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相似文献
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1.
研究了650℃时效1—1000h对Cr21 Ni6Mn9N钢组织和氢脆敏感性的影响。结果表明,时效过程中,晶界上析出M_3C_6型碳化物,晶界附近出现贫Cr区。随时效时间的延长,碳化物变大并相互连接。晶界附近的贫Cr程度则随时效时间的延长逐渐加剧,但在100h以后又趋于恢复,当时效达1000h时恢复到与时效1—2h的试样相近。钢的氢脆敏感性随时效时间的增加而提高,并不因贫Cr现象的减轻而下降。这表明晶界碳化物的出现是时效过程中钢的氢脆敏感性提高的主要原因。  相似文献   

2.
研究了200~750 ℃退火对冷拔21-6-9奥氏体不锈钢显微组织的影响。结果表明,在200~550 ℃退火时,冷拔21-6-9奥氏体不锈钢的晶粒尺寸及孪晶密度变化不大,主要以回复为主,无第二相析出;当退火温度高于550 ℃时,晶粒发生了再结晶,并有大晶粒吞并小晶粒的现象,孪晶密度随退火温度升高先增加后减小,且在650 ℃退火后组织中有Cr23C6型碳化物析出,并随着退火温度的升高析出物逐渐增多。  相似文献   

3.
为了研究Nb对00Cr21Ni6Mn9N不锈钢固溶后显微组织和耐晶间腐蚀性能的影响,分别在950、1000、1050、1100、1150和1200 ℃对含Nb量(质量分数,下同)为0.057%和不含Nb的00Cr21Ni6Mn9N不锈钢进行1 h固溶处理,并观察其微观组织。结果表明,固溶温度在950~1200 ℃时,00Cr21Ni6Mn9N不锈钢的晶粒尺寸随着固溶温度的升高而增大,Nb的加入促进00Cr21Ni6Mn9N不锈钢中混晶组织的出现,提高其完全再结晶温度。不含Nb的试验钢在1000 ℃以上固溶后即可获得晶粒大小均匀的组织,而含0.057%Nb的试验钢则需要在1100 ℃以上才可以获得均匀组织,且其尺寸略大于无Nb钢在1000 ℃时完全再结晶的晶粒。随着固溶温度的升高和晶粒尺寸的长大,析出的Z相含量降低,晶粒界面能减小,在1150 ℃和1200 ℃固溶1 h后,Nb对晶粒的细化作用和温度升高造成的晶粒长大程度变得不再明显。两种成分的钢均具有较低的晶间腐蚀敏感性,含Nb量为0.057%的00Cr21Ni6Mn9N不锈钢其再活化率Ra值较不含Nb的钢进一步降低。  相似文献   

4.
时效处理对FV520B马氏体时效钢的氢脆敏感性的影响   总被引:1,自引:1,他引:0  
通过系列热处理和热充氧实验,采用光学显微镜、SEM和拉伸试验等研究了不同温度时效处理对沉淀硬化马氏体不锈钢FV520B的氢脆敏感性的影响.结果表明:充氢后,FV520B钢表现出良好的抗氧脆件能;450℃低温时效后钢的氢脆敏感件较高,而630℃中温时效后,钢中由于析出较多的逆变奥氏体,阻碍氧扩散和裂纹扩展;充氢后表现出良好的抗氢脆性能.塑性损减率随钢中逆变奥氏体的增加而降低.  相似文献   

5.
不含钒重轨钢(DB钢)产生氢鼓泡和氢致塑性损失的临界可扩散氢浓度分别为0.7×10~(-4)%和0.09×10~(-4)%:而对含钒的PD_3钢,其相应值为2.2×10~(-4)%及0.26×10(-4)%。钒提高了产生氢损伤的临界氢浓度,从而降低了重轨钢的氢脆敏感性。两种钢的氢致塑性损失I_δ与可扩散氢浓度Co的倒数呈直线关系,即I_δ=100-9/Co(DB钢)及I_δ=105-27/Co(PD3钢)。这表明合金元素钒能降低氢致塑性损失。  相似文献   

6.
利用FactSage软件中的FSstel数据库对53Cr21Mn9Ni4N耐热钢的相图进行计算,分析了氮元素对凝固及冷却过程中相变及析出相的影响,得到了53Cr21Mn9Ni4N耐热钢平衡凝固及冷却相变路径图,并用OM、SEM、XRD、EDS等对53Cr21Mn9Ni4N耐热钢在1200 ℃固溶3、10、20、40和60 min后的显微组织及碳化物演变规律进行了研究。结果表明,53Cr21Mn9Ni4N耐热钢由1600 ℃平衡冷却至300 ℃的过程中完整的平衡相变路径为:液相+气体→液相→液相+δ铁素体→液相+δ铁素体+奥氏体→液相+奥氏体→奥氏体→奥氏体+M23C6→奥氏体+M2(C,N)+M23C6→奥氏体+M2(C,N)+M23C6+α铁素体→奥氏体+M2(C,N)+M23C6+α铁素体+σ相。M23C6的析出温度随着氮含量的增加而降低,M2(C,N)的析出物温度随着氮含量的增加而升高,M23C6会因M2(C,N)的析出受到抑制。53Cr21Mn9Ni4N耐热钢的铸态组织非常不均匀,奥氏体呈树枝晶状生长,枝晶间析出大量层片状碳化物。随着固溶时间的增加,分布在枝晶间的层片状碳化物逐渐变成块状及短棒状,碳化物的数量逐渐减少,粗壮的树枝晶也逐渐变得细小。53Cr21Mn9Ni4N耐热钢在1200 ℃固溶后的组织及碳化物均得到明显改善。  相似文献   

7.
王立刚  王来 《金属学报》1999,35(8):883-887
Cr6Mn13Ni10/Cr5Mo异质金属焊接接头在时效过程中,其熔合区域的扩散行为不同于以往的A/F异质焊接接头,时效初期奥氏体钢一侧有一定宽度的增碳层,随时效时间延长,增碳层反而逐渐变窄;时效温度越高,上述现象越明显,经700℃,时效50h后增碳层可完全消失。  相似文献   

8.
1.IntroductionManyengineeringstructure8maybeaffectedbyhighpressurehydrogenafteral0ngtimesuchashydrogen-st0ragepressurevessel/hydrogen-transportpiping/highpressurehy-drogenpurificationandpressurizati0nequipment.Thesafetyofthesestructuresmaybedecreasedbecau8eofhydrogenembrittlementcausedbytheinteracti0nbetweenthestruc-turalmaterialandhydr0genresultinginlossofductilityinthematerial-Manyresearchersareinterestedinthestudyofhydrogenembrittlement0fmaterials,especiallytheausteniticstainlesssteel,andha…  相似文献   

9.
1Cr18Mn14N不锈钢在HCl溶液中的空蚀行为   总被引:1,自引:1,他引:1  
利用磁致伸缩空蚀实验机研究了1Cr18Mn14N不锈钢在HCl溶液中的空蚀行为,利用扫描电镜(SEM)跟踪观察了试样表面的空蚀形貌,测量了静态和空蚀条件下的极化曲线和电化学阻抗谱(EIS),分析了腐蚀和氢对空蚀损伤的影响,结果表明:在0.1mol/LHCl溶液中,加工硬化能力高的1Cr18Mn14N不锈钢的抗空蚀性能优于水轮机常规用材0Cr13Ni5Mo;当盐酸浓度增大为0.5mol/L时,阳极溶解和氢的共同作用促进1Cr18Mn14N不锈钢表面裂纹的形核和失稳扩展,裂纹扩展、连接引起材料大量脱落,使1Cr18Mn14N不锈钢的抗空蚀性能大大劣化,反而不如0Cr13Ni5Mo不锈钢.  相似文献   

10.
The effect of different microstructures of steel 30CrMnSiNi2A on the susceptibility ofcadmium embrittlement has been studied and compared under the unique yield strength level.The results show that the tempered martensite exhibits the maximum susceptibility tocadmium embrittlement,while the lower bainite shows the minimum susceptibility.The mixedmicrostructure of the above two has a susceptibility in between.  相似文献   

11.
本文采用30CrMnSiNi2A钢在等屈服强度条件下对比不同显微组织与Cd脆的敏感性。结果表明,回火马氏体(M_T)的Cd脆敏感性最大,(M_T+B_L)混合组织次之,下贝氏体(B_L)最小。  相似文献   

12.
EFFECTOFTRACEELEMENTSPANDMnONTHEMICROSTRUCTUREANDHYDROGENEMBRITTLEMENTOFANFe-Ni-CoBASEDSUPERALLOYWANGAnchuan;YANGKe;FANCungan...  相似文献   

13.
采用Thermal-Calc热力学计算软件对0Cr14Mn21NiN奥氏体不锈钢C、Cr含量变化对试验钢碳化物析出热力学特征进行了计算。通过光学显微镜、扫描电镜、透射电镜等分析方法探讨了时效温度、保温时间、变形对试验钢析出行为的影响。结果表明:析出相主要是在晶界处产生的Cr23C6,试验钢析出敏感温度为750~850 ℃。在800 ℃下时效30 min的试验钢晶界处可以明显观察到析出相的产生,随保温时间的延长,析出相含量逐渐增多,尺寸变大,并逐渐向晶内生长。时效前的变形明显缩短了析出相的孕育时间,变形后保温1 min的试验钢晶界处可观察到较多析出相的产生,晶界明显变粗。  相似文献   

14.
1Cr18Ni9Ti不锈钢应力腐蚀开裂的电位扰动极化效应   总被引:2,自引:0,他引:2  
牛林  曹楚南  林海潮 《金属学报》1998,34(9):959-965
在慢应变速率拉伸过程中通过施加恒电位,循环电位扫描及电位阶跃等不同的电位扰动极化方式,研究了1Cr18Ni9Ti奥氏体不锈钢在0.75mol.L^-1HCl+0.25mol.l^-1NaCl溶液中的应力腐蚀开裂敏感性,并利用SEM观察断口形貌,结果表明,电位扫描速度和电位阶跃频率对裂纹萌生与扩展有显著影响,相同电位范围内,高频率电位阶跃比电位扫描导致更高的材料断裂敏感性。  相似文献   

15.
通过试制18Mn12Cr18Ni2N钢船用尾轴,确定了该产品的制造工艺:电炉冶炼+电渣重熔,始锻温度1 120℃,终锻温度950℃,初始压下量小于30 mm。  相似文献   

16.
杨凡  柳学胜 《钢管》1996,(5):6-9
介绍了1Cr18Ni9Ti钢的3种冶炼工艺。分析了1Cr18Ni9Ti超薄壁旋压管表面产生飞刺、斑点和灰带等缺陷的原因。指出了1Cr18Ni9Ti钢的局限性。提出了消除或减少这些缺陷的改进意见。  相似文献   

17.
对于Cr15Mn9Cu2Ni1N不锈钢连铸坯,热变形过程中变形局部化的发生会影响其表面质量。从连铸坯的表层及芯部制取小型试样,利用热/力模拟试验机,进行温度950℃~1150℃范围内的拉伸试验。结果发现,随变形温度升高,该钢强度降低而延伸率提高;试样在发生颈缩,即变形局部化之前,要经历均匀变形和扩散颈缩变形,两种变形均使试样变形区获得均匀的宏观变形形貌;而高温拉伸的延伸率主要由扩散颈缩阶段的变形量决定。分析表明,均匀变形阶段主要靠应变强化抑制变形局部化的发生,而扩散颈缩变形阶段应变速率强化起主导作用。随变形温度升高,尤其在温度高于1100℃时,该钢的应变速率强化效应增强,可推迟最终变形局部化的发生,从而获得较大的延伸率。  相似文献   

18.
土壤中SRB及Cl-对1Cr18Ni9Ti不锈钢腐蚀的相互影响   总被引:1,自引:2,他引:1  
利用交流阻抗测试技术、扫描电镜及表面能谱、失重法、微生物分析等方法 ,研究了在不同Cl-含量的土壤中 ,硫酸盐还原菌对 1Cr18Ni9Ti不锈钢腐蚀的影响规律 .13 6d的试验结果表明 ,不同Cl-含量土壤中SRB菌量在2 3 0 0 0~ 3 5 0 0 0 (个 /克土 )之间 ,Cl-的加入并没有显著影响SRB的生长 ,随着Cl-的加入土壤中SRB的菌量有增大的趋势 ;随着土壤中Cl-含量的增大 ,不锈钢腐蚀电位负偏移 ,而且在接菌土壤中的腐蚀电位比在灭菌土壤中负移幅度更大 ;不锈钢在灭菌土壤中没有发生点蚀现象 ,而在接菌土壤中发生了严重的点蚀 ,最大点蚀深度随着土壤中Cl-含量的增加而增大 ,这说明在土壤中SRB及Cl-的共同作用下 ,增大了不锈钢的点蚀敏感性 .不锈钢在灭菌土壤中的阻抗图谱表现为一个半径很大的容抗弧 ,而在接菌土壤中的阻抗图表现为两个时间常数的双容抗弧  相似文献   

19.
通过实验,分析了1Cr18Ni9Ti不锈钢旋压管内壁灰带缺陷的形成原因,讨论了(Cr,Fe,Ni,Ti)_4C_3(孪晶)形成的可能性。  相似文献   

20.
研究了脉冲电流对HOCr17Ni6Mn3钢丝室温拉拔过程的影响结果表明,施加脉冲电流可使钢丝的拉拔力显著下降,最大降低幅值达40%.实验结果还表明,施加脉冲电流大大提高了钢丝的塑性变形能力、显著减缓了钢丝的加工硬化速度,使该钢丝在脉冲电流的作用下可从直径2.0mm拉拔至直径0.255mm而无需退火,拉拔钢丝的力学性能实验结果表明,电塑性拉拔后的钢丝的抗拉强度下降  相似文献   

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