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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 19 毫秒
1.
郭太雄 《钢铁钒钛》2009,30(4):67-71
在实验室通过可逆式和连续式冷轧及退火模拟试验,研究了可逆式冷轧对DX51D(低碳铝镇静钢)和DX54D(无间隙原子钢)钢板织构及铁素体晶粒尺寸的影响。试验结果表明:①可逆式冷轧态试样α取向线{115}、{335}织构密度明显大于冷连轧试样,可逆式与连续式冷轧态试样γ取向线{111}织构密度无明显差别;②DX54D可逆轧制退火态试样γ取向线{111}织构密度大于冷连轧试样,其α取向线织构密度则与冷连轧试样相当;③DX51D可逆轧制退火态试样织构密度与冷连轧试样相当;④可逆轧制退火态试样的铁素体晶粒尺寸小于冷连轧试样。  相似文献   

2.
沈健  张新明 《铝加工》1994,17(3):44-47,63
本文采用ODF织构分析、TEM、偏光金相及性能测试等手段,研究了高温快速退火和常规退火两种不同的中间再结晶退火制度对3004铝合金冷轧薄板显微组织、织构、力学性能及各向异性的影响.实验结果表明:采用高温快速退火有利于强烈立方织构的获得和成品板材中显微组织的改善,大变形量冷轧后仍保留有少量立方织构.各向异性较小;而经常规中间退火的板材立方织构较弱.冷轧后没有发现立方织构,深冲时只出现与轧向呈45°的制耳.而不是前一种板材的0°/90°和45°方向共存的八个小制耳.织构测定的结果与深冲时的制耳行为是一致的.  相似文献   

3.
Yuki  TOJI  乔林锁 《冶金译丛》2014,(4):48-53
研究了临界退火过程中和随后的α→γ-α有序转变现象,实现对化学成分为0.13wt%C~1.4wt%Si-2.0wt%Mn低碳冷轧DP钢板机械性能的更好控制。钢在1073K临界退火0-1000s,然后空冷到873—1073K(淬火开始温度:Tq),随后水淬。随退火时间的延长抗拉强度提高,特别在低Tq时,对应的马氏体体积分数增加,这意味着由于延长退火时间延迟了空冷过程中γ→α转变。用EPMA观察显微组织和元素分布表明,退火250s后γ的体积分数已达到饱和,这时γ中的Mn含量一直在增大。这些结果表明在临界退火过程中,由于Mn的富集提高了γ的化学稳定性,延长退火时间后,在空冷过程中延迟了γ→α转变。为获得冷轧DP钢板稳定的机械性能,认为精确控制显微组织和临界退火过程中置换合金元素再分布是十分重要的。  相似文献   

4.
在实验室通过可逆式和连续式冷轧及退火模拟试验,研究了可逆式冷轧对DX51D(低碳铝镇静钢)和DX54D(无间隙原子钢)钢板织构及铁素体晶粒尺寸的影响。试验结果表明:(1)可逆式冷轧态试样α取向线{115}、{335}织构密度明显大于冷连轧试样,可逆式与连续式冷轧态试样γ取向线{111}织构密度无明显差别;(2)DX54D可逆轧制退火态试样γ取向线{111}织构密度大于冷连轧试样,其α取向线织构密度则与冷连轧试样相当;(3)DX51D可逆轧制退火态试样织构密度与冷连轧试样相当;(4)可逆轧制退火态试样的铁素体晶粒尺寸小于冷连轧试样。  相似文献   

5.
报道的 3 %Si薄规格晶粒取向硅钢片是在5 0Hz下 ,施加 2kg mm2 张力强度 ,铁损为 0 .38W kg,矫顽力为 1 .3T ,且在没有抑制剂的情况下用三次轧制法生产的。这种硅钢片的平均α角( ( 1 0 0 )面的 [0 0 1 ]轴与轧向之间的夹角 )约为 4~5°,比以往报道的传统晶粒取向硅钢片平均α角3°有望进一步降低铁损。对有关传统晶粒取向硅钢片冷轧轧向与 [0 0 1 ]轴位向的关系进行了一些试验。但在这些试验中 ,要忽略抑制剂对控制最终织构的影响是很困难的。本文研究了冷轧轧向和母材织构对薄规格晶粒取向硅钢片 [0 0 1 ]位向的影响。通过酸…  相似文献   

6.
研究SAF 2205双相不锈钢冷轧退火板的冲压特性以及冷轧和退火织构对其冲压性能的影响.实验钢冷轧退火板表现出较差的深冲性能和明显的45°制耳,其r平均值和Δr值分别为0.7和-0.27,这主要与其在冷轧及退火后形成的织构有关.ODF图显示,退火后SAF 2205双相不锈钢中铁素体相未形成γ纤维再结晶织构,仍然为分散的α纤维织构.实验钢中铁素体相的织构强度明显高于奥氏体相,其对钢板成形性的影响更显著,即其各种〈110〉退火织构组分均不利于实验钢r平均值的提高,并且使得Δr<0.此外,奥氏体相的{110}〈001〉织构也对钢板成形性能产生一定程度的影响.  相似文献   

7.
黄伟  张旭  王泽孝 《钢铁》2001,36(10):36-38
针对鞍钢热轧带钢厂 1780 mm机组的现状和特点 ,在板卷的代表部位 ,对板卷纵向头、中、尾部 ;按横向的边、中部 ;按与轧制方向成 0°、45°、90°,选取大量试样进行力学性能检验。对检验结果数据进行一元线性回归分析 ,并从轧制工艺及金属晶体织构理论方面分析了板卷力学性能的波动规律  相似文献   

8.
研究了由平整工艺产生的平整轧制方向对半加工无取向电工钢板的磁性及方向性的影响。平整轧制方向大大地影响了电工钢的磁性得方向性。通过控制平整轧制方向 ,在需要的方向上 ,如 0°、90°及整个圆周方向上 ,可对B50 的大小进行调整 ,并且B50 值高于普通平整 0°轧制方向内B50 的大小。分批退火后 ,钢板的织构随着平整轧制方向的变化而发展 ,该结果表明 ,由平整工艺产生的剩余应变能随着平整轧制方向而变化  相似文献   

9.
马筱聪  安子军  陈雷  梅瑞雪  郝硕  彭程 《钢铁》2020,55(2):112-118
 为了研究加载方向对一种TRIP型双相不锈钢板带力学性能的影响,利用拉伸试验机研究了加载方向与轧制方向分别成0°、45°和90°条件下试验钢板带的拉伸变形行为。利用EBSD、TEM、XRD等分析手段对比研究了不同加载方向下形变组织演化的特点及形变诱导马氏体相变动力学规律,探讨了作用机理。结果表明,试验钢表现出明显的各向异性,其中各方向塑性和抗拉强度(由高到低)的变化规律为0°>45°>90°,但屈服强度对加载方向不敏感。钢中奥氏体相发生了形变诱导马氏体相变,主要演化机制为γ→ε→α′,从而形成TRIP效应。0°加载有助于TRIP效应的发生与发展,而90°加载时,两相间的应变配分延迟了马氏体相变的进程,抑制了TRIP效应。通过回归分析分别建立了不同加载方向下形变诱导马氏体相变动力学模型,可实现各加载方向下不同变形阶段马氏体转变量的预测。  相似文献   

10.
 以CSP工艺生产的含硼[w(B)=(40~60)×10-6]和无硼的08Al冷轧基板为实验材料,经75%总压下量冷轧后进行再结晶退火。通过拉伸实验、SEM观察、X射线衍射和EBSD测试,对2种钢再结晶退火后的成形性能、力学性能、再结晶组织及织构进行了系统研究。结果表明,加入微合金元素硼,可使08Al钢的塑性应变比(r)、加工硬化指数(n)和伸长率均下降,而屈服强度和抗拉强度却比无硼钢高。ODF和EBSD分析结果表明,含硼钢中的γ纤维织构组分低于无硼钢,而旋转立方织构({001}<110>)和Goss织构({011}<100>)却明显高于无硼钢。  相似文献   

11.
对济钢"ASP+罩式退火工艺"下生产的Ti-IF钢的热轧、冷轧及退火试样的织构演变进行分析。借助XRD测定并计算了热轧、退火及冷轧试样的取向分布函数和相关织构组分的体积分数。结果发现,济钢Ti-IF钢热轧板形成了较强的{111}面织构;在冷轧和退火后γ纤维织构显著增强;冷轧织构在罩式退火后,{111}<110>织构强度减弱,{111}<112>织构增强,{111}/{100}比值增加。  相似文献   

12.
在实验室通过可逆式和连续式冷轧及退火模拟试验,研究了可逆式冷轧对DX51D(低碳铝镇静钢)和DX54D(无间隙原子钢)钢板织构及铁素体晶粒尺寸的影响。试验结果表明:(1)可逆式冷轧态试样α取向线{115}、{335}织构密度明显大于冷连轧试样,可逆式与连续式冷轧态试样7取向线{111}织构密度无明显差别;(2)DX54D可逆轧制退火态试样7取向线{111}织构密度大于冷连轧试样,其α取向线织构密度则与冷连轧试样相当;(3)DX51D可逆轧制退火态试样织构密度与冷连轧试样相当;(4)可逆轧制退火态试样的铁素体晶粒尺寸小于冷连轧试样。  相似文献   

13.
轧制条件的影响德尔巴、波达斯金和沙日[9]关於5一吨一试验熔炼的报告,钢的成分为0.06—0.08%C,3.1—4.0%Si,0.04—0.13Mn和0—1.6%Al,研究轧制和退火条件对於钢的影响。结果铁心损失值V_(1?)在1.19—1.63瓦/公斤之间,不能令人满意;也许最终的退火温度850°还是太低。钢锭系在1280°至1320°加热过夜。在个人的经验缓慢加热是必需的,为了去掉应力裂纹。板坯系在1050°加热30分钟并每隔20分加热,经过二次或三次中间加热,在1050°轧成。四次加热  相似文献   

14.
 研究了初始凝固组织对Cr17铁素体不锈钢组织、织构、成形性的影响。分别对柱状晶、等轴晶铸坯进行热轧、退火、冷轧、退火实验。结果表明,等轴晶铸坯热轧试样在退火过程中的再结晶率高于柱状晶铸坯热轧试样。再经相同的冷轧退火工艺后,与柱状晶铸坯冷轧退火试样相比,等轴晶铸坯冷轧退火试样的{001}∥ND织构较弱,{111}∥ND γ织构较强,而且rm值较高。  相似文献   

15.
Ni/Ni_3Al两相合金箔材的退火行为研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
研究了冷轧变形95%的Ni/Ni3Al两相合金箔材在经过100h退火后的再结晶过程以及织构和晶粒的微取向的变化。对其织构的测量未表现出如冷轧单相Ni3Al合金退火后所具有的织构记忆效应。EBSD(electron back-scattered diffraction)的测量结果显示退火后根据晶粒的取向可分为两个区域,一个区域的晶粒保持了与冷轧后试样的晶粒相同的取向,即其取向为(110),并且这一区域沿轧制方向呈带状分布,而另一个区域的晶粒的取向则为随机的。两个区域中(110)取向晶粒所占的百分比依次为57%和16%,并且在长时间退火后这种带状结构依然存在。冷轧变形95%的Ni/Ni3Al两相合金箔材在600~800℃之间退火时存在两种再结晶过程。一部分区域退火后生成大量的晶粒取向随机分布的再结晶晶粒,而在另一部分区域则其再结晶晶粒保持与冷轧织构相同的晶粒取向,并随着退火温度的升高而长大。  相似文献   

16.
利用TEM和X射线衍射仪对固溶态、固溶空冷态和固溶冰水淬火态亚稳奥氏体Fe-12Cr-10Mn(W,V)合金(84),以及固溶态、固溶+拉伸变形态稳定奥氏体Fe-13Cr-17Mn(W,V)合金(85N)中γε转变与层错之间的关系进行了研究,并对影响γε马氏体转变的合金元素进行了分析,提出了进一步提高合金相稳定性的措施。  相似文献   

17.
王向成  忠信 《钢铁研究》1997,(3):63-63,52
超高硅单取向电工钢板的生产方法据日本特开平4-362134报道,新日本制铁株式会社的管洋三发明了一种超高硅单取向电工钢板,该钢板含Si在6.5%左右。其工艺要点如下,将超高硅热轧钢板沿偏离轧制方向18~35°的方向冷轧。脱碳退火,继而涂退火隔离剂并实...  相似文献   

18.
黄利  董磊  黄禄璐  董丽丽 《特殊钢》2021,42(4):75-77
通过检测取向硅钢27Q110一次冷轧板再结晶温度退火试验后的硬度及显微组织,确定取向硅钢脱碳退火(初次再结晶)阶段最佳退火温度为850℃.对冷轧硅钢厂取向硅钢27Q110脱碳退火后显微组织和织构进行检测和分析.结果表明,取向硅钢27Q110脱碳最佳退火温度为850℃,且主要织构γ在{111}<112>处最强.  相似文献   

19.
小资料     
为便于作者写作时正确使用量和单位 ,本刊拟从本期起以表格的形式陆续刊出有关学科的量和单位 ,供作者参考使用。 (编者 )表 1 空间和时间的量和单位量SI单位与SI并用的单位名 称符 号名 称符 号名 称符 号 备  注[平面 ]角α,β,γ ,θ,φ 弧度rad度° 1rad =1m/m =1[角 ]分′ 1°=0 .0 1 75 3 3 3rad[角 ]秒″ 1′=( 1 /60 )°1″=( 1 /60 )′立体角Ω球面度sr 1sr=1m2 /m2 =1长度 ,L米m海里nmile 1nmile=1 85 2m(准确值 )(只用于航行 )埃 ( ) :1 =1 0 -4 m =0 .1nm(准确值 )宽度b高度…  相似文献   

20.
高硅钢具有优异的软磁性能,是中高频电机铁心的理想材料。采用双辊连铸-热轧-温轧-退火工艺,制备了厚度为 0.30 mm的6.5 %Si薄板。利用X射线衍射仪和磁性测量,研究了不同温轧工艺对6.5 %Si薄板轧制及退火织构、最终磁性能的影响。结果表明,温轧温度越低,越有利于温轧板心部形成{001}〈0vw〉织构,600 ℃和500 ℃轧制的试样经退火后主要是γ织构,而400 ℃轧制的试样退火后则同时含有γ织构及强度较高的η织构,其对应的磁感值高;同样的温轧温度,二次轧制的温轧板中并未形成{001}〈0vw〉织构,且试样经退火后也没有形成η织构,其磁感比一次轧制的试样低。因此,低温一次轧制,有利于试样在退火过程中形成有利的η织构而提高磁感。  相似文献   

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