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相似文献
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1.
正陇南紫金矿业有限公司"难处理金精矿生物预氧化提金中试"试验在紫金矿冶设计研究院中试基地完成,标志着紫金矿业集团首套生物氧化预处理提金中试试验系统投入运行,也标志着紫金矿冶设计研究院已具备了难处理金矿生物搅拌预氧化-氰化提金工艺中试研发能力。2014年初,紫金矿业国家重点实验室建成、验收  相似文献   

2.
《黄金科学技术》2014,(1):77-77
正2014年1月14日,某难处理金矿热压氧化预处理中试试验在厦门紫金矿冶技术有限公司顺利完成。该中试试验的完成标志着国内首套热压氧化预处理连续试验系统正式投入运行。紫金矿业已具备承接国内外矿业公司难处理矿业资源热压氧化预处理中试研发的能力,将改变该领域被国外矿业研发机构长期垄断的局面,使我国难处理金矿热压技术达到国际先进水平。  相似文献   

3.
某低Au/S比难处理金精矿连续生物氧化—提金中试研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对某低Au/S比难处理金精矿,在前期实验研究的基础上,采用连续生物氧化—氰化提金工艺开展中试试验研究,考察工艺技术参数对后续氰化浸出率的影响。结果表明:在氧化时间7 d、矿浆浓度15%、溶解氧浓度2 mg/L、温度45℃、搅拌速度50 r/min条件下,硫化物的氧化率达81.44%,氧化渣氰化提金浸出率为93%。  相似文献   

4.
针对某低Au/S比难处理金精矿,在前期实验研究的基础上,采用连续生物氧化一氰化提金工艺开展中试试验研究,考察工艺技术参数对后续氰化浸出率的影响。结果表明:在氧化时间7d、矿浆浓度15%、溶解氧浓度2mg/L、温度45℃、搅拌速度50r/min条件下,硫化物的氧化率达81.44%,氧化渣氰化提金浸出率为93%。  相似文献   

5.
简要介绍了难处理金矿石的分类及其难处理原因,并针对江西三和金业有限公司处理原料性质变化大、含砷高、生物氧化处理成本高、金回收率低等问题,采用生物氧化预处理工艺进行了可行性试验,取得了较好试验效果。通过对现有生产工艺进行技术改造,工业应用获得了理想指标,经济效益显著。  相似文献   

6.
对某含锑难处理金精矿采用碱预处理—压力氧化—氰化回收金进行研究。考察了预处理碱浓度、浸出时间和温度对锑脱除率的影响,并考察了矿浆浓度、氧分压、反应温度和反应时间对氧化渣硫氧化率的影响。结果表明,含锑金精矿在细度-0.045mm>80%、NaOH 50g/L、浸出时间3h、浸出温度90℃、液固比4∶1的条件下碱预处理脱锑,锑脱除率95%。碱预处理渣在矿浆浓度40%、氧分压0.7~0.8MPa、反应温度200℃,停留时间30min条件下,平均硫氧化率97.12%。加压氧化渣氰化,渣计金浸出率超过95%。  相似文献   

7.
研究了某含硫21.2%、含金40.3 g/t难处理金精矿的加压氧化预处理工艺。通过单因素试验研究加压氧化过程中磨矿细度、反应压力、反应温度、反应时间、搅拌转速及矿浆浓度等对氰化效果的影响,得到易于氰化的加压氧化渣。再通过氰化提金过程中矿浆浓度、氰化钠用量、pH、浸出时间等对金浸出率的影响研究,获得最佳加压氧化预处理工艺条件为:磨矿细度-0.045 mm占95%、反应压力1.6 MPa、矿浆浓度20%、反应温度160 ℃、反应时间240 min、搅拌转速350 r/min。在此条件下,金氰化平均浸出率达到97.3%。  相似文献   

8.
难处理金精矿生物氧化-氰化炭浸法提金试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
针对某难处理金精矿含砷、高碳的特点,采用生物氧化-氰化炭浸提金工艺,考察了矿浆浓度、氧化时间、溶氧量、搅拌速度、培养基用量等因素对Fe、As、S脱除率、硫化物氧化率及金浸出率的影响。氰化炭浸试验结果表明,金的浸出率由直接氰化炭浸时的15.53%提高到95.82%,同时分析了氧化过程Eh、pH变化及Fe的行为。  相似文献   

9.
金世斌 《黄金》2001,22(10):28-31
简要介绍了国内外在难处理金精矿的预处理中应用生物氧化法的现状,并初步分析了生产中的工艺因素。  相似文献   

10.
研究了生物氧化法对含砷难处理金矿的预处理。在矿浆浓度为18%、氧化时间为168h(7d)的优化条件下,选用优良菌种对目的矿物进行预处理,使金的氰化浸出率由常规氰化法的14.06%提高至94.01%。该方法经济可行,成功实现了难冶金矿浸出率的突破。  相似文献   

11.
硝酸氧化工艺预处理东北寨金精矿试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
贺日应 《黄金》2007,28(5):36-38
对采用硝酸氧化工艺预处理东北寨难浸金精矿进行了试验研究.试验结果表明:金精矿经硝酸氧化浸出后,精矿中的S、As、Fe以及其它有色金属元素进入浸出液,通过加入石灰沉淀被有效除去;氧化浸出渣中金经氰化浸出,金的浸出率可达到95.56%.  相似文献   

12.
难浸含砷金精矿两段生物氧化—氰化提金工艺试验研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
郑艳平  祁玉海  赵禧民 《黄金》2013,34(3):50-53
某难浸含砷金精矿中金矿物嵌布粒度极细,有92.00%呈次显微金(不可见)的形式存在,且金矿物嵌存状态以包裹金为主,占94.58%。对金精矿进行常规氰化浸出,金的浸出率仅为3.41%。通过采用两段生物氧化预处理—氰化提金工艺,金的浸出率提高到95.02%,比常规氰化提高了91.61%。  相似文献   

13.
高温高压氰化提金新工艺的试验研究   总被引:8,自引:1,他引:7  
秦晓鹏 《黄金》2000,21(4):34-36
通过试验研究,提出了利用难处理矿石的热压氧化预处理的原有体系直接进行氰化提金的新工艺。该工艺在高温高压条件下,仅用2~4min,快速完成氰化浸出过程,金浸出率达到93.69%。新工艺具有浸出时间短、效率高,浸出率优于传统氰化工艺等优点,有推广价值。  相似文献   

14.
难浸金矿氰化提金的现状与问题   总被引:7,自引:3,他引:7       下载免费PDF全文
难浸金矿是今后黄金工业发展主要依托的资源。近10多年来,对难浸金矿的预处理和随后的氰化提金进行了大量的研究与开发工作,其中氧化焙烧、湿法加压氧化和微生物氧化的三种预处理方法已得到了工业应用。简要评述了难浸金矿氰化提金的现状与问题。  相似文献   

15.
抛刀岭金矿是典型的含砷难处理金矿,针对其金精矿,结合矿石特性,考察了细菌氧化预处理效果。实验结果表明:对于含金 20.30 g/t、含砷3.39%、含硫29.8%及含铁4.10%的抛刀岭金精矿,直接氰化浸出金的浸出率仅为30%。矿石中的主要金属矿物为黄铁矿、毒砂和雄黄;脉石矿物有长石、方解石、石英和绢云母等,属于难浸金矿石。该金精矿经HQ0211菌氧化预处理8 d后,脱砷率达到46.25%,细菌氧化渣金含量达32.1 g/t,失重率为42.53%。细菌氧化渣在通气情况下进行氰化提金,NaCN浓度为0.1%、pH值为10.5~11,48 h后氰化结束,氰化渣质量由原来的300 g减少为290 g,渣率为96.67%,氰化渣中金含量从32.1 g/t降低至2.7 g/t,金的浸出率达到91.59%,氰化过程中NaCN消耗量为13.53 kg/t。HQ0211菌氧化预处理氰化提金效果显著,为该矿处理工艺提供了可靠数据,并为此类矿石的有效利用提供了参考。  相似文献   

16.
某金矿石浸渣浮选精矿预氧化及氰化提金研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
某金矿石氰化尾渣浮选精矿难浸,在<37μm占99.5%的磨矿细度下氰化浸出24h,金的浸出率仅有3.95%。采用常温常压碱性强化预氧化工艺处理后,金的浸出回收率提高到85.85%,炭吸附率99.62%。  相似文献   

17.
含砷含碳金精矿简而有效的预处理方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
苏建华  王继红 《黄金》2002,23(9):38-39
甘肃省安西县某含砷含碳金精矿,经简而有效的焙烧预处理后,获得了很好的氰化指标,金氰化浸出率大于93%。  相似文献   

18.
高砷硫金精矿提金研究   总被引:3,自引:1,他引:3  
广西贵港金精矿含15%~22%As,并含碳、铅等不利于氰化的元素,金直接氰化率8%~36%。采用催化氧化酸浸法预处理后,金氰化率可达92%~98%,氰渣浮选后精矿的金总收率达97%~99%。预氧化工艺在中温自热、低压、低酸操作条件下进行,废渣、废液符合环保要求。多批次小型试验及扩大试验结果表明该工艺技术指标稳定,经济可行。  相似文献   

19.
难选金矿自洁焙烧预氧化实践   总被引:5,自引:2,他引:3  
针对我国西部某含砷含碳含锑微细粒浸染型难选金矿 ,采用原矿直接焙烧预氧化 -焙砂再磨—氰化工艺进行小型试验 ,在小型试验的基础上进行了 5 0 0t/d规模的焙烧预氧化装置设计和生产试运行 ,1年多的试生产指标表明金的浸出率平均达到了 70 %以上 ,较该矿石直接氰化金浸出率 12 .65 %相比有了较大的提高。同时 ,在无任何化学添加剂的状况下 ,矿石焙烧固砷率83 % ,固硫率 67% ,基本上实现了自洁焙烧  相似文献   

20.
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