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相似文献
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1.
一种高准确率漏钢预报系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
何涛焘  田陆  黎锋果 《连铸》2011,30(3):9-11
漏钢预报系统属于高效连铸生产的关键工艺和装备。镭目公司从连铸漏钢预报工程技术实际出发,总结影响漏钢预报系统预报准确率的原因,开发了一种高准确率漏钢预报系统。多家钢厂采用RAMON漏钢预报系统后证明,本系统从判断漏钢到输出拉速信号的响应时间≤0.5 s,漏钢检测的准确率 ≥ 95%,报警输出率 ≥ 99%。  相似文献   

2.
由于邯宝炼钢厂漏钢检测系统存在很多弊端,致使漏钢预报系统无法正常使用,面临着必须进行的改造升级.文章着重介绍了硬件和软件两方面的改造措施,对改造前后的预报效果进行了对比.结果表明:通过不断的摸索和实践,最终使结晶器漏钢预报系统得到了进一步完善并投入正常使用,取得了显著的经济效益.连铸过程中漏钢事故有多种表现形式,如粘接漏钢、纵裂、开浇性漏钢等,在各种原因造成的漏钢事故中,粘接性漏钢发生的频率最高且危害也是最大的.因为涉及钢种、拉速、结晶器液位和保护渣等各方面的原因,就目前的连铸工艺水平而言,尚不能完全避免粘接性漏钢的发生,但可以通过采用漏钢预报技术对其进行预报,并通过连锁降拉速等方式大大减少粘接漏钢的发生.  相似文献   

3.
何飞 《连铸》2015,(3):68-73
结晶器漏钢预报系统是结晶器过程监控的主要手段,可有效避免粘结漏钢等异常事故,对提高铸坯质量和实现高拉速连铸具有重要意义。针对板坯连铸过程,通过漏钢过程热电偶温度历史数据的分析,提出了一种粘结漏钢预报的新逻辑判断模型,并开发结晶器漏钢预报系统,在H炼钢厂进行了应用实践,结果显示,该系统对粘结漏钢报出率为100%,预报准确率为78.26%,误报频率为0.15%次/炉,达到了较好的漏钢预报性能。  相似文献   

4.
杨学雨  郑立允 《连铸》2021,40(1):70-73
根据邯钢CSP薄板坯流程及结晶器的特点,分析了结晶器渣条的存在对黏结漏钢、夹渣漏钢、纵裂漏钢等形式漏钢的影响机理。结合结晶器液面、热流、保护渣种类、结晶器上口火焰翻腾情况、钢包烧眼、漏钢预报报警情况等众多工艺生产因素对渣条形成情况进行判断分析,达到了对结晶器捞渣操作的精细控制,优化了结晶器内坯壳的润滑和传热条件,对降低漏钢率起到了显著的效果,使得CSP年漏钢率由0.07%降低到了0.03%。  相似文献   

5.
针对某炼钢厂宽厚板坯连铸生产过程中的漏钢事故,分析了厚板连铸板坯产生漏钢的原因。现场生产实践表明,结晶器传热不均、保护渣性能不良、结晶器液面波动和操作不当等原因是引起漏钢的主要因素,并提出了有效预防漏钢的控制和改进措施,取得了良好效果。  相似文献   

6.
曾令宇 《连铸》2010,(4):16-18
针对韶钢宽板坯连铸机在生产过程中黏结漏钢和卷渣漏钢发生率高的情况,从设备、工艺、操作等方面分析出影响漏钢的主要原因,并逐项采取优化改进措施,实施效果明显,漏钢率由0.12%降低到了0.02%左右。  相似文献   

7.
刘宇  徐志强  张冬冬  王新华 《连铸》2021,40(4):7-10
漏钢是连铸生产的重大安全事故,准确认知漏钢在结晶器内的空间-时序特征及其演化规律,对连铸生产的稳定和顺行具有重要意义。基于获取的连铸漏钢可视化特征,从时间演化的角度,分析了典型黏结漏钢形成过程的主要特征;围绕热区域和冷区域的面积、温度速率和位置等瞬时空间特征,重点分析了真伪黏结漏钢的差异性和临界条件。结果表明,黏结漏钢热区域的面积主要集中在第1 973和7 795像素点之间,温度变化速率大于1.02℃/s是发生黏结漏钢的必要条件之一。冷区域的温度变化速率为-0.57~-4.22℃/s,当温度变化速率小于-2.52℃/s时,没有出现伪黏结漏钢现象,但却存在12例真黏结漏钢。真黏结漏钢的热区域位置主要集中在纵向的第46~64像素点,冷区域位置主要集中在纵向的第5~47像素点。研究结果可以为漏钢判定提供依据,有助于更加全面、准确地解析结晶器内铸坯表面的瞬时形态。  相似文献   

8.
何宇明 《连铸》2017,36(1):41-45
重钢股份公司一炼钢厂大型板坯连铸机,在铁水供应一罐制模式下,主要生产纵裂纹敏感性极强的亚包晶钢和坯壳易鼓肚的低碳低硅冷轧基料钢,漏钢发生的概率非常高。2009年底投产至2011年,因未掌握漏钢的预防和控制技术,事故频发且严重影响生产和合同兑现。为杜绝漏钢事故对炼钢生产顺行的影响,通过对粘结、裂纹、开浇、卷渣、凹陷等漏钢事故的形成机理进行深入研究,结合一炼钢厂实际工艺设备状况,开发出预防各类漏钢事故的专有技术,分类制定技术措施并开展相应的预防工作。2013年以来,炼钢厂在漏钢预防方面取得较好的效果,达到了1 220 万t钢无粘结漏钢。其中,1号连铸机达到单台生产446 万t钢无漏钢的水平。2015年全厂连铸机漏钢率为0.009 96%。  相似文献   

9.
漏钢现象是连铸过程主要操作故障之一,影响连铸生产效率及其设备寿命,漏钢预报一直是连铸研究领域的热门研究课题。本文针对当前连铸漏钢预报系统误报率高和预报准确率低的问题,提出了一种基于K-means算法连铸漏钢预报方法。分析了漏钢预报系统的架构及其连接方式;采用K-means算法对热电偶采取的结晶器坯壳温度数据进行降噪和聚类处理;对某钢厂板坯220 mm×1600 mm连铸机浇铸过程采集到的数据进行测试,测试结果表明,利用K-means算法对正常浇铸数据、温度上升数据和漏钢时刻数据可以正确区分,从而证明了提出连铸漏钢预报方法的有效性。  相似文献   

10.
通过粘结漏钢产生的原因及粘结时坯壳的特征,对结晶器漏钢预报系统的原理进行分析,得出发生粘结漏钢必须满足三个必要条件及发生漏钢预报后铸坯出结晶器不漏钢应满足的条件.  相似文献   

11.
《重型机械》2001,1(3):22
连铸漏钢预报技术 ( BBPS)是宝钢完全依靠自身的科技力量进行大胆的技术创新而研制的一种全新的漏钢预报系统。该系统已在宝钢 2 #连铸机的工业生产上应用。其技术可靠 ,性能稳定 ,使用方便 ,误报率、漏报率等技术指标达到国际先进水平。BBPS集逻辑判断、模糊神经网、宝间判断网络等技术于一体 ,克服了传统使用单一技术进行漏钢预报的缺点 ,提高了漏钢预报警的准确率 ,具有较强的抗干扰能力 ,大幅度减少了误报率 ,同时提高了生产能力 ,每减少一次漏钢事故可节约 1 2 0万元左右宝钢连铸漏钢预报技术(BBPS)…  相似文献   

12.
王志政 《连铸》2013,32(1):33-35
介绍了板坯连铸的漏钢机制,并根据不同的漏钢类型进行原因分析;为降低板坯连铸漏钢率,炼钢-精炼-连铸各工序根据所分析出的原因,在工艺、操作、设备和管理等方面制定了详细的措施,通过各项措施的落实,取得了2012年1月至8月连铸漏钢率为0的良好应用效果。  相似文献   

13.
提高板坯连铸漏钢预报系统准确性的措施   总被引:1,自引:0,他引:1  
王志政  孙健  杨晓刚 《连铸》2010,(3):39-42
介绍了马钢第四钢轧总厂应用西马克-德马克漏钢预报系统的组成结构及报警原理,并对影响漏钢预报系统准确率的主要因素进行深入分析,通过提高硬件可靠性、设定精确的漏钢预报系统参数值及优化生产工艺操作等措施,取得了良好的应用效果。  相似文献   

14.
《铸造技术》2019,(5):496-499
介绍了粘结性漏钢的形成过程,对比分析了正常工况和粘结漏钢形成过程中结晶器壁的温度变化特征。通过BP神经网络建立了漏钢预报温度识别模型,用某钢厂200组典型历史温度数据对其进行训练;采用虚拟仪器平台搭建了漏钢预报实验系统并进行了模拟实验。结果表明,该方法预报实时、准确,具有一定的应用价值。  相似文献   

15.
崔拓 《连铸》2016,35(6):67-71
分析了邯钢邯宝炼钢厂连铸车间生产SS400钢种黏结漏钢的原因,通过优化结晶器水流量,使用改良后的西峡龙成XX-3D保护渣,使坯壳在结晶器内的传热以及润滑得到了有效改善,明显降低了黏结的概率。通过改进结晶器漏钢预报热电偶,能准确及时预报黏结给连铸机的MBPS自动化控制系统,黏结漏钢预报准确度在90%以上。使SS400钢种黏结漏钢率大幅降低,直至基本消除。  相似文献   

16.
文鹏  徐书强 《连铸》2013,(3):4-6
粘结漏钢是板坯连铸中常见的漏钢形式,通过对重钢炼钢厂连铸机2010年12月至2012年3月漏钢事故进行归类分析,认为保护渣性能、液面波动、拉速频繁变化、浸入式水口偏流是造成粘结漏钢的主要原因。并提出相应的改进和预防措施,取得了良好的效果。  相似文献   

17.
孙莹 《铸造技术》2014,(6):1332-1334
通过分析连铸结晶器漏钢的类型和预报原理,提出热电偶测温法与摩擦力法相结合的预报方法,并设计出基于LabVIEW的连铸结晶器粘结漏钢预报系统。结果表明,粘结漏钢是最常见的连铸结晶器漏钢事故,采用热电偶测温法和摩擦力法相结合的方法,能更及时准确的对粘结漏钢进行预报。  相似文献   

18.
刁承民  温维新 《连铸》2007,(1):21-23
介绍了济钢第三炼钢厂中薄板坯连铸机投产以来的漏钢情况.通过深入分析铸坯角部裂纹漏钢的原因,制定相应的工艺、设备改进措施,极大地降低了角裂漏钢的发生频次,为生产的稳定顺行提供了有力保障.  相似文献   

19.
毛尽华  张胜伟 《连铸》2007,(4):22-23,30
分析了安钢第二炼轧厂超宽板坯连铸机黏结漏钢的原因,并采取了针对性的预防措施,黏结漏钢率大大降低.  相似文献   

20.
针对国内某钢厂连铸生产过程中的漏钢事故,分析了连铸板坯产生漏钢的原因。认为铸坯表面凹陷、保护渣性能不良、液面波动和操作不当是引起粘结漏钢的关键,并分析了液面波动和“重浇”产生的原因。  相似文献   

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