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中、小氮肥厂合成氨生产通过回收造气吹风潜热、氨合成系统余热和降低一氧化碳变换过程的蒸汽消耗,实现合成氨生产蒸汽自给达到节能降耗的目的。 相似文献
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我公司是生产合成氨、纯碱、氯化铵、硝盐等化工产品的综合性企业。年产合成氨7万t,造气原料以晋城块煤为主。主要工艺是:造气系统有4台Ф2 610煤气炉和2台Ф2 400煤气炉,常开4台煤气炉制气;经1.35MPa全低变后进入碳丙脱碳,采用三次脱硫,分别为半水煤气罗茨机出口常压ADA脱硫、 相似文献
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我公司合成氨生产蒸汽自给技术改造主要包括造气吹风气回收、CO变换采用全低变技术和φ1 200氨合成系统后置锅炉回收余热等工作。 相似文献
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自1990年国家计委、财政部、化工部在小氮肥行业推广“合成氨生产蒸汽自给”技术以来,全国已有460多家小氮肥厂实施了此项技术。1992年3月,化肥司又制定了《小氮肥“合成氨生产蒸汽自给”改造考核验收标准》。但盯法一部分厂与蒸汽自给达标要求存在着或多或少的差距。本文就工艺技术和生产方面存在的主要问题,提出解决措施。 相似文献
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介休化肥厂合成氨技术改造1991年被化工部、财政部定为“推广合成氨蒸汽自给技术”单位。经过一年的技术改造于1992年7月投入运行,经过几个月的运行,情况正常,并通过了山西省化肥公司组织的测试,主要数据为:产量68.3吨/日,原料煤耗1227kg/T(NH_3),燃料煤耗为30kg/T(NH_3),电耗为1290度/吨氨,综合能 相似文献
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我厂是生产合成氨、纯碱、氯化铵、硝盐等化工产品的综合性企业.年产合成氨50kt,原以碳化石灰煤球及晋城混块为原料,1999年9月停产碳化石灰煤球,造气原料全部改为晋城块煤. 相似文献
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对70 kt/a聚丙烯装置进行了扩能改造.通过增加环管反应器的高度、增粗闪蒸线的内径等措施,消除了大负荷生产的瓶颈,生产能力可提高到120 kt/a,能耗从5.67 MJ/t降低到4.62 MJ/t.取得了较好的经济效益. 相似文献
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蒸汽管道是合成氨装置中非常重要的公用工程管道,介绍了合成氨装置中蒸汽系统的特点,结合合成氨装置的特点,对蒸汽管道配管设计进行了深入探讨,以期为类似合成氨装置蒸汽管道的设计提供参考。 相似文献
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介绍引进国外30万t/a合成氨装置中,增设氮气循环管路,取消转化系统升温时的“干烧”,以避免催化剂及炉管在升温过程里受到热冲击影响,从而延长了催化剂及炉管的使用期限。 相似文献