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《机械制造与自动化》2017,(5):231-234
针对超大型剪板机剪切刀具边缘人工调节效率低、误差大等问题,基于剪板机刀具变形量调节执行机构和西门子S7-300开发平台,设计了剪板机刀具变形量调节的PLC控制装置。使用S7-300开发环境中的STEP7软件编程设计相关控制程序,通过PLC控制3个伺服电机,经传动机构分别驱动调节小车的左右移动、扳手送进机构的伸缩运动、调节刀具变形量扳手的转动。用S7-PLCSIM仿真软件对程序功能进行仿真试验。结果表明与手动调节相比,时间节省了约50%。 相似文献
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改进带转键离合器的QH11-12×3200型剪板机润滑脂手工分散润滑为干式加油站集中润滑,改进后效果良好,经济效益显著。 相似文献
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《机械制造与自动化》2018,(6)
以液压式剪板机为研究对象,制定了具有手动、自动和试剪切3种模式的剪板机控制要求,基于PLC控制方式对剪板机的控制系统硬件进行了模块化设计,绘制了主电路和伺服控制电路,在考虑剪板机刀具变形量对剪板机剪切精度影响的基础上,编制了剪板机刀具变形量补偿的控制流程。 相似文献
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电路网络法建模可以通过看电路图直接写出其传递函数形式的数学模型,键图法可以很容易地将机械转动系统的键图绘制出来。本文将电路网络法以键图为中介推广应用到机械转动系统中去,即将机械转动系统绘制成键图,然后将该键图转换成等效的电路图,再根据电路网络法直接写出其传递函数形式的数学模型。实例推导证明本方法比较简单、快速、直观。 相似文献
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我厂生产的 Q11-13×2500型剪板机传动系统中的离合器采用刚性单转键结构,井增加了压料弹簧的压料力,但因回程时此弹簧的反力过大,致使滑块与主轴超前传动系统(大齿轮)复位至上死点,形成冲击。 相似文献
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阎玉刚 《机械工人(冷加工)》1977,(12)
这种虎钳可减轻劳动强度。开始夹紧工件时,首先摇动大手柄22,使大丝杠转动,带动螺母2前进,当钳口接触到要夹紧的工件时,停止摇动大手柄,改为摇动手柄19,使右链轮16转动,通过链条,带动链轮12同时转动。在链轮12的孔里有键13,通过键13拨动小丝杠10在螺母9里转动前进,这时小柱塞8就进入柱塞5的小油腔内 相似文献
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对基于丝杠-肘杆增力机构的剪板机驱动装置做了研究,介绍了其工作原理及力学性能特点。该剪板机驱动装置,以丝杠装置和伺服电机解决了剪板机的同步性问题,以丝杠、肘杆机构解决了剪板机的较大力输出的问题。 相似文献
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连杆式液压剪板机设计要点 总被引:4,自引:1,他引:3
采用一个液压缸通过连杆传动的原理设计出的液压剪板机能很好地解决液压剪板机的同步问题 ,并且结构简单、经久耐用。该文介绍了这一新式剪板机的结构原理和设计要点 相似文献
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芯片与基板之间的平行度调节机构对倒装键合设备的成品率起着决定性作用。为研制该调平机构,基于螺旋理论分析了二自由度转动解耦机构的实现条件,综合出了一类含有3支链的转动解耦的并联机构。该类机构的支链1不含驱动副,由2个转动副组成;支链2和支链3各有1个驱动副,分别驱动动平台绕支链1中的一根转动副轴线旋转。针对其中一种只含转动副和移动副的构型进行了自由度验算,选择了合适的输入运动副,并利用ADAMS完成了该机构的运动学仿真。研究结果表明,该转动解耦的调平机构可应用于倒装键合设备、精密运动平台等多种场合。 相似文献
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金属板材的直线剪切要使用剪板机,剪板机的控制方式关系到金属板材的裁剪质量,高精度定位可以有效地提升板材的裁剪质量。随着电子、汽车等行业的快速发展,对于剪板机的质量提出了更高的标准,要求剪板机的控制系统可以做到更高的精度,从而提升金属板材直线剪切的精度。在此背景下,本文提出一种基于ARM的剪板机数控系统,以此促进我国剪板机行业的发展,提升产品的市场竞争力。 相似文献
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摆式剪板机剪切力计算大多是依据刀架作直线运动剪板机剪切力算式进行的.而简化刀片安装面加工工艺后,摆式剪板机剪切问隙和剪切后角会随着剪切过程进行发生变化,在其剪切力计算和刀架设计中就必须考虑到这一情况而分别作适当补偿、改进.推导出了摆式剪板机剪切间隙和剪切后角的计算公式,并初步给出了补偿意见和改进方法. 相似文献
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分析了我国剪板机制造业实际需求。设计了自动剪板机数控系统总体架构。详细阐述了数控系统双层结构的设计思想,对部分硬件和软件进行了介绍,给出了关键问题和解决方案。目前本系统已成功替代进口剪板机数控系统。 相似文献
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提出了基于LM3S8962剪板机控制系统设计方案.介绍了剪板机系统的结构组成和工作原理.该系统结构简单、性能稳定、开发成本低,可适用于不同类型的剪板机. 相似文献
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23-40型电开式双柱可倾压力机,在使用过程中出现当曲轴到达(?)死点时,离合器处于分离状态,随着大齿轮旋转一周,连接键在凸轮上敲击数次,并发生曲轴跳动现象。冲床采用脚或手控操作,电磁铁吸合,操纵器的凸轮反转一角度,放开离合器的接合键,接合键在回位弹簧的作用下,拖动工作键反转90°,工作键和制动键由连接板连接(如图1),在工作键反转90°的同时,制动键顺转90°,分别卡住曲轴柄和中套(见图2a)。由于中套与大齿轮键连接,此时电机将动力传给小齿轮,小齿轮又传给大齿轮,大齿轮带动中套和曲轴转动,曲转带动连杆和滑块作上下往运动,进行冲压。当离合器分离时(见图2b),离合器的分离键和制动键半圆弧全部进入曲轴的半圆槽内,此时电机将动力传给小齿轮,小齿轮又传给大齿轮,大齿轮带动中套绕曲轴转动,即大齿轮空转。 相似文献