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针对合成弛放气原放空位置的不足进行改造,降低了氨损失,液氨槽压力得到了平稳控制,生产操作环境大大改善,并取得了显著的经济效益. 相似文献
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我公司目前拥有固定床制气合成氨装置3套,总产能为450kt/a;粉煤加压气化制气合成氨装置1套,产能为200kt/a。在合成氨生产中,合成放空气[H2含量(体积分数,下同)约为58%]及氨罐弛放气(H2含量约为60%)直接排放到大气,既造成浪费又污染环境,多数厂家采取不同的工艺方法对这部分气体进行回收。以下对我公司合成放空气及氨罐弛放气的回收情况作一介绍。 相似文献
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庄信万丰甲醇合成弛放气中含有体积分数约为70%的H_2,具有很高的回收价值。弛放气回收H_2的主要方法有膜分离和变压吸附,通过对H_2回收率、设备投资以及运行成本综合考虑,确定采用膜分离+变压吸附的方案,其中膜分离回收的富H_2送合成系统回收利用,变压吸附回收的高纯H_2送乙二醇装置回收利用。 相似文献
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<正>0前言在氨合成过程中,氢气是合成氨的主要原料,为了使合成塔中的氢气具有较高的氢分压以保持氨的转化率,需不定期地向外排放一部分循环气,以降低循环气中惰性气含量,因此会不可避免地损失了放空气中的一部分氨及氢气。氨合成尾气主要由合成放空气和氨槽弛放气组成。目前,回收氢气有3种方法:低温分离法、变压吸附法和膜分离法。低温分离法是一种较成 相似文献
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印度科塔(Kota)斯里曼肥料化工公司的一座600吨/日的氨厂,安装了弛放气回收装置。整个装置建设费用约2,000万卢比,每天增产氨17吨。合成回路来的1,000Nm~3/h弛放气,循环返回一段转化炉出口气中。在七天多的实际考核中,每天增产氨6吨,对工厂没有任何有害影响。 相似文献
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介绍了合成氨装置弛放气连续排放的3种流程及排放弛放气流程的模拟方案,并从工艺的角度分析了弛放气中氨回收的可行性。 相似文献
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1.前言藁城化肥厂是以煤为原料具有4万吨/年合成氨生产能力的小氮肥厂。有φ600、φ800二套合成氨系统。合成氨系统弛放气量为150~180Nm~3/tNH_3(600~800Nm~3/hr),放空压力260~280kg/cm~2。弛放气中除含有一定数量 Ar、NH_3外,主要成份为 H_2 50~65%,CH_4 18~20%。我厂原弛放气回收采用鼓泡吸收塔回收 相似文献
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合成氨弛放气中氨回收工艺的模拟计算 总被引:2,自引:0,他引:2
对中小型合成氨厂弛放气中的氨回收工艺进行了研究,设计了一种以水为吸收剂的双塔吸氨制浓氨水工艺,并采用了Aspen Plus软件对该工艺过程进行模拟计算.分析了吸收剂流量、系统压力及循环比对氨水产品与尾气氨浓度的影响.模拟结果表明,吸收剂的流量为375kmol/hr、系统操作压力为0.45MPa、循环比为0.6时,氨水产品浓度高于20%(wt%),施放气氨浓度低于200ppm. 相似文献
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许多氨厂己经安装了弛放气回收装置。这类装置可以分离弛放气中的氢,再用于制氨。这样能提高工艺效率,即生产等量的氨所耗原料较少。或者说,对于等量的原料消耗来说,工厂的产量增加了。但是,现行氨厂安上这种装置以后,运行方式将发生显著变化,因此需要仔细研究它对于其他工序的影响,当旨在增加 相似文献
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弛放气的回收利用,是化肥厂开展节能工作的一项重要措施,也是化工部下达的重点技术改造项目之一。几年来,吴泾化工厂对老系统各种弛放气逐一考虑,按各种气体不同特点。采用了不同的回收方法,较为合理地设计了三项弛放气回收装置,从而回收了大量的有效气体和提高了这些气体的使用价值。设计中想方设法降低建设投资,解决场地不足,改善 相似文献
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