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浅议我厂吸氨系统工艺流程的改进赵强(青海省德令哈碱厂德令哈市817000)德令哈碱厂是1988年完成设计的40kt/a轻质纯碱生产装置。原设计装置吸氨系统的流程是:由盐水车间来的精制盐水经冷却后进入吸氨塔第16圈,溢流后到第13圈,完成第一次冷却循环... 相似文献
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吸氨工序是氨碱法纯碱生产的重要工序之一,近几年我厂对吸氨工序工艺流程作了很大改进:继取消中间冷却之后,又对循环氨盐水系统及热氨盐水系统进行了改造。本文将改造前后的工艺流程作了比较,指出改造后的工艺流程更简单、更合理。实践证明,这些改造为我厂创造了经济效益。 相似文献
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<正> 在小氮肥厂吸氨系统中,传统的稀氨水加入吸氨系统是将稀氨水直接加入吸氨泵,即使考虑稀氨水增浓,不外乎洗涤碳化尾气中的含氨和合成弛放气中的氨。然而忽略了回收母液槽的沉降结晶,大部分厂家利用大修时间,将这部份结晶挖出来,当次品出售。本文介绍如何使母液槽无沉降结晶,同时取消晶液罐、晶液泵,达到一举两得之效果。 相似文献
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传统的盐水吸氨工艺一般采用液体两次中间冷却方法,其工艺及设备极其复杂落后。笔者提出了增加吸收塔下段循环量,改二次中间冷却为一次中间冷却的改进方案,并用于600kt/a氨碱厂的设计中。同时笔者还提出了国外许多碱厂采用内装冷却器的吸收塔,即内冷吸收塔,并对内冷吸收塔的结构,安装位置及内冷吸收塔的清洗等问题进行了论述。 相似文献
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本文介绍了内冷吸收的流程和结构以及通过生产使用和生产查定过程总结了内冷吸收塔的优点,并与外冷吸收塔做了相应比较,可为今后的技术改造提供参考。 相似文献
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我厂经过不断技术改造,合成氨生产能力已达60kt/a。随着生产能力的迅速增长,各工段都进行了相应的改造,但铜洗再生气一直没有进行回收,采取回流塔塔顶直接放空,既造成浪费,又对环境造成污染。为配合其它工段的技术改造,对铜洗再生气回收系统进行了技术改造。 相似文献
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联碱母液吸氨的化学反应和反应热计算 总被引:3,自引:3,他引:0
认为联碱母液吸氨过程除了发生氨溶解于水的主反应外,尚存在重碳酸盐被氨化以及化学反应平衡移动现象,纠正了习惯计算方法中母液I吸氨过程重碳酸盐氨化反应热计算以碳酸和氢氧化铵的中和热代替的错误,向读者介绍了母液Ⅱ吸氨过程中杂质钙镁含量变化的生产测定数据。 相似文献
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通过对我厂尿素生产装置增设-吸塔外冷器前后生产情况的比较及效益分析,说明了本次技改在生产控制及增收节资方面产生的巨大效益。 相似文献
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