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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
 中间包内采用气幕挡墙是有效去除钢水中细小夹杂的新技术。采用物理模拟方法,研究了连铸中间包采用气幕挡墙时其内流动行为和渣钢界面卷混现象,考察了吹气流量、气幕位置以及与湍流控制器组合对中间包内的渣钢界面的影响规律。结果表明,气幕挡墙的位置和吹气量是影响中间包卷渣的主要因素。  相似文献   

2.
吴军 《新疆钢铁》2011,(2):40-42
文章简述了八钢第二炼钢厂板坯连铸机使用气幕挡墙以后的实践过程和存在的问题,以及今后发展改进的方向。  相似文献   

3.
气幕挡墙对中间包内钢液流场影响的数值模拟   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据实际中间包的操作工艺参数,采用欧拉-欧拉两流体模型,用数值模拟法模拟计算了中间包底吹对钢液流动的影响.结果表明,底吹改变了中间包内钢液的流动状态,在气幕挡墙的两侧分别形成了方向相反的回流区.底吹气体流量对钢液流动状态、气泡分布影响显著,底吹气体流量太大或太小都不利于改善钢液的流动状态.  相似文献   

4.
在相似理论的基础上,通过水力学模拟对两流板坯连铸中间包3种不同挡墙挡坝组合形式下包内流场进行研究.试验结果表明:方案1(挡墙-挡坝-端挡坝方案)挡墙与挡坝间距不合理,端挡坝未起到控流作用致使中间包内流体平均停留时间、峰值时间短,死区比例较大(27.9%);方案2(挡坝-挡墙-端挡坝方案)显著改善了中间包内流场状况,全混流区及活塞流区比例增加,死区减小为21%;方案3(双墙双坝方案)由于增加一组挡墙延长了流体流动的路径,流体在中间包内的停留时间明显增加,死区比例最小(16.7%),同时微观电导率波动值也最小(0.025 ms/cm),为3种方案之最优.  相似文献   

5.
气幕挡墙中间包数理模拟及实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
根据武汉钢铁股份有限公司炼钢总厂三分厂二流板坯连铸中间包的操作工艺参数,采用数学与物理相结合的模拟方法,对比研究了气幕挡墙技术对中间包内钢液流动特性及夹杂物去除的影响,并根据研究结果进行了工业试验.研究结果表明:采用气幕挡墙技术,可有效地改善钢液的流动状态,延长钢液的平均停留时间,降低死区体积,提高夹杂物去除率,适应超纯净钢中间包冶金的需求.  相似文献   

6.
气幕挡墙中间包钢水流动的数值模拟   总被引:12,自引:0,他引:12  
根据二流连铸1500mm×250mm板坯时中间包的操作工艺参数,采用欧拉两流体模型,多孔介 质模型和拉格朗日随机轨道模型,模拟计算了采用湍流控制器和气幕挡墙技术的中间包内钢液流动特性和 夹杂物的运动轨迹,并用Monte-Carlo法统计了夹杂物的总去除率。模拟结果表明,采用中间包气幕挡墙技术 可以有效改善钢液的流动特性,延长钢液停留时间,减小死区体积;当吹气量为0.90m³/h时,夹杂物去除率比 不吹气工艺增加15.6%  相似文献   

7.
刘国梁  苑品  季晨曦  马威  崔衡  崔阳 《炼钢》2012,28(3):57-60,69
分析了中间包不加气幕挡墙和加气幕挡墙吹氩时夹杂物上浮速度与气泡直径、夹杂物直径和密度的关系。气泡尺寸对夹杂物的上浮速度影响比较明显,夹杂物的密度对上浮速度的影响不大。进行了中间包气幕挡墙的工业试验,试验表明:中间包底吹气对钢液中小夹杂物的去除作用不明显,而对大型的夹杂物去除效果显著。  相似文献   

8.
以湍流控制器加单坝结构的FTSC中间包为原型,采用气-液-固三相流数值模拟手段,研究了气幕挡墙对不同粒径夹杂物的去除情况.结果表明,中间包气幕挡墙能够改善钢液的流动特性,提高夹杂物的去除率,尤其对小颗粒夹杂物,去除效果更明显.  相似文献   

9.
杨红岗 《中国冶金》2007,17(4):42-42
通过水模拟实验,研究了气幕挡墙位置、气体流量及采用双透气砖对中间包流场的影响;认为采用气幕挡墙可有效延长钢水在中包的平均停留时间,降低死区,混匀钢水;并提出工业性试验的可行性建议。  相似文献   

10.
板坯连铸单流中间包控流装置优化模拟研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
采用水力学模型试验,对太钢不锈钢板坯连铸单流中间包流场进行了模拟研究,并通过数值模拟进行验证,研究结果表明:该钢厂原型中间包流场存在严重问题,中间包内存在明显短路流现象,死区比例较大,钢液混匀效果差;通过正交优化试验得出最佳坝堰因素水平组合方案,使中间包流场得到改善;采用中间包气幕挡墙代替坝优化方案,使中间包流场得到进一步改善.根据水力学模型试验和数值模拟计算结果,结合钢厂实际情况,建议单流连铸中间包采用气幕挡墙代替坝的技术工艺,对于太钢不锈钢板坯中间包气幕挡墙最佳工艺参数:距离堰1 150 mm附近,底吹气量控制在120 L/min左右.  相似文献   

11.
优化中间包流场降低铸坯夹杂的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍根据安钢三炼钢条件进行的钢水中间包流场水力模型实验及其应用。通过研究确定了中间挡墙的适宜高度和安装位置。由于钢水流场的优化,铸坯的夹杂缺陷得到明显降低。  相似文献   

12.
为改善某钢厂六流小方坯中间包钢液流场,净化中间包钢水以及改善钢水的温度分布,通过合理设计正交水模试验,考察各方案中间包死区体积、多流一致性等参数,以及两者的综合指标,表明影响该中间包流场综合特性的主次因素顺序为:孔径大小→导流孔倾角→挡墙位置→挡墙高度,其中导流孔径55mm,向上倾角30°,挡坝距中端400 mm,高度250 mm,此方案流场较为合理。  相似文献   

13.
李润生  陈作勇 《炼钢》1994,10(4):36-41,44
为配合等离子中间包加热工程,冶金部鞍山热能研究院根据连铸中间包等离子加热工程的需要,在原有四流中间包的基础上重新设计了具有加热功能的中间包,并进行了水力模型试验,确定了合理的中间包结构和挡墙设置,对进一步提高铸坯质量直到一定作用。  相似文献   

14.
板坯连铸机中间包流场研究   总被引:1,自引:1,他引:1  
张胤  刁国田 《炼钢》1995,11(2):44-48
运用三维流场软件包对太钢连铸机中间包内的流场分布进行研究。从钢水流动说明太钢中间包的设计方案对于实际生产比较合理,有利于钢水温度和浓度均匀,并对钢中夹杂物的形成和上浮非常有利。  相似文献   

15.
安航航  包燕平  李太全  贾楠 《河南冶金》2009,17(4):13-16,34
通过水模型实验,针对现场中间包流场存在的问题,对影响流场的关键因素进行正交优化试验并验证;本文主要在优化后最佳方案的基础上,对不同插入深度和湍流抑制器对中间包流场的影响进行研究,并研究了在非稳态浇注过程中,不同工况下中间包钢液最低液位的变化.试验结果表明:综合考虑RTD曲线和流场显示,保持中间包液面稳定,拉速为1.2m/min,在正交优化的最佳方案的情况下,采用圆形湍流抑制器,插入深度为90mm时,中间包内流场较好,死区比例小,平均停留时间长;非稳态浇注过程中采用有坝和圆形湍流抑制器的中间包时,钢液的最低液位比较合理.  相似文献   

16.
介绍了连铸中间包内钢水的流动状态,通过对不同水模实验方案的对比,分析了中间包流场分布,最终确定了最佳的中间包结构,该结构用于唐钢薄板坯连铸中间包取得了较好效果。  相似文献   

17.
板坯连铸中间包流动控制及冶金效果研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
吴巍  韩传基  蔡开科 《钢铁》1999,34(10):14-15,23
针对安钢二炼钢板坯连铸机的产品质量问题,对中间包进行了改变设计,用数学和物理模拟方法研究了不同的控流装置对流场和夹杂物上浮率的影响,最后确定出合适的中间包挡墙+坝的内部结构生产实践证明取得了明显的冶金效果。  相似文献   

18.
MYF型连铸机用中间包的流场测试和优化的水模研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
周有预  柳绮年 《钢铁研究》1998,(6):22-24,46
对MYF型四流中间包的水模流动测试表明:包内各流股的流动特性值在较大的差异,对浇铸构成不利的影响。控流后,明显改善了中间包的流场条件,为现场提供了中间包控流的依据和方案。  相似文献   

19.
中间包采用气体净化除去钢中夹杂物的探讨   总被引:2,自引:1,他引:2  
张明华 《炼钢》1995,(3):30-32,41
新型LFP系列微机保护投入系统以后,使系统保护功能得了加强,使运行,维护更简单,更可靠,但是,在它与FCS-220操作箱和其他保护配合工作的回路设计上存在一些缺陷,因此,我们作了一些改进,以满足系统运行的需要。  相似文献   

20.
张立峰  蔡开科 《炼钢》1997,13(6):45-48
总结了中间包结构的发展趋势及在工厂试验分析的容量、熔池深度、挡墙、坝和过滤器等流动控制装置对钢水清洁度的影响;计算了使用不同流动控制装置条件下中间包钢液流场的变化。  相似文献   

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