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一般空气压缩机、氧气压缩机等机组中的冷却器的上、下管板采用胀管式结构较多,即上、下管板内孔开槽,如图1所示的空气压缩机管板图。因管板孔数较多,如在一般摇臂钻上用普通刀排加工内孔槽,不仅生产效率很低,且装刀、对刀、进刀较难控制。因此,设计了专用切槽刀排。一、结构原理管板切槽刀排如图2所示。其结构及工作原理:序号10内螺旋体铣有12_(D4)×30°右螺旋槽(图3),序号14外螺旋体铣有12_(D4)×45°左螺旋槽(图4),其内孔与内螺旋体外圆配合,配合公差选择φ34d_c/D_3,并内孔与外圆偏心。偏心距为0.80毫米。当序号1刀排体装入摇臂钻床主轴孔转动时,通过序号10导向螺钉带动序号14外螺旋体与序号10内螺旋体回转,因外 相似文献
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雷光生 《机械工人(冷加工)》1982,(10)
我厂加工一批零件,需要在直径为1960毫米的圆形管板上,加工出1098个直径为φ32.8~( 0.5)毫米的胀接管孔,每个胀接管孔内均有两条3毫米宽的环形槽。为了完成大量的小孔环槽加工,制作了一种能在摇臂钻上使用的偏心式内孔环槽钻杆。这种环槽钻杆能将主轴的轴向进给运动,转换为环槽加工的径向进给,使用较为方便。结构及工作原理: 相似文献
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某厂曾承揽了北京某厂设备“14m~2分凝器”。该设备管板与换热管的连接型式要求胀接,如图1所示,管孔槽槽宽3mm,深0.5mm。 此前,管孔槽均采用铣床加工,工序复杂,不但制作尺寸受铣床加工能力的限制而且切槽质量难以保证,从而影响了胀管质量。“14m~2分凝器”管板直径(?)630mm,共钻孔132个直径(?)25.4~( 0.2)的孔,应用铣床加工很难保证该设备质量。经反复研究,实验设计了此管孔槽刀具,并已成功地用于生产。 相似文献
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辛殿富 《机械工人(冷加工)》1996,(1)
我厂自制碳化塔一台,需加工冷却水箱管板36件,每件管板有68-φ32_0~(+0.3)mm孔,设计要求每个孔需加工φ36.5mm环槽二条(图1)。为此,我们制作了专用切槽刀具(图2),经使用证明其结构简单、效果良好。 相似文献
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顾祖慰 《机械工人(冷加工)》1991,(1):25-27
电站管板(汽轮机、锅炉管板)一般均选用高强度低合金钢(如20MaMo等)制造,管板直径较大(φ1600~φ2500mm),其加工特点是孔多(每块管板上有2000多孔)、小(φ15~φ20mm)、深(200~300mm)、孔的粗糙度为Rα3.2~6.4,孔的公差等级为IT7~IT8级。零件在装配时为保证数米长的铜管能顺利地穿过管板的两端,因此,管板上孔的节距公差要求为±0.5mm,孔的直线度要求为0.15/300mm,圆度不大于0.05mm。对这种零件的加工,工业发达国家一般是在卧式数控钻床上采用BTA内排屑深孔钻或枪钻来加工,能得到较高的加工质量和切削效率,但机床和刀具费用昂贵。 相似文献
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以高温气冷堆蒸汽发生器镍基管板深孔加工为研究对象,分析镍基管板BTA深孔加工过程中产生缺陷孔的原因,制定工艺优化措施,提高高温气冷堆蒸汽发生器镍基管板深孔加工效率,降低缺陷孔产生几率,保证产品质量。 相似文献
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通过大型换热器研制,重点阐述了深孔加工试验、管板组件深孔加工及加工过程中加工难点控制方法,最终解决了管板组件深孔加工的工艺难题。 相似文献
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具有卷边孔的管板是一种薄而开孔密的板,板上的孔成六边形排列(图1)。用冲压或拉制方法加工管孔,管孔间的小桥成U形型式(图2)。此种管板与其换热管的连接采用焊接方法(图1虚线所示)。 相似文献