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针对酒钢集团翼钢公司二轧线Φ14规格四切分棒材轧制时定尺率较低的问题,分析了影响棒材生产定尺率的因素,通过加强生产过程控制,采取精细化操作,减少轧制过程切头尾、减少纵肋差、减少四线差、控制负偏差、钢坯定重等措施后,定尺率指标得到了较大提高,生产成本得到有效降低。 相似文献
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螺纹钢是建筑工程中常用的一种钢材,其定尺率是制造过程中的一个重要指标。提高螺纹钢的定尺率可以降低制造成本,提高生产效率和产品质量。然而,在实际生产中,螺纹钢的定尺率受到多种因素的影响,包括来料支重、飞剪剪切长度、轧机设备等。因此,如何提高螺纹钢的定尺率是一个重要的问题,需要通过实际应用探索有效的解决方案。文章简要介绍了南钢棒材厂近年螺纹定尺率情况以及提升定尺率的实际措施,通过研究分析,以期为相关行业的生产提供参考。 相似文献
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介绍了河钢宣钢利用成熟的螺纹钢生产工艺设施,通过优化成品孔型参数、投入负差定重供坯系统、优化成品定尺长度等技术措施,提升螺纹钢负差控制水平。改造后,螺纹钢的负差收得率由2. 87%提高到3. 21%,年可创效约86万元,提升了棒材产线的经济效益,达到了降本增效的目的。 相似文献
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为提高热轧圆钢和热轧带肋钢筋的定尺率,轧钢厂二车间从坯料确定、炉温控制、中间坯剪切、轧机调整、精整剪切等工序入手,采用了一系列措施,使圆钢定尺率不小于94%,螺纹钢定尺率不小于95.5%。 相似文献
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本文指出,为提高薄板成材率。在原料板坯方面要缩短1040mm的倍尺长度、对长板坯的定尺与非定尺长度,要限定它的允许偏差。这样可以使人炉前的短板坯剪得率提高。在原料剪切中,提出了改进剪切方法,即对带有头尾部分的板坯,实行调头剪切、这对小于1040mm倍尺的短板坯、可以大量的减少。为了充分利用原材料。在板坯方面提出对气泡夹杂和切头切尾板,实行单独轧制和利用等。在轧制方面,提出合理控制辊型,力求小圆角板形。采用前挡瓜减少错头板、减少改尺扳、提高正尺率。也提出了正公差轧制和两倍尺轧制法等等,这都是对提高薄板成材率十分有利的意见。 相似文献
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实行负偏差轧制,是热轧带肋钢筋的生产实现经济效益最大化的一个重要手段.负偏差率的波动,会对钢筋强度造成影响.本文针对负偏差与强度的关系进行了分析,采取优化孔型、规范调整、成品在线称重等措施,使各规格螺纹钢负差均衡率提高了4.8%~30.8%.因负差均衡率的提高,负差率总体平均水平由4.02%,提高到4.25%. 相似文献
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本文就螺纹钢实行负偏差轧制在工艺上作了探讨,生产中按负偏差轧制,产品的重量负偏差率为2-3%,负偏差轧制率达90%,产品质量符合标准要求,在横列式轧机上,螺纹钢实行负偏差轧制完全可行。 相似文献
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针对螺纹钢在煤气加热轧制过程中存在烧损率较高现象,通过现场调查分析和试验研究,提出了监控煤气成分和热值、优化加热工艺和提高关键设备管理等技术措施。结果表明:采取一系列的改进措施后,目前螺纹钢在加热轧制过程中烧损率由最初的1.2%降低到1.09%,具有良好的经济效益。 相似文献
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介绍了天钢棒材四切分轧制技术,通过分析三切分与四切分轧制工艺,对螺纹钢成品质量的影响,重新优化设计中轧机组侧压孔型,解决了四切分轧制线差大、工序能力不足的问题,实现了四切分轧制生产稳定;通过优化中轧K5孔型,使侧压孔型K5、预切分孔型K4、切分孔型K3,四线切分轧制中最为关键的3个道次,得到合理匹配,外形尺寸满足国标与用户的要求。K5孔型通过优化设计后,提高了四切分轧制工艺工序能力,螺纹钢力学性能和使用性能得到了有效保障。 相似文献