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相似文献
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1.
高速线材表面缺陷的分析和判断   总被引:1,自引:0,他引:1  
表面质量是衡量高速线材质量的重要指标之一。但目前在实际生产中,高速线材的表面缺陷大多靠肉眼和经验来分析和判断,因此难免出现差错和失误。笔者通过大量的数据统计和现场跟踪归纳了高速线材表面缺陷产生的原因和分析判断的规律,以期能在生产中迅速准确地找出高速线材表面产生缺陷的根源,从而减少和降低高速线材表面的缺陷及其所造成的损失,提高产品质量,增加经济效益。  相似文献   

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高速线材表面缺陷的产生原因及排除方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
对高速线材常见的表面缺陷裂纹、折叠、耳子、划痕、麻面、结疤产生的原因进行了分析,并提出了相应排除方法。尽管缺陷不同,原因各异,但多和轧槽、导卫、连铸坯质量及尺寸、冷却水情况等有关,生产中应定期检查导卫、轧辊、钢坯及加热、冷却水情况,及时处理隐患。  相似文献   

4.
高碳钢线材表面缺陷分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对武钢高碳钢线材表面缺陷造成的危害,采用表面酸洗、金相及扫描电镜等分析方法对线材表面存在的缺陷进行了系统的分析,确定了缺陷类型,分析了形成原因,提出了改进措施,这些措施实施后,基本消除了高碳钢线材的表面质量缺陷。  相似文献   

5.
分析了盘条表面结疤的原因,提出了采用钢坯出炉轧制前去除氧化铁皮、更换轧辊材质、调整轧制孔型的尺寸设计等措施,控制了线材表面结疤的产生,提高了线材的合格率。  相似文献   

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李志民 《江苏冶金》1996,24(1):53-55
为了获得高强度、高韧性和良好焊接性能的结构钢,控轧控冷的新轧制工艺是唯一途径。控轧控冷工艺广义理解为:从坯料的加热到最终道次结束为止的整个轧制过程实行最佳控制,使钢材获得预期良好性能的轧制方法。  相似文献   

9.
高速线材生产工艺的发展   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍当前高速线材生产工艺的发展状况,着重介绍其工艺措施,即高速、无扭轧制、连铸坯直接热装技术、低温轧制技术和拉制冷却技术等。  相似文献   

10.
酒钢高速线材控制冷却技术探索   总被引:1,自引:0,他引:1  
钟华 《甘肃冶金》2000,(3):9-12
对酒钢二轧厂斯太尔摩控冷线 ,冷却形式及能力由于生产品种愈来愈多而满足不了冷却的要求进行了探索。  相似文献   

11.
钼丝质量的影响因素分析及工艺改进措施   总被引:2,自引:4,他引:2  
詹志洪 《中国钼业》2006,30(2):28-31
在总结多年产品开发及工艺设计的基础上,对影响钼丝质量的主要因素进行了综合分析,并从生产工艺的角度提出了原料成分控制工艺路线选择及加工参数调整、退火点设置等具体的优化改进措施。  相似文献   

12.
对高速线材生产中控轧控冷的分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了控冷控轧的原理,分析了高速线材轧制中的加热温度控制、轧前水冷、精轧机内水冷、精轧机组后水冷、风冷线温控等参数的确定依据。  相似文献   

13.
具体介绍了XP钢铁公司高速线材在粗、中轧进行无孔型试轧的工艺特点、试验方案、参数设计等。无孔型轧制实施后,在节能降耗、提高生产效率等方面均取得显著效果。  相似文献   

14.
轩宗宇 《河北冶金》2011,(10):41-44
对高碳钢盘条在拉拔过程中常出现的脆断现象进行分析,指出钢水纯净度不够、碳偏析、轧制过程冷却强度不够及风冷冷却不均是导致盘条在拉拔过程中发生断裂的主要原因。通过优化炼钢、轧钢工艺,提高盘条钢质量,降低并最终杜绝用户在使用过程中的断丝。  相似文献   

15.
简要介绍了某高线工程的自动化系统配置,重点描述了其中微张力控制在高速线材生产线中的应用。微张力控制的有效投入,避免了线材轧制过程中出现的堆钢和拉钢现象。  相似文献   

16.
高速线材盘条结疤缺陷判定探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
为进一步提高高速线材产品质量,通过分析高线产品主要缺陷结疤类型、生产原因、判废的依据及标准,阐述了判定原则。  相似文献   

17.
利用控轧控冷技术生产精品高速线材   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了宣龙高速线材有限责任公司先进的控轧控冷技术,通过合理控制钢的化学成分、加热温度、轧制温度、变形量、变形速度及冷却速度进行了大规模高附加值高速线材生产,取得了较好的效果。  相似文献   

18.
影响转炉烟气净化的因素与治理对策   总被引:2,自引:0,他引:2  
贾育华 《钢铁研究》2002,30(6):15-17
我国中小型转炉炼钢厂普遍存在烟气净化效果差的问题,分析了影响烟气净化效果的主要因素,并提出在邢钢炼钢厂实施的治理措施,介绍了该系统技术改造后的实施效果以及改进的问题。  相似文献   

19.
针对宣钢二钢轧厂Φ6.5 mm硬线钢盘条在客户拉拔至Φ1.8~3.0 mm时断丝比例偏高的问题,分析了主要原因。通过采取提高转炉终点拉碳、控制精炼成分的命中率、降低中间包钢水过热度、调整轧钢加热温度和吐丝温度、加强工艺过程控制管理等措施,铸坯的内部缺陷减少,硬线钢盘条的气体含量有所减少,断面收缩率大幅度提高,得到了用户的肯定。  相似文献   

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