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阎金仁 《机械工人(冷加工)》1982,(12)
我厂C650车床主轴前后轴瓦,每班需要人工加油,靠毛线渗漏,效果很差,仅1981年就研瓦两次,造成停机修理时间过长,既影响生产又耗费维修工时。改装如图1所示,在主轴箱后侧壁增设通过弯板3的柱塞直径为18毫米柱塞泵6,吸油口通过过滤器1,出油口由分流器8分出五条油管供油(前轴瓦润滑油管10、后轴瓦油管7、皮带轮轴承润滑油管9、V轴移动套油管14和打油显示窗油管13)。 相似文献
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4.Ⅵ类因素 (1) 机床的热变形车床的主要热源为床头箱发热,它将导致箱体及床身在垂直面内(见图7)和水平面内的变形和翘曲,从而造成主轴的位移和倾斜。垂直位移的最大值可达150~200μm,水平位移的数值在10~18μm之间。不论主轴在垂直面内的位移或水平面内的位移,都将直接影响轴瓦的壁厚精度。因此,为了保证轴瓦的壁厚公差0.015mm精度,必须很好地解决车床的热变形(特别是垂直面内的变形)。 相似文献
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通过对床头箱体、床头箱传动链、主轴系统和主轴轴承的设计分析,为床头箱的研制提供了可靠的技术依据,保证重型轧辊磨床床头箱内部传动振动小、扭矩足够大、回转精度高的要求。 相似文献
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用普通车床加工内锥孔的常规方法是,调整小拖板,使其与主轴轴线成一α夹角(工件内锥角),然后用小拖板手动进给,车出内锥。因小拖板只能手动进退,加工批量大时存在着生产效率低,表面粗糙度质量不隐定等问题。此时可采用下述方法。小拖板不动。松开床头箱与床身结合面的联接螺栓,调整床头箱使主轴轴线与导轨成一α角,如画1(a)所示。固定后用大拖板机动进给,即可车出内锥。用调床头箱代替调小拖板,刀具和工件的成形运动不变,而用大拖板的机动进给代替小拖板的手动,既可提高生产率,又能保证对工件内锥表面粗糙度要求,适用于成批生产。调整时注意以下两点 (1)床头箱调整后,与床身结合面的联接螺栓孔 相似文献
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C6 6 6车床是我厂金工车间的主要设备。机床中心高 6 6 0mm ,顶尖间距 2 770mm ,主轴通孔88mm ;转速最高 15 0r/min ,最低 8r/min ;主电动机功率 14kW ,转速96 0r/min。润滑系统是通过床头箱内一台柱塞泵 ,向主轴轴瓦及其余轴瓦供油 ,齿轮间采用飞溅润滑。机床主轴采用的是动压轴承 ;该机床由于使用年代已久 ,润滑系统供油不正常 ,工作时转速不能太高。经分析 ,该机床的转速瓶颈在于主轴轴承 ,解决的方案是对主轴前后径向轴承进行静压改造 ,保留原滚动止推轴承图 1 静压轴瓦结构尺寸1 改造 静压轴瓦采用无周向… 相似文献
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高速加工技术的发展,推动了车床主轴高速化的发展。为了适应市场需求,我们设计开发了高速精密小型数控车床CKD6126B,主轴转速达到4000r/min。床头箱结构如图1所示。 相似文献
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《现代制造技术与装备》2016,(8)
机床使用发那科数控系统作为操作编程加工平台,系统增加多主轴控制功能应用于机床加工。机床主体结构中床头箱作为第一伺服主轴先进行分度,以较低的转速进行旋转;钻杆箱做为第二模拟主轴进行高度旋转,同时进给伺服轴带动钻削刀具向前进给。在床头和钻杆箱同时旋转的状态下,工件中心孔的钻削时间大大缩短,提高了机床的加工效率。在分度功能下实现了工件偏心孔的高精度加工。 相似文献
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《制造技术与机床》1974,(6)
C 6140型普通车床 C 6140型普通车床是大连机床厂总结 20多年来生产车床经验,通过大量的科学试验,经过多次改进设计而研制成功的新产品。它与 G 620及 C 620-3车床相比,具有下列特点, 1.“三化”程度较高:在 C 6140基型上可派生两个系列规格、12个变型品种。仅就已试制的三种型号( C 6250、 C 6150、 C 6240)与基型之间的零件通用化程度达90%,标准化程度(按件计)达58%。 2,为了提高主轴精度和抗振性,主轴前轴承采用三油楔式动压油膜轴承。主轴转速由 C 620的 12~600转/分扩大到 10~1400转/分,床头箱及进给箱采用了箱外强制的润滑系统,… 相似文献
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包长福 《机械工人(冷加工)》1990,(12)
问:车床靠近卡盘部分的导轨磨损怎样修理? 答:修复和解决导轨局部磨损的方法有下列几种: (1)磨削法 把车床上床头箱、拖板及尾座均拆掉,将床身导轨在导轨磨床上磨一刀,使床身导轨全长磨平。然后,修磨或铲刮床头箱及尾架底面,以保持主轴中心和尾座中心等高。 相似文献
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为了发挥现有设备潜力,结合生产需要,我们对两台C618车床的床头箱进行了改造,重新设计、制造了床头箱(如图1). 该部件共改制15个零什,其中将一双联齿轮中齿数为67的齿轮改为64齿,另一齿轮齿数不变;将主轴上一齿数为43的齿轮改为46齿,且保证花键轴与主轴中心距不变,以减少箱体加工的困难.原设计前端支承为CZ6—6—3锡青铜轴承,后端支承为 相似文献
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一般对外锥内圆结构滑动轴承的修理,都是先以床头箱孔为基准,在轴承放松的情况下把外圆刮好,再把主轴装入轴承,收紧轴承,进行刮配,直到刮好为止。这样,内圆虽是圆的,但外圆却由于不均匀的收缩而变成椭圆了,造成轴承与床头箱孔的接触不良,影响接触刚度,从而影响加工光洁度。我们采用了锁紧轴承,使其内孔等于主轴轴径时与床头箱孔刮配,这样就消除了轴承外圆的椭圆度,解决了轴承与床头箱的接触刚度问题。为达到此目的,我 相似文献
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王殿君 《机械工人(冷加工)》1988,(6)
问:CA6150和CA6140型车床主轴在高转速(1400r/min)时,床头箱为什么会跳动?邯郸张树元答:CA6150和CA6140型车床是我国的新产品。设计先进,结构合理,操作方便,加工质量和效率优于其它车床。那么,为什么会产生床头箱跳动呢?一、影响床头箱跳动的主要因素1.高转速引起的跳动原因是主轴、卡盘、工件的动平衡不好。动平衡的好坏是取决于转动零件的重心与旋转轴的轴心是否重合。若不重合,高速旋转不平稳而引起跳动。 相似文献
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《制造技术与机床》1980,(3)
我厂生产的 GW 61100 A型普通车床噪声普遍在87~92dB(A)之间(个别高达94 dB(A)),影响一等产品的出厂。在质量月活动中,成立了机床噪声攻关组,经过对十余台机床噪声的试验研究,采取相应的措施,使机床噪声降到83dB(A)。现将我们的做法简介如下: 一、确定主要噪声源 1.确定整机噪声源 CW 61100 A的噪声主要由床头籍、进给箱,溜板箱、挂轮系统和主电机等部分产生。用声级计分别对整机、床头箱、主电机进行噪声测量,结果发现,单独测量床头箱的噪声(主轴带1米直径卡盘空转)只比加上走刀系统后的整机噪声低 ldB(A)左右,单独测主电机噪声一般… 相似文献
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李巍 《机械工人(冷加工)》1978,(5)
我厂车削小轴时,精度高批量大。用三爪卡盘夹持劳动强度大,每分钟停车7~8次,电机发热。我们设计制造了不停车夹具,结构如图,经使用效果较好。安装前把原机床卡盘及床头箱前护板拆下,利用原凸台定位,用螺钉将夹具外壳14固定在床头箱上,把本体1插入车床主轴孔内。工作时本体1,卡头2,内套3与主轴同转。外壳14、套7不转。夹紧工件时,搬动手 相似文献