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对湍球塔(Φ600mm)石灰湿式烟气脱硫工艺进行了冷,热态试验研究,阐述了影响湍塔阻力,脱硫效率主要因素的变化规律,得出气流均匀分布时时整流板排列形式经验公式以及湍球塔阻力的估算公式。 相似文献
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影响湍球脱硫效率的主要因素 总被引:1,自引:0,他引:1
在1t/h锅炉上进行的热态工业试验,测量了不同工况下湍球塔的脱硫效率和阻力等数据。结果表明湍球塔脱硫效率随石灰浆液浓度,喷淋量的增大而增大;随风量的增大而减小。有无填料球对脱硫效率影响很大;循环液pH值的大小也对脱硫效率有影响。在试验条件下湍球塔脱硫效率大于90%,除尘效率为75%左右。 相似文献
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在众多的湿法脱硫除尘技术中,三相湍球订脱硫除尘一体化装置由于具有除尘彻底、脱硫效率高的特点得到了广泛的重视,对三相滴球床内部流体力学行为、传质现象等进行了研究,给出了适用工业规模的三相湍球床脱硫数学模型,并进行了模拟脱硫计算。在理论研究的基础上,建立了三相湍球床脱硫试验台,对脱硫性能进行了试验研究,试验研究结果表明整塔脱硫效率在67%~84%之间,试验结果与模拟计算结果吻合较好。 相似文献
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本文对湍球式除尘脱硫塔内二维温度场进行了数值计算,得出了塔内温度分布规律。计算结果与试验结果基本相符合,其结果可为湍球塔的设计及运行提供借鉴。 相似文献
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有机酸盐强化石灰石湿法烟气脱硫试验研究 总被引:6,自引:3,他引:3
在湍球塔设备中进行了有机酸盐强化石灰石湿法烟气脱硫的试验研究,对有机酸和有机酸盐强化石灰石湿法脱硫作了实验对比。结果显示,在脱硫系统中加入少量添加剂,既可以增加石灰石的溶解度,提高系统的脱硫率,也可以在较低的pH值下,防止结垢堵塞,增加系统运行的稳定性。己二酸钠和柠檬酸钠强化石灰石湿法烟气脱硫过程,可使系统脱硫率增加7%~9%,石灰石利用率提高近40%。根据实验结果,再考虑添加剂的市场价格,经过综合分析筛选,得出柠檬酸钠为性价比最好的添加剂。 相似文献
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结合山东某热电厂3×75 t/h循环流化床锅炉三炉一塔石灰—石膏湿法烟气脱硫工程实例,针对系统初步运行阶段,2台锅炉或3台锅炉同时进烟气至脱硫系统时,出现炉膛正压,锅炉需降负荷运行的问题,通过对烟气系统阻力及脱硫系统进烟方式的分析,查出问题产生的根源为脱硫塔进口烟道设计不合理,导致2股或3股烟气碰撞,形成烟气对流,降低了气体分子的运动速度和动压,造成系统总阻力增大,以致现有引风机全压不能克服系统总阻力。在脱硫塔进口烟道中增加隔板,改造为3台锅炉分别通过各自独立烟道进脱硫塔的进烟方式,避免了烟气碰撞形成对流,系统总阻力增大的现象,改造后系统达到了正常运行状态,问题得到解决,可为今后同类三炉一塔烟气脱硫工程脱硫塔进口烟道设计提供参考。 相似文献
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通过研究石灰湿式脱硫工艺在1t/h上的冷,热态试验,总结了气体和浆液参数对脱硫塔阻力及部硫效率的影响规律。分析了脱硫塔内的气体速度分布情况。 相似文献
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喷淋塔、鼓泡塔烟气脱硫技术的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
在介绍喷射鼓泡塔烟气脱硫(flue gas desulfurization,FGD)及带托盘的喷淋塔烟气脱硫工艺的基础上,详细对比和分析了两种不同塔型烟气脱硫技术的钙硫比、脱硫效率、水耗及电耗,得出结论:鼓泡塔的烟气脱硫率较高,可控性较强,但是工艺复杂,系统阻力比较大,烟气含尘量大的电厂不适用;带托盘的喷淋塔烟气脱硫率稍低,但能满足环保要求,工艺简单,便于检修,适用性较强。提出以下建议:电厂设计时,应根据现\场不同情况和具体的要求,选择不同的烟气脱硫技术。 相似文献
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为满足超低排放要求,需对脱硫系统进行优化和改造,其中双塔双循环技术为可选方案之一。通过现场试验和调研的方式,从脱硫效率、洗尘效率、系统阻力、运行方式等角度,分析了双塔双循环脱硫技术的运行特点。现场试验及实际调研结果表明,双塔双循环脱硫系统具有脱硫裕量较大、运行可靠性高等特点,脱硫效率往往能达到99%以上,同时其协同除尘效果要优于常规单塔单循环系统,是燃中、高硫煤机组超低排放改造技术路线之一。针对双塔双循环脱硫技术设计及运行中存在的主要问题,如循环泵备用数量较多,二级吸收塔氧化风机的利用率不高,一级塔液位下降较快和二级塔液位上升过快,以及系统设计阻力过大等,提出了优化及改进措施。 相似文献
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本文介绍了国外文献中的几种阻力公式,并加以修正提出了式(13)的经验公式,同时提出了根据洛河电厂工业塔实测资料整理所得的阻力与风速关系式,对设计和试验研究具有一定的参考价值。 相似文献
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大型湿法烟气脱硫喷淋塔内阻力特性数值模拟 总被引:19,自引:1,他引:18
利用Fluent软件包,对300 MW机组湿法烟气脱硫(wet flue gas desulfurization,WFGD)系统喷淋塔内阻力特性进行了数值模拟,着重考察了不同塔径、喷淋层间距和喷淋层数等设计条件及不同负荷、液气比等运行工况下喷淋塔内阻力特性。结果表明,300 MW机组WFGD系统喷淋塔内阻力在烟气量125′104 m3/h、塔径13m、4层喷淋、层间距1.7 m时约为950 Pa,与实际工程测量数据较为吻合;塔径、喷淋层数量、负荷和液气比是影响喷淋塔内阻力的重要因素;模拟计算值可作为喷淋塔设计与运行优化的依据。 相似文献