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转炉炼钢中造渣剂的使用据“Cmarb”1995,(1)报道.西西伯利亚钢铁公司研究出了利用一种可替代稀有且昂贵的莹石(CaF_2)的材料来稀释转炉渣的工艺。试验过的炉渣稀释剂的材料有:磷霞岩(霞石矿)、含莹石的石灰石、铝电解醋的废内衬材料。开发出了利... 相似文献
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转炉污泥是转炉炼钢的副产品,其铁量极高,用它制成复合球团造渣剂,用于炼钢生产,可明显改善化渣效果,减少物料消耗。介绍了复合球团研制的最佳工艺和制作过程,并对使用复合球团前后的效果作了对比。 相似文献
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本文介绍了轻烧镁球团的基本特征及造渣试验工艺,通过冶金效果分析证明,它的应用为转炉提高废钢比,延长炉衬寿命提供了新的途径。 相似文献
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顶吹氧平炉炼钢熔炼过程中造渣是重要的,由于平炉炼钢供氧强度大,一氧化碳反应激烈,钢液降碳快,熔炼时间短等,给造渣带来困难。采用新型熔剂--钛渣作造渣剂,可以解决这个问题,经过三年多的试验研究,取得了大量的数据,结果使用钛渣作造渣剂,可以 降低熔渣熔点,改善熔渣流动性,降低铁料消耗,提高炉底寿命。 相似文献
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炼钢用复合化渣剂的开发与应用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了重钢七厂在推行优化转炉造渣工艺的过程中,针对常规助溶剂(包括萤石、氧化铁皮等)对炉子侵蚀程度严重化渣效果差的缺点,开发了复合化渣剂,有效地解决了常规助熔剂存在的问题,在生产实践中取得了较理想的效果。 相似文献
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酸洗污泥产量大、污染严重且难处理,常规固化填埋占用土地且浪费资源,将酸洗污泥配入电炉作为造渣剂使用,在生产中回收其中金属铁、铬和镍,并发挥CaO、CaF2等辅料功能,可实现污泥在冶金过程的资源化利用。通过FactSage热力学软件计算发现酸洗污泥中的金属铁、铬和镍绝大部分可回收进入金属液中,且金属液硫质量分数最高为0.014%,不会使金属液增硫。在此基础上,将酸洗污泥制成混合造渣剂,通过静态试验与吹氧熔炼试验发现,当造渣剂与酸洗污泥质量比为1[∶]1时,硫质量分数能够满足钢液要求,铬、镍回收率分别为66.04%和97.90%。 相似文献
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为了建立适合天津钢铁集团有限公司(以下简称天钢)特点的低成本、高效化、稳定性生产洁净钢新工艺体系,进行了转炉复吹与石灰石造渣行为控制技术的研究.分析了石灰石分解特性以及石灰石代替石灰造渣的可行性并进行试验,发现通过石灰石直接进入转炉造渣炼钢模式取代传统的“煅烧石灰-造渣炼钢”模式,使煅烧石灰的用量在40~50 kg/t钢基础上,降低煅烧石灰用量高达50 %以上;采用CO2代替N2用于转炉溅渣护炉以及复吹转炉底吹CO2进行搅拌和冶炼技术,预计能够取得良好的效果. 相似文献
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唐奇山 《金属材料与冶金工程》2000,(4):39-41
介绍了湘钢对转炉钢渣采用红渣倾翻打水自淬预处理及机械加工处理生产渣钢及烧结溶剂料的工艺、生产设施及投资情况,通过这一实践,除可回收大量铁资源处,还可降低环境污染,年节支创效数百万元。 相似文献
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介绍了福建三安炼钢厂的转炉留渣双渣操作,以及留渣操作中安全问题的解决措施,分析了应用留渣双渣操作工艺的石灰消耗、钢铁料耗、转炉炉龄、氧耗、冶炼周期、脱磷等效果。通过优化顶底复吹转炉留渣双渣工艺制度,提高转炉前期脱磷效果,在无铁水预处理的设备条件下可以冶炼高铬铁水,满足了对钢的洁净度要求。 相似文献
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转炉溅渣护炉技术的工艺参数优化 总被引:1,自引:0,他引:1
高泽平 《金属材料与冶金工程》2002,(5):31-34
着重对溅渣护炉技术的工艺参数优化过程进行了探讨,确立了溅渣调渣原则,对转炉留渣量、出钢温度、氮气压力和流量,溅渣枪位与时间、溅渣率等工艺参数的控制进行了分析,指出了湘钢条件下的溅渣工艺参数的适宜范围。 相似文献
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安钢第一炼轧厂100t转炉于2004年3月26日建成投产,同步实施溅渣护炉工艺,新转炉炉龄达11397 炉。转炉炉役后期复吹的底吹流量达0.03Nm3/t.min,转炉复吹率100%,创全国新投产转炉较好水平。 相似文献
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研究了主要组元对含V2O5、TiO2钢渣熔化性温度及熔化区间的影响,提出了含V2O5、TiO2钢渣进行溅渣护炉的控制方向.通过电子显微镜分析V、Ti元素在钢渣矿相中的含量,找出了含V2O5、TiO2钢渣与普通钢渣熔化规律差异的原因. 相似文献