工艺 ,管坯经锥辊式穿孔机穿孔 ,不经加热 ,再在盘式辊穿孔机上扩径减壁。继发明周期轧管机11年后 ,1903年11月 ,第一台自动轧管机在美国宾州的Greenville厂诞生 ,这是无缝钢管生产的第二项轧管工艺。 相似文献
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<正> 按照已定型的锅炉管生产工艺,规格为219~325×25~60毫米的锅炉管先用旧式的168~325周期轧管机轧制,然后在新建的现代化的140~325周期轧管车间精轧。轧制锅炉管的各道主要工序都是在已磨损的设备(包括辊式连续加热炉、穿孔机和周期轧管机)上进行的,因此,轧制锅炉管时的废品率在12%以上。在轧制按Ty—14—3—460—75供货的锅炉管时,废品的产生首先与连续式加热炉中管坯的加热条件有关。管坯在炉内加热温度过高,特别对低碳的12Cr_1 MoV 和15Cr_1 MoV钢,实际上会造成管坯表层全脱碳,并使管坯表层塑性增高,超过横截面上的塑性。 相似文献
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我厂27.56平方米(长19.8米宽1.39米)步进炉是1200吨二辊叠轧薄板轧机的配套设备,该设备专门生产热轧矽钢片。由于热轧矽钢工艺生产的严格性,对步进炉提出了相当苛刻的要求,要求步进炉在一个循环20秒周期内,一次出四块料。板坯为9.8×1030×240毫米,板坯只允许分开平放,不允许重叠歪斜和振动。即要求步进炉大型化,高速化,对液压系统提出了大流量,无振动的要求。液压系统的高速、大流量,相应引起了液压冲击振动和噪声。目前在国内步进炉上所用的液压系统中,其线速度较低,一般在每秒90毫米至100毫米之间。就是 相似文献
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在自动轧管生产中,因穿孔和轧管节奏不匹配会引起毛管传搁。阐述了毛管传搁时间对轧管顶头使用寿命、荒管表面质量和轧管机作业率的影响。探讨了缩短毛管传搁时间的措施。 相似文献
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日本川崎钢铁公司知多厂于1978年投产了一台新型425毫米自动轧管机。这台轧管机采用了计算机控制生产的自动控制系统。轧线由环形加热炉、二辊式穿孔机、二辊式轧管机、自动轧管机、两台二辊式均整机、步进式加热炉和八机架二辊式定径机等组成。用9种φ175~350毫米的钢坯,生产φ178~425毫米、壁厚为5.5~40.5毫米的各种无缝管。每台轧机都装有各种适用于高精度自动控制的传感器。此外,外径测量装置安装在轧管机、均整机和定径机的后面;长度测量装置安 相似文献
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为分析斜连轧工艺参数对轧制力及荒管尺寸精度的影响,取工艺变参数及范围:顶头前伸量15~28 mm、穿孔段送进角7°~9°、穿孔段孔喉34~35 mm、轧管段轧辊转速182~190 r·min-1,在斜连轧实验机组上对Φ40、Φ42 mm的管坯进行单变量多组实验。结果表明:在实验参数范围内,随顶头前伸量增大,穿孔段轧制力减小,顶头轴向力先减小后增大;随送进角的增大,穿孔段轧制力减小,顶头轴向力微增大;当管坯直径一定时,随孔喉减小,轧制力增大,而当孔喉一定时,随管坯直径增大,轧制力增大。在穿孔段工艺参数一定时,轧管段轧辊速度不同的情况下,若张力轧制时穿孔段及轧管段轧制力均减小,相反若推力轧制时均增大。对斜连轧后荒管的分析结果显示微张力轧制得到的荒管壁厚精度达±0.2 mm,外径精度达±0.35 mm。 相似文献
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<正> 本文介绍了民主德国国营钢管公司1979年9月投产的新顶管机组的部分热轧设备及其工艺特点。该机组采用边长200毫米的连铸方坯和边长160毫米的初轧方坯作坯料。使用连铸方坯顶管时,采用直径为130毫米的芯棒,荒管经张力减径后的成品管直径为30~89毫米;用160mm轧 相似文献
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介绍了在Φ76mm自动轧管机组上试产小直径热轧荒管的有关工艺及参数,生产中需采取的技术措施。比较了用小直径热轧荒管生产小直径薄壁冷拔钢管的冷拔道次数、成材率、金属消耗等。实践表明,用Φ76mm自动轧管机组为冷拔提供小直径热轧荒管,扩大了机组的产品规格范围,使冷拔小直径薄壁钢管的生产工艺趋于合理。 相似文献
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分析了在周期式轧管机组上用580/565mm的Д号钢钢锭穿制φ337mm×10~12mm套管所用φ570mm×90mm毛管时,毛管尾端产生的“三角帽”缺陷原因。通过对钢的碳含量、钢锭加热时间、穿孔结束温度和钢锭高度的综合研究,找出了减少毛管尾端“三角帽”缺陷的工艺措施。 相似文献
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据俄罗斯刊物报道,乌克兰国立冶金学院有关专家就芯棒杆晃动对热轧无缝钢管质量的影响进行了研究:分析了Φ140,250,350mm轧管机组斜轧穿孔机按不同工艺制度穿孔时芯棒杆的动力挠度变化情况:明确了芯棒杆晃动对穿孔机穿孔毛管和轧管机轧制荒管时产生纵向壁厚不均现象的形成机理;编制出芯棒杆运动时的差动平衡表:建立了芯棒杆动力学状态的数学模型.以此为分析轧管机动力学状态提供原始数据。 相似文献
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结合大直径热轧无缝钢管的特点,介绍了Φ820 mm限动芯棒精密轧管生产线的设备组成及新型锥形辊穿孔机和限动芯棒精密轧管机的工艺流程、主要参数和特点,以及轧制产品的几何尺寸精度。检测结果表明:在没有定径轧制的情况下,通过穿孔、限动精轧或穿孔、二次穿孔、限动精轧的荒管外径尺寸精度超出成品管精度(外径公差≤±0.5%D)要求;而轧后荒管的壁厚尺寸精度在成品管精度(壁厚公差±5%S~±8%S)要求的范围之内。 相似文献
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湖南衡阳钢管有限公司与德国Mannes-mannDemsgMeer公司签约引进无缝钢管生产线,吕陆设备包括轧机和扩充的辅助设备等。生产用的管还直径th120!urn,长3.4m,由现有的管坯连铸机提供。加热到穿孔温度后由高性能的nnnn斜轧穿孔机轧出7.sin长的毛管,接着在带有限动芯棒的连轧机组上轧成26.sin长的荒管。这个连轧管机组是最新发展起来的现代化6架扭转刚度机架、呈水平一垂直布置,采用快速换辊装置,所以变规格换辊时间非常短,其芯律可以根据整个轧制过程的速度加以控制和调整。荒管经再加热后进入24架张力减经机组轧成把5~489nun长8… 相似文献