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针对焦化废水治理难题,将传统生化处理工艺A/A/O改造成A/A/O+MBR组合处理工艺,运行结果表明:A/A/0+MBR组合工艺对NH3-N去除效果好,处理出水NH3-N浓度一般为5-10mg/L,CODcr浓度为200mg/L左右,较A/A/O工艺有明显改善和提高;剩余污泥产量为系统改造前的10%左右,大大节约了污泥处理处置成本;MBR膜组件模块化自动控制,简化了操作维护,有效减缓了膜污染。 相似文献
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为了使焦化废水NH3-N能够达标排放,采用气浮法+改良式序列间歇反应器(DAF+MSBR)联合法处理榆林某焦化厂焦化废水。结果表明,进水CODcr平均质量浓度为1490 mg/L,NH3-N平均质量浓度为200 mg/L,挥发酚平均质量浓度为176 mg/L,CN平均质量浓度为17 mg/L,SS平均质量浓度为580 mg/L,DAF处理时间3 h,MSBR处理时间9 h。经DAF+MSBR法处理后,出水CODcr浓度为74.3 mg/L,NH3-N为10 mg/L,挥发酚为0.25 mg/L,CN为0.09 mg/L,SS为30 mg/L,去除率分别为93.8%、95%、99.8%、99.4%、95%,达到《炼焦化学工业污染物排放标准》排放标准。 相似文献
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采用隔油、化学沉淀预处理.水解酸化.MSBR工艺处理胰岛素制药废水。实际运行结果表明:在进水CODcr、BOD5、TP、NH3-N的质量浓度分别为14860、9660、418.5、303mg/L条件下,处理后出水的各项指标分别为92、18.5、0.38、12mg/L,达到了《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准。 相似文献
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PW膜-生物反应器法处理制药发酵废水 总被引:13,自引:0,他引:13
采用PW膜生物反应器法处理制药发酵废水,工程运行结果表明在进水CODcr为7130-2480mg/L,BOD5为617-668mg/L,NH3-N为141-149mg/L的条件下,排出水的CODcr、BOD5、NH3-N的平均去除率分别达到了98%、96%、98%以上,符合国家排放标准的要求。 相似文献
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焦化废水生物脱氮处理技术探讨与应用实例 总被引:1,自引:0,他引:1
我国现有不同规模的焦化厂700多家,各类焦炉1 900多座,机焦年生产能力已达1·8×108t,在建装置能力81 000 kt/a。生产过程产生的大量焦化废水的处理一直是大家关注的问题。焦化废水含有大量有机物、高浓度氨、氰、SCN-等。除一些大型企业采用传统普通活性污泥法处理外,大多数企业没有废水处理系统。由于污水治理工艺落后或几乎未进行NH3-N处理,使排放的焦化废水COD不达标,氨氮严重超标,对环境造成很大的污染。《污水综合排放标准》(GB8978-1996)规定焦化废水二级排放标准为NH3-N含量≤25 mg/L,一级排放标准NH3-N含量≤15 mg/L,而一… 相似文献
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对生产盐酸金霉素过程中生成的高浓度氨氮废水采用两级旋流板塔进行中试实验。NH3-N浓度由3000mg/L降到330mg/L。吹脱处理后的废水可进入后续生化处理装置。吹脱出的NH3气回收利用不造成二次污染。 相似文献
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采用水解+IMC池+BAF工艺处理氨氮废水.进水水质CODcr=500mg/L,NH3-N:350 mg/L时,经该工艺处理后出水能够满足环评对总量控制(CODcr=20mg/L,NH3-N:3 mg/L)的要求. 相似文献
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焦化废水是煤在高温干馏、煤气净化以及化工产品精制过程中所产生的废水,其中含有大量的酚、氰、苯、氨氮等有毒、有害难降解有机污染物,超标排放的焦化废水会对环境造成严重的污染。简述了生物脱氮工艺处理焦化废水的基本原理、工艺流程和主要控制要求,介绍了某企业采用该工艺处理焦化废水的调试运行过程和结果,可使废水中氨氮从150~250mg/L降至15mg/L以下, 相似文献
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河北省某炼焦制气有限公司焦化废水治理工程先采用化学法降低焦化废水中氰、氨氮,然后与生活污水混合进入生化系统,生化系统采用水解酸化-缺氧-好氧工艺降解有机物,最后采用混凝沉淀工艺进行深度处理。运行结果表明,系统运行稳定,处理出水COD≤135 mg/L,ρ(NH3-N)≤15 mg/L,ρ(酚)≤0.5 mg/L,ρ(硫化物)≤1 mg/L,ρ(氰化物)≤0.5 mg/L,ρ(SS)≤51 mg/L,ρ(石油类)≤0.5 mg/L,pH=6~9。处理出水达到钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-92)二级标准。环境效益和社会效益明显。 相似文献
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豆奶生产废水处理实例 总被引:2,自引:0,他引:2
采用气浮-水解酸化-五级生物接触氧化工艺处理豆奶类生产废水,在进水ρ(CODCr)=2000~4000mg/L,ρ(BOD5)=1000~1500mg/L,ρ(SS)=2000~3500mg/L,ρ(NH3-N)=38mg/L,ρ(动植物油)=250~300mg/L时,处理后出水的ρ(CODCr)<130mg/L,ρ(BOD5)<60mg/L,ρ(SS)<100mg/L,ρ(NH3-N)<20mg/L,ρ(动植物油)<20mg/L。该工艺运行便利,剩余污泥量小。 相似文献
13.
以煤化工废水的总酚、COD、氨氮和浊度为评价指标,通过单因素试验分别考察了Fenton试剂、Fenton试剂联合聚合硫酸铝铁(PAFC)、Fenton试剂联合PAFC与阳离子型聚丙烯酰胺(CPAM)联合预处理煤化工废水的总体效果,并探究了联合处理方法降解煤化工废水的机制。结果表明,Fenton氧化联合混凝法处理煤化工废水的效果明显最优,废水预处理后的CODCr、NH3-N、总酚和浊度分别由3900、760.7、540 mg/L和28 NTU,降至2950、600.4、359.7 mg/L和5.3 NTU。另外,可生化性(BOD5/CODCr)由原来的0.11提升到0.29。由此可见,Fenton氧化联合混凝法预处理煤化工废水将强氧化性-助凝-絮凝作用有效结合,可以提高水质净化效果,大大降低后续的水处理负荷。 相似文献
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铁碳微电解-SBR工艺处理己内酰胺废水试验研究 总被引:1,自引:1,他引:0
采用铁碳微电解-SBR工艺处理己内酰胺废水,考察了pH值、铁碳质量比、反应时间等因素对铁碳微电解处理效果的影响。试验结果表明:在进水CODCr的质量浓度为2 000~3 000mg/L,BOD5的质量浓度为1 000~1 500 mg/L,NH3-N的质量浓度为150 mg/L左右,色度约为120倍的条件下,当进水pH值为3,铁碳质量比为4∶1,反应时间为1.5 h时,铁碳微电解对CODCr、NH3-N、色度的去除率分别达到50.6%、41.8%、33.3%;己内酰胺废水经铁碳微电解-SBR工艺处理后,最终出水CODCr的质量浓度稳定在80 mg/L左右,BOD5的质量浓度稳定在15 mg/L以下,NH3-N的质量浓度小于15 mg/L,色度小于45倍,均达到GB 8978—1996《污水综合排放标准》中一级标准的要求。 相似文献
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生物微电解-高效接触氧化工艺处理生物制药废水 总被引:4,自引:1,他引:3
采用生物微电解与高效接触氧化工艺相结合,利用WJ20型高效生物微电解填料和LK40型生物亲和性组合填料对生物制药废水进行了处理,并采用化学法对磷进行进一步处理。该工艺简单,挂膜好,处理效果稳定,处理成本低。实际运行结果表明,该工艺在进水CODCr500mg/L、BOD5250mg/L、氨态氮30mg/L、磷酸盐(以P计)15mg/L的条件下,处理后的出水CODCr<90mg/L、BOD5<20mg/L、悬浮物<60mg/L、pH6~9、氨态氮<10mg/L、磷酸盐(以P计)<0.5mg/L,完全达到DB44/26—2001中的一级标准。 相似文献
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合成氨废水处理工艺设计 总被引:1,自引:0,他引:1
某地合成氨公司采用CASS+MBBR工艺处理厂区综合污水,当进水BOD_5、COD_(Cr)、NH_3-N、SS质量浓度分别为300、600、500、300mg/L时,设计出水BOD_5、COD_(Cr)、NH_3-N平均质量浓度分别为10、60、10mg/L,浊度为5NTU,达到《污水再生利用工程设计规范》中规定的循环冷却系统补充水水质标准。当生产不正常,水质情况恶化时,要求处理后水质达到《合成氨工业水污染物排放标准》(GB 13458-2001)要求后外排,不会对环境造成严重污染。 相似文献
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焦化废水水质复杂,处理难点在于去除水中高浓度的CODCr、NH3-N和氰化物等。首钢某焦化厂废水处理工程采用以O1/A/O2工艺(预曝气/缺氧/好氧)为核心、前置除油预处理、后置混凝沉淀深度处理工艺,取得了较好的处理效果。运行结果表明:O1/A/O2工艺对CODCr和NH3-N的去除率分别可达95%和89%以上;混凝沉淀采用聚合硫酸铁絮凝剂和PAM助凝剂,加药量分别为600~800 mg/L和1~2 mg/L时,CODCr去除率在50%左右,脱色效果好。经过预处理、生化处理及深度处理后,出水主要污染物指标达到了《污水综合排放标准》的二级排放标准要求。 相似文献