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经用水模型实验证明,单嘴精炼炉内钢水循环流动良好,上升和下降流股之间的相互干扰不大,增大气体流量和单嘴内径可显著增大环流量,但单嘴内径对环流速度影响不大。单嘴出口处钢水下降速度约为0.4-0.5m/s,对35t的单嘴精炼则言,其钢水环流量约为47-53t/min。 相似文献
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单嘴精炼炉吹氧精炼的水模型研究 总被引:2,自引:1,他引:2
通过单嘴精炼炉中模拟试验,研究了吹氧精炼过程,得到了数学物理模型: AK/D·Dco2=1.336Ar^0.457co2(1-r/R)^0.089(h/D)^0.361 (双枪) AK2/D·Dco2=0.307Ar^0.592co2(1-r/R)^-0.179(h/D)^0.387 (单枪)讨论了CO2流量,透气砖位置,单嘴水柱高度,氧枪支数等对AK值的影响。 相似文献
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单嘴精炼炉轴承钢脱氧的动力学模型 总被引:2,自引:2,他引:2
在单嘴精炼炉工业性试验基础上,进一步从理论上寻求轴承钢脱氧过程一般规律,推导了单嘴精炼炉处理轴承钢脱氧模型,得出在现阶段工艺条件下,氧的传质速率常数为0.0938min^-^1。 相似文献
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根据相似理论,以钢厂80 t单嘴精炼炉1:4的水模型模拟了单嘴精炼炉内气泡行为,分析了吹气流量(2~10 L/min)、吹气塞直径(15~30 mm)对气泡行为、混匀时间的影响。水模拟结果表明,随吹气流量增加,混匀时间减少,但吹气流量≥6 L/min,混匀时间没有显著变化;在相同吹气量下,吹气塞直径增加,混匀时间减少。实验研究基础上,在80 t单嘴精炼炉上进行了超低碳钢的生产试验,结果表明单嘴精炼炉在18 min脱碳时间内,钢中碳含量可降到10×10-6;脱硫剂消耗4 kg/t的情况下,成品钢中S含量为(20~30)×10-6,脱硫率平均达49%;吹氩强度平均为4 L/(t·min),是相同吨位RH的25%。 相似文献
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单嘴精炼炉是由我国提出的一种新型真空钢水精炼设备。它具有结构简单、精炼效率高、真空冶炼喷溅少、生产成本低等优点,已经为越来越多的冶金工作者所认识。通过在工业性生产中冶炼轴承钢、超低碳钢和无取向硅钢等品种的实践表明:该炉型在深脱碳、脱硫、脱氧和夹杂物去除等方面表现出了很好的冶金特性,并取得了较为满意的精炼效果。采用物理模拟和数学模型相结合的办法,对单嘴精炼炉的主要操作参数:如吹气流量、吹气位置、浸渍管内径、浸渍管插入深度等工艺参数和流动特性均进行了详细和深入的摸索,所得出的研究结果对实际生产起到了重要的参考和指导作用。随着单嘴精炼炉技术研究的不断深入和完善,这种新型炉外精炼设备必将发挥其自身特点,逐步得到应用和推广。本文也介绍了由日本新日铁提出的REDA精炼炉,它的装备和原理与单嘴精炼炉有一定的相似性,已经被成功应用于超低碳钢及不锈钢的生产。 相似文献
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对80t单嘴真空精炼炉的冶金功能进行了生产实验分析,结果表明,单嘴精炼炉具有脱氢、脱氮、脱碳、脱氧、脱硫、化学升温、去除钢中夹杂物和合金成分调整等冶金功能。利用80t单嘴精炼炉精炼钢水,实验合结钢中氢含量可达(0.9~1.2) ×10-6、氧含量(9~12) ×10-6,超低碳钢中碳含量为(10~20) ×10-6、氮含量(29~37) ×10-6、钢水中硫含量为(10~30) ×10-6;单嘴精炼炉具有较好的化学升温效果、去除夹杂物效果同RH精炼炉相当;采用单嘴精炼炉进行20炉超低碳钢合金成分调整结果表明,合金收得率高,硅、锰、铝的收得率分别为93%~96%、93%~95%、64%~67%。 相似文献
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深插入浸罩CAS钢包流场混合特性的水模型研究 总被引:1,自引:0,他引:1
按照110t CAS钢包1/6的水模型,研究了浸罩深度(熔池液面深度0~20%)和直径(钢包底部直径的0.4~0.7)对熔池混匀时间的影响。结果表明,随着浸罩深度和直径的增加,罩内的循环流增强,在深插入浸罩(熔池液面深度的20%)条件下,钢包内流场发生显著变化,浸罩内形成了明显的循环流。通过无因次分析,得出底吹气量Q和浸罩深度H对混匀时间T影响程度的经验公式(T-T0)/T=3.13Q-0.66(H/HL)1.56。 相似文献
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采用1:4的比例建立水力学模型模拟210 t RH内钢液流动,考察吹氩量(1 000~1 400 L/min),浸渍管插入深度(125~175 mm),吹氩孔个数(4~6)对混匀时间的影响。结果表明,对吹氩量大小的确定,需综合考虑各因素的影响;浸渍管插入过深不利于钢液混匀;较少的上层吹氩孔个数和增加下层吹氩孔个数可获得较短的混匀时间;最佳参数为吹氩量3.87 m~3/h,浸入深度120 mm,上吹氩孔4个,下吹氩孔6个。借助matlab工具求解有约束非线性最优化问题,计算得出回归方程的混匀时间极小值为27.02 s。 相似文献