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出钢温度是制约炼钢生产、产品质量的一个重要问题。本文就出钢温度高的问题进行了全面分析并提出解决的办法。 相似文献
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本文介绍了钒氮系列品种钢冶炼、连铸的生产试验过程,着重介绍了在控制钢的化学成分、解决铸坯表面微裂纹、稳定和提高[N]的回收率等方面开展工艺研究所取得的效果。 相似文献
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以含硫钢1E1813为研究对象,针对短流程生产含硫钢的工艺难点,开发并探讨了再硫化、以Ti固N保B以及易氧化元素微处理等工艺对夹杂物、淬透性和连铸可浇性的影响。 相似文献
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降低出钢温度实现低过热度连铸 总被引:5,自引:0,他引:5
通过对钢水过程温度变化及盛钢容器的热损失分析后提出,加 钢包和中间罐的管理,采取有关措施,可使出温度降至1660-1680℃。采用钢水加热措施对普通钢连铸并不适宜,不仅增加钢的生产成本,而且不利于组织多炉连浇。 相似文献
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昆钢第二炼钢厂3座20t转炉匹配四台小方坯连铸机,客观上存在中间包容易结水口而被迫提高转炉出钢温度,通过对炼钢和连铸各工序钢水的散热理论分析,探索降低转炉出钢温度的途径和重点。 相似文献
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针对攀钢120t转炉所存在的工艺问题,进行了多方面的工艺改进和优化,提高转炉作业率、转炉生产效率和增加钢产量。 相似文献
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本文探讨了优化工艺的理论基础和工艺要点。并通过工业试验,对优化工艺的理论和工艺要点进行了检验.取得了理想的试验效果。根据研究结果.找出了现有生产工艺中影响连铸坯洁净度的主要因素,并及时提出了改进措施。 相似文献
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本文通过对桥梁结构专用钢的生产工艺难点、特点的分析.介绍了重钢炼钢、连铸的生产实践过程.着重介绍了在优化钢的化学成分.解决板坯内裂、表面微裂纹,提高铸坯质量等方面开展技术研究所取得的效果。 相似文献
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本文叙述了沈阳东洋制钢有限公司小方坯连铸工艺的设计特点,着重论述了铸机工艺操作,设备结构和自动化控制的特点。 相似文献
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转炉出钢温度是影响转炉工序各项技术经济指标的关键环节,本文从分析降低转炉出钢温度的意义入手,介绍了炼钢厂在实施“165”计划,降低转炉出钢温度过程中所采取的一系列行之有效的措施。 相似文献
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福建三安钢铁公司炼钢厂通过优化入炉原料结构、改进冶炼工艺、减少炉内待钢时间和钢包周转个数(加快热修包速度、加强钢包烘烤)、提高连铸拉速等措施,HRB335E钢的转炉出钢温度由1 680℃降至1 655℃,连铸钢水收得率由97.91%提高到98.86%,铸坯合格率达到99.96%,平均日产钢量大幅提高。 相似文献
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