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相似文献
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1.
钢包炉(LF)预熔精炼渣的研究   总被引:3,自引:0,他引:3  
预熔精炼渣具有成分均匀,性能稳定,储存时不吸水等特点,钢包炉中使用预熔精炼渣时成渣均匀且速度快,具有较强的吸附钢中非金属夹杂的能力。综合脱硫率高等冶金效果。有显著净化钢液作用。  相似文献   

2.
对钢包炉(LF)精炼使用烧结型和预熔型精炼渣的精炼效果进行对比试验研究。结果表明:精炼使用烧结型或预熔型精炼渣化渣效果均较好,无结块等现象,钢包炉电极加热起弧时间相近,埋弧效果好。与烧结型精炼渣试验相比,预熔型精炼渣试验炉次平均白灰使用量减少59 kg/炉,精炼渣使用量减少61 kg/炉,平均精炼时间缩短1.7 min,平均脱硫率提高8.89%。  相似文献   

3.
为了避免含氟精炼渣中氟的污染,结合炉渣基础理论,经过熔渣黏度和熔点影响因素的分析并通过正交试验得出优选的无氟预熔型精炼渣组成CaO=48%、Al2O3=40%、SiO2=4%、MgO=8%,该精炼渣的黏度和熔点分别为:0.78 Pa.s和1389℃.精炼渣的工业试验表明,精炼初期成渣速度快,为加快生产节奏奠定了基础.与原含氟精炼渣相比,避免氟污染问题;钢液平均脱硫率为86.5%,提高了7.5%;连铸坯中N、H、O的平均含量分别为:47.5×10-6、2.4×10-6、32.5×10-6,分别降低了13%、15%、15%;连铸坯中夹杂物的尺寸显著地减小,连铸坯的质量得到提高.  相似文献   

4.
本文研究了不同成分的精炼渣的物理性能及其脱硫、脱磷能力。结果表明熔点高、粘度大的1^#、2^#精炼渣的精炼效果较差,通过调整精炼渣中SiO2及Al2O3的含量,可降低渣的粘度,使渣的流动性变好,但必须创造良好地动力学条件,才能让其充分发挥精炼作用。  相似文献   

5.
高效预熔精炼渣的冶金效果试验   总被引:7,自引:0,他引:7  
徐国华 《炼钢》2002,18(1):55-56,60
高效精炼渣具有快速成渣,降低冶炼电耗,优化冶金效果等特点,是炉外精炼中重点推广技术之一。本试验介绍了预熔型精炼冶金效果。  相似文献   

6.
LF炉精炼渣冶金性能的研究现状   总被引:12,自引:1,他引:11  
赵和明  谢兵 《钢铁钒钛》2002,23(4):53-58
主要从精炼渣组分对其发泡性能和脱硫性能的影响二个方面综述了精炼渣的研究现状,展望了精炼渣的发展前景和方向,为今后精炼渣的研究和使用提供依据和参考。  相似文献   

7.
潘贻芳  凌遵峰  王宝明  李树庆  王振峰 《钢铁》2006,41(10):23-25,28
为了避免有氟渣的氟污染问题,结合炉渣基础理论,设计开发出了CaO-Al2O3-MgO-SiO2系无氟精炼渣。精炼渣的工业应用表明,该渣能满足BOF—LF—CC工艺生产石油套管钢(37Mn5、34Mn5)的要求,钢管的实物质量达到美国石油行业API.5CT标准,并可使LF精炼操作时间由42min缩短到35min,为高效生产和快节奏奠定了基础。与常规有氟渣相比,避免了氟污染问题,且达到了脱氧、脱硫效果好,精炼初期成渣快、发泡埋弧效果好及包衬侵蚀较轻的目的。  相似文献   

8.
LF精炼渣发泡性能的预测模型   总被引:3,自引:0,他引:3  
张东力  邹宗树 《特殊钢》2003,24(3):27-28
对CaO-Al2-SiO2-MgO-CaF2系钢包炉精炼渣泡沫化的影响因素进行了因次分析,根据理论分析的结果和实验数据得到了无氟化钙和低氟化钙炉渣泡沫化指数与炉渣成分之间的关系式。  相似文献   

9.
LF精炼渣发泡性能的实验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用钼丝挂渣法对CaO Al2O3渣系LF精炼渣的发泡指数进行了测定。结果表明:熔渣中表面活性组无SiO2可以促进渣的泡沫化;高熔点的2CaO·Al2O3·SiO2可增加渣的粘度,从而延长泡沫的持续时间;低含量的CaF2(<5%)会明显改善熔渣的泡沫化性能;另外,较低的温度和炉渣低氧化性以及分批加入渣料等都有利于形成泡沫渣。  相似文献   

10.
150 t EAF-LF预熔精炼渣脱硫试验研究   总被引:2,自引:1,他引:1  
通过 15 0tEAF LF预熔精炼渣脱硫试验表明 ,预熔精炼渣的脱硫及抑制回磷效果优于传统精炼渣。使用预熔精炼渣的平均渣量为 4.6kg/t,平均脱硫率达到 77.5 2 % ,最高脱硫率为 86%。钢水终点硫质量分数全部小于 5 0× 10 - 6 ,最低达到 2 5× 10 - 6 。预熔精炼渣具有熔化温度低 ,成渣速度快 ,脱硫效果十分稳定等特点 ,可以满足LF高效率化生产  相似文献   

11.
在实验室条件下进行了精炼渣熔化特性测定及钢水深脱硫的实验研究,实验表明预熔精炼渣的熔化温度明显低于机械混合渣,CaF2和MgO对精炼渣的熔点的影响与其加入量有很大关系.在其它条件基本相同的情况下,熔点低的脱硫率高.  相似文献   

12.
概述韶钢第三炼钢厂120tLF炉生产两年以来的工艺实践,包括造渣、脱氧、底吹氩、脱硫及钢中夹杂物的控制及冶金效果.  相似文献   

13.
针对低碳含铝钢转炉生产的粗钢水[O]含量高和钢水[C]低的特点,提出了采用CaO-Al2O3的LF炉精炼渣系.为兼顾脱硫和吸收同化夹杂的需求,可选取(质量分数)CaO=55%~60%,SiO2=4%-7%,Al2O3=28%~32%,MgO=4%~8%,CaO/Al2O3=1.7~1.9作为LF炉精炼终渣组成.出钢过程中采用渣洗工艺向钢包内加入大部分精炼渣、出钢末期对转炉下渣还原处理的造渣模式,结合足够的软吹Ar时间,对16MnR进行精炼,得到了脱硫率为61.8%,铸坯T[O]为22×10-6,铸坯中大型夹杂总量为15.68mg/10kg钢的良好冶金效果.  相似文献   

14.
针对我国30多家钢铁企业LF精炼渣处理现状及利用模式进行详细调研发现:LF精炼渣处理方式较为简单, 利用层次低, 资源浪费严重.同时, LF精炼渣具有光学碱度、硫容量和硫分配比高, 熔化温度和黏度较低的特点, 可以在冶金内循环利用, 但渣中硫的富集成为其在冶金内循环利用中的限制环节.基于此, 开展LF精炼渣氧化除硫试验及冶金回用分析研究.结果表明:LF精炼渣中的硫可被O2氧化成SO2;在1370℃和1400℃时, 吹气10 min除硫率可达47%以上, 而吹气60 min后除硫率基本可达90%以上, 吹空气除硫效果明显, 完全满足LF精炼渣冶金回用时对硫含量的要求.最终提出了一种简单高效且与现行生产工艺结合较好的LF精炼渣在冶金中再利用的新思路.  相似文献   

15.
回转式阳极炉采用新型煤基炭制还原剂,对精炼渣物化性能的要求不同于固定式阳极炉,回转炉精炼渣应具有低熔点、低粘度、合适的密度及表面张力度等物化特性以满足实际操作的需要,以云南铜业公司350t回转式阳极炉为例设计并试验,提出了改进意见。  相似文献   

16.
将作为固体废弃物的精炼渣,经过适当地调整成分,造块后返回转炉炼钢冶炼过程,可以实现精炼渣少排放或零排放.本试验通过正交试验对精炼渣和改性后的合成渣的抗压性能、熔化性能进行了测试.试验结果表明,合成渣的成块性能和熔化性能可以满足转炉炼钢的要求.  相似文献   

17.
使用CaO-Al2O3系合成渣,选择合理的渣系CaO-Al2O3-SiO2-MgO,达到深度脱S的目的; 1600 ℃下精炼渣主成分比例m(CaO)/ m(Al2O3)=1.55时石灰达到饱和. 现行工艺可使总氧质量分数≤25×10-6; 钢水喂钙处理使夹杂物变性, 连续浇注能顺利进行, 并使钢的质量各向同性, 改善了钢板的深冲性能. 这些特点构成了珠钢钢包精炼纯净钢的特点.  相似文献   

18.
冯京晓  王希娟  钟贵宝 《钢铁研究》2011,39(2):43-45,62
为建立LF精炼炉合金加料模型采集数据的需要,选用相关的硬件设备和系统软件,并根据工艺要求对系统进行合适配置和通信连接,然后运用西门子编程软件STEP 7进行应用程序开发,并运用监控组态软件"组态王"进行人机界面画面组态,构建了LF精炼炉合金加料的数据采集控制系统,满足了设计要求。  相似文献   

19.
采用氧氮分析仪、扫描电镜、金相显微镜等分析手段,系统研究LF精炼渣系对304系不锈钢全氧质量分数wT[O]、夹杂物数量、尺寸及成分的影响。研究结果表明,当LF精炼渣碱度由1.5升高至2.6时,LF出站溶解氧质量分数w[O]由11.6×10~(-6)降低至4.8×10~(-6),铸坯wT[O]由47×10~(-6)降低至24×10~(-6),铸坯夹杂物总数量降低,但当量直径不大于10μm的夹杂物所占比率由77.7%增加至95.1%。热力学计算结果表明:在钢液中各元素达到平衡状态时,渣系碱度越高,低熔点夹杂物2MgO·2Al_2O_3·5SiO_2生成区域越小,MgO·Al_2O_3尖晶石类夹杂物生成区域越大,与生产试验结果一致。随着LF炉渣碱度升高,铸坯夹杂物成分中MgO和Al_2O_3的质量分数分别升高了14.4%和9.1%,当碱度不大于1.9时,铸坯中不会存在镁铝尖晶石。  相似文献   

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