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相似文献
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1.
扎纳若尔油田钻井液工艺技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
扎纳若尔油田是CNPC出资控股,与哈萨克斯坦共同组那宾阿克纠宾油气股份公司属下的主力油田。该油田的主要油层为石灰系,深度为2800-3800m左右。该油田的地层情况非常复杂,在钻井施工中经常发生井塌,井漏、卡钴等井下复杂事故,甚至造成井报废,为了提高钻井速度和效率,采用中国的钻井液体系,即一开选用密度为1.05-1.15g/cm^3的两性离子聚合物钻井液;二开用密度为1.05-2.00g/cm^3的两性离子聚磺饱和盐水钻井液体系;三开选用密度为1.14-1.16g/cm^3两性离子矣磺屏蔽暂堵钻井液,该套钻井液体系解决了大段粘土层,泥岩地层造浆,软泥岩塑性流动引起的起钻遇卡,下钻遇阻,划眼等井壁稳定问题;屏蔽暂堵技术提高了油层承压能力,避免了井壁稳定问题;屏蔽暂堵技术提高了油层承压能力,避免了井漏,较好地保护了油气层。该套钻井液体系适应了该区域地层特点,满足了钻井施工要求,油井日产量比过去提高了30%。  相似文献   

2.
董明利 《特种油气藏》2003,10(6):67-68,85
针对海南油田井斜大、位移大、裸眼段长,钻井施工中易发生井漏、卡钻、垮塌的特点,以及油气层保护和环境保护的特殊要求。研究了相应的钻井液。现场施工表明,该钻井液技术完全满足海南油田钻井工艺和环保要求。  相似文献   

3.
肯基亚克油田位于哈萨克斯坦共和国滨里海盆地东缘肯基亚克构造带上,地质情况极为复杂,井喷、井漏、井塌和卡钻等复杂事故频繁发生。根据该区块地质特点和侧钻井的要求,优选出了高密度饱和盐水聚磺钻井液。经肯011和肯106侧钻井应用表明,该高密度饱和盐水聚磺钻井液性能稳定、抑制性强、流变性好,有效地降低了钻杆与井壁的摩擦阻力,改善了钻井液的流变性和抑制防塌能力,避免了钻井液的密度波动过大导致的井漏和井喷等复杂情况;通过在钻井液中添加油溶性和酸溶性暂堵剂,保证了钻井液有合理的颗粒粒级分布和良好的封堵能力,有效地保护了油气层。  相似文献   

4.
可循环泡沫钻井液研究与应用   总被引:13,自引:1,他引:13  
胜利油田的草桥、孤南、桩西、临盘等地区的古潜山地层,连通性好,孔隙度高,裂缝、溶洞发育。钻井过程中极易发生严重的井漏,有的井甚至造成报废。研究了可循环泡沫钻井液体系,并在室内对该体系的性能、稳定性、抗污染能力及油气层保护等性能进行了评价。现场29口井的应用表明,可循环泡沫钻井液体系具有一定的稳定性,密度低(0.60—0.90 g/cm~3),携砂性能好。解决了胜利油田古潜山地层易漏问题,减少了钻井液对油层的损害,降低了钻井成本,提高了原油产量,获得了良好的经济效益。  相似文献   

5.
老堡南1井是冀东油田在近海部署的第一口预探井。该区块油气层埋藏深,地质构造复杂,馆陶组地层底部存在砾岩和玄武岩,易发生坍塌、渗漏,下部奥陶糸地层以灰岩为主,裂缝发育,地层压力乐数低,易发生井漏、井喷等复杂事故。现场正电聚醇钻井痕体系的应用,有效地解决了玄武岩地层的坍塌,该体系配合堵漏材料的使用,顺利完钻,并且电测一次成功。同时该体系具有较强的抑制防塌、润滑防卡能力,体系本身无毒、无荧光,有利于发现和保护油气层,满足了海上环保要求。目前,老堡南1卉已获高产工业油流。正电聚醇钻井液体系的成功应用,开辟了海上预探井的钻井液应用新领域,为冀东油田海上全面开发创造了良好的开端。  相似文献   

6.
根据西藏伦坡拉盆地地层特征和几口完钻井处理井塌、井漏、阻卡等复杂情况的经验,XL4井选用具有封堵防塌能力的钾聚屏蔽暂堵钻井液体系。结果表明,该体系及相关工程技术措施能满足钻井完井需要,有效地预防了伦坡拉盆地下第三纪牛2、3段井塌、井漏事故,保护了油气储层,经济效益显著。  相似文献   

7.
胡尖山油田水平井提速钻井液技术   总被引:4,自引:0,他引:4  
胡尖山地区地层复杂,钻井时井漏频繁,砾石掉块、煤层坍塌严重,导致水平井钻井施工速度慢、风险大。针对钻井施工中存在的技术难题,开展了一系列技术攻关,形成了适应不同地层的堵漏技术措施和各井段钻井提速方案,特别是确定了一开和二开堵漏钻井液体系及完井钻井液方案,形成了一整套水平井提速钻井液技术及工程技术措施。优选的聚合物正电胶屏蔽暂堵钻井液体系在该油田AP3井进行了试验应用,结果表明,该方案解决了胡尖山油田钻井中出现的井漏、煤层坍塌、粘卡等难题,减少了井下故障的发生,提高了钻井速度,建井周期明显缩短,为该油田的有效开发提供了技术支持。   相似文献   

8.
胜利油田中深井钻井液的优化与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
为满足中深井 ,特别是高地层压力深井钻井的需要 ,优选了 PHP- CFH- MMH复合钻井液体系。介绍了该钻井液体系的配方、室内试验、处理维护措施及在 35口中深井的应用情况。实践证明 ,该钻井液体系抗温性好、抑制性强、润滑性好 ,并且有良好的触变性、悬浮性、防塌性及携岩性等 ,而且维护简便 ,性能稳定 ,在防止粘卡 ,减少钻井事故 ,提高钻井速度 ,保护油气层等方面具有独特的作用。  相似文献   

9.
针对中原油田在小井眼开窗侧钻井中井漏、卡钻事故发生频繁的问题,结合小井眼侧钻井及中原油田油气层的特点,分析了小井眼侧钻井井漏、卡钻的原因,从钻井液性能控制和钻井工艺方面采取了适应于侧钻井的防漏防卡措施。经在中原油田不同区块的多口侧钻井实践证明,这些措施收到了较好的防漏防卡效果。  相似文献   

10.
河坝1井钻井液技术   总被引:3,自引:2,他引:3  
河坝1井钻遇地层复杂.下部有含硫化氢的超高压天然气层、塑性盐膏层、漏失地层等,易出现井漏、喷漏同存、卡钻等井下复杂情况和事故。钻井液维护处理存在防漏堵漏难度大、地层易垮塌、盐膏层易污染钻井液、高密度抗高温钻井液性能调整困难等技术难题。该井三开井段应用了聚磺抗钙防塌钻井液体系,四开、五开井段应用了聚硅醇抗钙防塌钻井液体系.并采取了相应的维护处理措施。针对钻井过程中出现的井下复杂情况和事故,不断优化钻井液性能.并采取相应的工程技术措施.从而确保了该井顺利钻至设计井深。  相似文献   

11.
大情字井地区钻井液技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
大情字井地区是吉林油田公司重点开发区块,该地区地层复杂,钻井施工中易发生缩径、井漏、井塌情况,并引起卡钻事故。选择了两性离子聚合物钻井液体系,并加入有机硅稳定剂、润滑防塌剂和油溶性暂堵剂对钻井液进行调整,然后作为该地区钻井使用的钻井液体系。室内试验表明,调整后的两性离子聚合物钻井液体系的抑制性、泥饼质量等方面优于原来在该地区使用的钻井液体系。现场应用表明,复杂情况和事故时间明显减少,由原来的平均每口井152h减少到72h;平均钻井周期由原来的43d缩短到35d以内;漏失量由原来的平均150m。减少到平均60m。;油层段平均井径扩大率由原来的25%~30%减小到16%~20%,固井质量优质率达到100%。调整后的两性离子聚合物钻井液体系满足了大情字井地区的钻井需要。  相似文献   

12.
DUKHAN油田是江苏油田钻井处在卡塔尔承钻的区块,该区块井多为水平井,井深为3000~3200m,水平段长1000~1500m。针对该区块地层易漏、垮塌和造浆性强等特点,在不同的井段采用了不同的钻井液体系。即一开井段用清水/高粘度胶液;二开井段用高密度聚合物膨润土钻井液;三开用低固相聚合物钻井液;四开井段采用无损害无固相聚合物钻井液。现场应用结果表明,该套钻井液体系具有较强的抑制性,能保持较高的动塑比,提高钻井液的携砂和润滑能力,解决了上部地层井漏、垮塌和地层造浆,以及增斜段、水平段的携砂、润滑性问题,保证了DUKHAN油田钻井施工的顺利进行。  相似文献   

13.
针对大庆油田齐家区块致密油水平井钻井过程中存在的井塌、卡钻等问题,在聚磺水基钻井液体系基础上研制出强抑制防塌水基钻井液。室内研究表明,聚合醇和有机硅酸脂的协同抑制作用,可有效降低泥岩、泥页岩水敏性,采用铝基聚合物封堵地层微裂缝,可提高井壁稳定能力。该体系在齐家区块应用5口井,均未出现井壁坍塌和卡钻等事故,平均机械钻速14.5m/h,平均井径扩大率5%,水平段钻进摩阻30~60 k N,有效解决了大庆油田齐家区块致密油藏长水平段水平井钻井中存在的问题,为致密油储层的高效钻进提供了借鉴。  相似文献   

14.
华北油田河西务构造为典型的高压、难采、低效区块,钻井施工面临着安全密度窗口窄、易发生井侵、井漏、黏卡等井下复杂的难题。引进使用简易控压钻井技术,针对河西务的构造进行了应用性研究,通过钻井液密度、井口控压值优选,优化“压力平衡点”位置,达到降低钻井液密度、避免发生恶性井侵、井漏的目的。通过7口井的应用效果对比,控压钻井液密度降低了0.1 g/cm3,平均机械钻速提高了64.7%,证实该项技术在高压、低渗区块或窄密度窗口井段具有很好的应用推广价值。   相似文献   

15.
冀东油田南堡2号构造2-27区块东三段发育多套火成岩,裂缝和孔洞发育,承压能力低,同井段深灰色泥岩坍塌压力高,安全密度窗口极窄,尤其是大斜度井垮塌与井漏矛盾异常突出,极易引发多重事故复杂。南堡27-平201井实钻过程中发生多次井漏,其中钻至井深4574 m发生钻井液失返后,进行2次桥接堵漏效果不佳,综合分析井下情况采用两段式桥堵增效技术,第一段堵漏浆以中细颗粒为主,辅助3%固结材料,实验结果显示加入固化剂后堵漏浆具备安全可泵性,堵塞层更致密,内摩擦力可提高6倍,第二段优选抗高温三角锥形树脂颗粒,充分发挥其易进入、易滞留、抗返排的特点,施工过程采取平推堵漏工艺,一次堵漏成功,后续施工未发生复漏。   相似文献   

16.
元坝气田水平井在钻进长兴组地层时常发生卡钻事故,采用常规泡酸易井漏且无法解卡.为解决该问题,在深入分析卡钻原因的基础上,研究了超深水平井防漏型乳化酸解卡技术.其基本思路是:利用乳化酸的缓速原理使酸液返至卡点位置,配合使用惰性堵漏材料来减缓形成漏失通道后的漏失速度,增长酸液与基岩的反应时间从而达到解卡的目的.通过室内试验形成了一套防漏型乳化酸配方,试验表明,该乳化酸与长兴组岩屑以及滤饼的酸溶率能分别达到50%和40%;酸液中的堵漏材料能有效提高封堵效果,封堵率达到99%;同时,乳化酸具有较好的缓速酸性能,破乳温度可达到140 ℃.该乳化酸在YB205-1井长兴组地层压差卡钻中进行了试用,成功解决了卡钻问题.研究表明,防漏型乳化酸能解决高渗碳酸盐岩超深水平井中的压差卡钻问题.   相似文献   

17.
乐安油田草古100区块水平井钻井技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
乐安油田草古100区块水平井钻井过程中易出现井涌、井漏现象,为此采用泡沫钻井液欠平衡压力钻进,并采取其它相应的工程技术措施,使该区块12口水平井均顺利完成。介绍了该区块水平井工程设计情况,详细介绍了各井段井眼轨迹控制技术、大井眼携岩技术及油气层保护技术,并以草古100—平6井为例进行了说明。  相似文献   

18.
喀什北区块阿克莫木气田属山前高陡构造,钻井过程中事故频发.已完钻的4口邻井,在施工中遇到了因井漏和盐膏层蠕变引起的卡钻与套管变形等多起事故.针对该区块地层特点,研发了一套适合喀什山前高陡构造盐膏层安全钻井的欠饱和盐水钻井液体系.并针对喀什北区块浅层西域组和阿图什组的砾岩层和白垩系下统克孜勒苏群气层顶部的井漏问题,进行了薄弱地层防漏堵漏工艺研究,有效解决了钻井液严重漏失及盐膏层安全施工难题,所应用的阿克101井和阿克5井,各项钻井指标均居该区块之首.  相似文献   

19.
顺北油田钻井过程中存在大套火成岩易漏易塌、辉绿岩侵入体失稳和古生代地层机械钻速低等问题,导致钻井井下故障较多,钻井周期较长。室内研究认为,二叠系地层微裂缝引起的井漏和火成岩的脆性失稳掉块导致井眼稳定保障难度大是影响优快钻井实施的最大障碍,为此,优化了井身结构和防漏防塌钻井液体系,配套了二叠系火成岩、桑塔木组辉绿岩的安全钻进技术,形成了以井眼稳定保障技术和安全钻井技术为核心的优快钻井技术。该技术在顺北油田5口超深井进行了现场试验,井漏、井壁失稳问题得到有效控制,实现了二叠系火成岩和桑塔木组辉绿岩安全钻进,试验井平均钻井周期为173.42 d,与前期已钻井相比钻井周期缩短14.73%。超深井优快钻井技术的实施,为加快顺北油田的勘探开发步伐、建成百万吨产能提供了技术支撑。   相似文献   

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