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沙特AL—JOUF 5 000t/d项目是我公司承担的总包工程.水泥磨采用的是我公司自主开发的大型管磨,规格为Ф5m×15m。由唐山盾石水泥机械制造有限责任公司加工制造。 相似文献
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我公司2000t/d新型干法水泥熟料生产线.配置Ф3m×11m和Ф3.2m×13m水泥磨各一台,其中:Ф3.2m×13m水泥磨是今年新上项目.2008年7月15日投入运行.经过一段时间的调整改进.目前系统运行正常,现将调试的有关情况介绍如下。 相似文献
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我公司7号窑水泥粉磨系统年产水泥70万t。系统配有两套带HFCG120—45辊压机和Ф3.2m×13m磨机的联合挤压磨系统,水泥磨采用边缘传动,进磨物料粒度≤25mm,出磨物料比表面积为320m^2/kg时设计台时产量为65t/h。两系统分别于2005年12月7日和9日调试生产。经过一年多调试整改,系统已基本正常。本文就该系统的特点及试生产、达产过程(主要是对设备整改、工艺参数优化方面)介绍如下。 相似文献
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我公司于2007年6月份新建一条Φ3.2m×13m水泥磨+120/50辊压机系统,年底完成项目的基本建设.2008年1月1日,改造系统正式投入生产.本系统没计生产能力为矿渣掺量在15%~20%左右的情况下,生产P·O42.5级水泥产品的产量70t/h. 相似文献
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1前言
我公司现有两套φ4m×13m闭路水泥磨系统(配用N2000型O-Sepa选粉机,设计生产能力80t/h,成品比表面积330-350m2/kg),自2005年11月开始调试,调试初期两套水泥磨系统运行效果始终不太理想,达不到设计生产能力,磨机工况不稳定,经常饱磨,并且磨尾伴随着有大量吐渣,成品比表面积波动大,不易控制。我们经过对设备进行现象跟踪及分析,采取一系列技改措施,取得了较好效果。 相似文献
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河南义煤水泥公司5000t/d生产线Ф4.2m×13m双滑履(洛矿产)水泥磨于2006年11月投运后,一直正常运转。但到2007年6月,随环境温度的升高,经常出现滑履温度超高(〉65℃)而频繁跳停的现象。 相似文献
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我公司有2条2500t/d生产线,其中Φ3.8m×11m联合预粉磨系统于2008年2月份正式投产。通过半年的调试和改造,目前系统已基本正常。由于调试过程比较长和改造处理的问题比较多,在此将个人体会 相似文献
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江西联达冶金有限公司高新建材厂20万t矿渣微粉生产线(双线),于2002年建成投产。粉磨系统为中2.4m×12m带JS-30空气喷射型超细选粉机。为了实现磨机的优质、高产与节能,对磨内结构和工艺参数进行了优化,并取得很好的效果,所生产的S95级矿渣粉的比表面积均≥430m^2/kg,产品性能稳定、质量优良,被广泛用于高层建筑、海水工程和沪昆高速公路等重点工程,并取得了很好的经济效益。 相似文献
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我公司2500t/d生产线的水泥粉磨系统由两套Φ4m×13m双仓管磨和O-Sepa高效选粉机组成。2005年5月投产以来,实际各品种产量已远高于设计产量,近几年开始出现较为严重的饱磨现象,给生产和管理带来一定难度,通过分析原因,制定了详细的操作规程,饱磨现象得到了有效预防,产质量稳定。 相似文献
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由辊压机、打散分级机或V型选粉机、磨机组成的水泥联合粉磨系统是水泥粉磨增产、节能、高效的生产工艺.笔者以我公司3号和4号两条Ф3.2m×13m联合粉磨系统(工艺相同,辊压机和打散分级机的规格以及磨内结构不同)为主线,同时结合实践经验和文献资料,就系统不同配置对系统产量、电耗和水泥质量等方面的影响进行分析,使水泥联合粉磨系统配置参数更合理、更优化. 相似文献
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1问题及其现象
我公司^#水泥磨为Ф3m×11m闭路磨,其主电机为NTYR-1250—81250kW电机.减速机为唐山水泥机械厂生产的ZL314大型减速机:其传动简图如图1。 相似文献
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广州越堡水泥有限公司6000t/d熟料生产线,全套引进德国洪堡公司的φ5.2m×70m窑系统,与之配套的是5台φ4.2m×14m水泥粉磨系统。其中2台是闭路磨,φ4.2m×14m磨机+O—sepa选粉机+大布袋收尘器;3台是开流磨,φ4.2m×14m磨机+大布袋收尘器。 相似文献
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我公司Φ4.2m×13m水泥磨主减速器型号为MBG22/36,功率3600kW,速比7.3368∶1,由重庆同力传动技术工程有限公司制造。设备自2005年12月投入运行以来,存在较多问题,主要有设备的振动大、供油温度偏高、大齿轮罩壳漏油等。2008年3月,发生了一些较大的事故,主要有减速器内部润滑油燃烧造成齿面退火和胶合,减负荷运行过程中高速齿轮轴、中间齿轮轴电动机端左旋小齿轮局部断齿等,被迫停机检修。 相似文献
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沙特纳杰兰水泥公司6000t/d熟料生产线配两台φ5m×15m闭路水泥磨系统,设计能力为160t/h。文章全面俱到介绍了该闭路水泥磨系统工艺流程、主要设备性能参数和磨内装置配置特点;重点对调试期间出现的成品细度偏粗、产量偏低和性能考核前出现的低产运行情况,进行具体原因分析和针对性措施介绍;同时简要介绍了系统工艺设计中的一些不足及其处理措施。这两套水泥磨粉磨系统目前均已顺利通过72h的性能考核测试,其中:平均台时产量分别为164t/h(#1磨)和160t/h(趁磨);比表面积为320-330m2/kg;出磨水泥温度约70℃,均达到并超过设计指标。 相似文献
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我公司φ4.2m×13m的二仓闭路水泥磨,采用了中心传动,磨机通过焊接在简体上的滑环固定在滑履上. 相似文献