首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 78 毫秒
1.
一、前言氯乙烯合成过程,原料氯化氢中游离氯遇乙炔生成爆炸性产物并伴随大量反应热,严重危协生产安全;同时,氯乙炔压缩时分解物是造成精馏系统腐蚀的主要原因之一。为此,生产上严格控制氯化氢中游离氯不允许超过0.002%。依旧工艺氯化氢用硫酸干燥,再以活性炭吸附游离氯作安全措施。采用混合脱水新工艺后,  相似文献   

2.
一、概述 在氯乙烯单体生产中,原料气氯化氢中游离氯,不仅腐蚀设备,还容易与乙炔反应引起爆炸,是急需解决的课题。 用电化学分析方法,连续测定大气、其它工业气体中微量游离氯,国内外都有报道,测定氯化氢中游离氯尚无报道。 根据一般气体中游离氯的测定方法,和样气为氯化氢的特点,研制了适合于氯化氢合成炉控制分析和报警用的氯化氢中游离氯分析器,在生产中使用效果良好。  相似文献   

3.
我厂生产聚氯乙烯树脂所需氯化氢气体,由氯化氢工段供应,过去曾多次发生由于氯化氢含游离氯过高,引起氯化氢乙炔混和器发高热(生成氯乙炔),最严重时曾发生燃烧,造成混和器烧坏,引起停车事故。为解决过氯引起的事故,我厂氯碱车间和聚氯乙烯车间,共同研究,装置过氯报警器一只。当发生过氯事故时,发出警报铃声,同时向氯乙烯工段和氯化氢工段报警,达到及时处理避免事故,该设备是利用温度升高发出报警信号,比较简  相似文献   

4.
一、合成炉灯头的改进目前普遍使用的氯化氢合成炉如图1所示,氢、氯经由管道而引入合成炉底部的灯头中,在其出口处混合后燃烧,反应后生成氯化氢,从上部引出。一般合成炉所用的灯头是双套管式的,在这种灯头出口处,氢、氯的混合并不十分均匀,反应时灯头上火苗很高,因而在反应后的氯化氢中往往含有过剩的氯,有的含游离氯在1.5~2.5%(体积比)。如果这种氯化氢直接用水吸收制造盐酸,问题并不很大。但有许多反应过程要求生产纯度相当高的氯化氢,例如用氯化氢和乙炔合成氯乙烯时,氯化氢中就不许含有游离氯。类似这样要求的生产过程是很多的,显然这种  相似文献   

5.
合成氯乙烯时,所用的原料氯化氢中常因游离氯含量超过工艺控制指标(0.002%)。游离氯与乙炔形成爆炸性气体。我厂采用比色法测定游离氯含量,以求达到生产控制的目的。测定效果良好。 一、测定原理 碘化钾溶液吸收含游离氯的氯化氢后,氯与碘化钾反应析出碘,碘溶液颜色与含量成正比,再换算成氯含量。反应过程为:  相似文献   

6.
一、前言 我们氯化氢工段的生产,最大矛盾就是氯化氢纯度波动大和游离氯过多,造成对生产安全的极大威胁。经常由于氯化氢纯度低影响合成的配比,产生乙炔过量。特别当视镜模糊,转炉和原料气波动时,矛盾更加突出,而游离氯危害更大,经常因含氯太高,合成工段混合器温度上升,警铃自动响,有时烧红,酿成事故等。我们看炉同志手脚不停调节频繁,头痛眼花,还不免出问题,为落  相似文献   

7.
聚氯乙烯生产使用的氯化氢要求无游离氯。江苏省无锡电化厂过去曾几次发生氯化氢过氯,造成氯化氢、乙炔混合器高温烧坏引起停车事故,为避免类似事故的发生,及时排除隐患,利用氯气和乙炔混合时之放热反应原  相似文献   

8.
混合气中氯化氢过氯的早期发现   总被引:1,自引:1,他引:0  
介绍了一种在合成氯乙烯工序的混合气(乙炔与氯化氢)中氯化氢微量过氯的早期发现方法,结合生产情况阐述了过氯发现过程、有效性及应用措施。  相似文献   

9.
邵卫勤  孙劲峰  王振宇 《氯碱工业》2013,49(2):28-30,33
分析合成氯化氢和氯乙酸尾气(主要成分氯化氢)中游离氯含量,结果表明:合成氯化氢中不含游离氯,可取代浓硫酸作为生产ADC发泡剂的原料,用于缩合工序。试验与生产实际证明:合成氯化氢用于缩合工序产品收率高,母液量少,可完全替代浓硫酸。  相似文献   

10.
乙炔与氯化氢混合气体中含有由游离氯与乙炔反应生成的氯乙炔和二氯乙炔组分时,存在着易燃、易爆的安全隐患,这两种组分的产生原因主要是混合温度高。笔者提出了将乙炔和氯化氯气体先分别在-14℃下进行除水后再混合的预防措施,可使气体混合工段生产的安全性在原来的基础上提高70%。  相似文献   

11.
聚氯乙烯生产厂多数采用乙炔与氯化氢通过氯化汞固定床进行加成反应制备氯乙烯单体的工艺。原料气乙炔用电石法制取,氯化氢用合成法制取(兰化公司盐锅峡化工厂用脱析法制取)。由于乙炔价格较贵,因此,提高乙炔转化率是降低生产成本的关键。根据化学动力学方程式W=P_(C_2H_2)·P_(HCl)/(A P_(HCl)),原料气氯化氢或乙炔中须有一种过量。从副反应来看,乙炔过量会使触媒分解中毒,宜氯化氢过量。但氯  相似文献   

12.
浅析氯乙烯生产中氯化氢气体含游离氯的原因   总被引:1,自引:0,他引:1  
我厂现生产氯乙烯的工艺是:电石与水发生反应生成乙炔气后,由电解食盐水产生的氢气和氯气在钢制合炉中合成氯化氢,再经石墨冷凝器冷却脱水后送至氯乙烯转化岗位与乙炔发生反应生成氯乙烯。投产以来,由于氯化氢中含游离氯与乙炔气瞬间剧烈发生反应生成氯乙炔同时放出大量热,从而造成了氯乙烯转化岗位的混合器等设备及管道炸裂,严重影响我厂的正常生产及人员的安全。我厂虽采取了一些措施防范此类事故的发生,但往往滞后于该事故的发生。目前,我厂正进行3万t/aPVC树脂及3.5万t/a烧碱扩建,并将作为氢气泵的水环泵改为用氯压机作氢气泵,同时,加强对职工的安全教育,使此类事故消除在荫芽中。  相似文献   

13.
我厂氯化氢缓冲器是氯碱车间盐酸工段的设备。合成氯化氢经缓冲器及约180m的PVC硬管(外缠玻璃钢) 送往聚氯乙烯合成工段,与乙炔在混合器内混合经冷却脱水,然后加热进转化器(图1)。因氯化氢含水,故从盐酸工段氯化氢冷却至合成工段冷冻脱水之间的管道和设备皆为防腐材料,管道大部分是PVC硬管,  相似文献   

14.
李杨  张红瑞  马龙 《氯碱工业》2020,56(4):41-42
在氯化氢生产过程中,由于原料氢气中含有一定量的水分,在合成炉的氯化氢出口有冷凝酸产生;冷凝酸中含有较多的游离氯,将其送至氯酸盐分解槽代替高纯盐酸分解氯酸盐,不仅降低了高纯盐酸的消耗,在后续脱氯工序还回收了游离氯。  相似文献   

15.
我厂每天消耗氯气70~80吨,合成纯度在90%以上,含氢小于2.5%,含游离氯小于0.04%的氯化氢,供聚氯乙烯生产之用,由于干燥氯气压力经常在1.7~2.5公斤/厘米~2范围内波动,当操作稍有不慎,使氯化氢中含游离氯过高时,就要造成聚氯乙烯紧急停车。  相似文献   

16.
一、前言: 在以乙炔、氯化氢气相加成法合成氯乙烯的生产中,为提高乙炔转化率和防止因乙炔过量而导致的氯化汞触媒还原与中毒,常采用氯化氢过量操作。一般氯化氢过剩量在5—10%,在粗氯乙烯合成的净制中,这部分过量的氯化氢系用水洗法除去。  相似文献   

17.
针对合成炉运行过程中氯化氢纯度低、含氢量高、易含游离氯等问题对合成炉灯头结构进行改造,效果显著。  相似文献   

18.
本文介绍的是宁夏电化厂氯乙烯合成生产过程微机自动控制系统,实现对氯乙烯合成生产过程中的各种工艺参数的自动检测氯化氢和乙炔气体的纯度分析、混合脱水温度的自动控制和氯化氢、乙炔气体流量配比的自动控制以及混合器温度检择、过氯报警和安全控制。该系统稳定、性能可靠,各项指标均达到工艺要求,消耗明显降低,合格率明显提高,产品的产量和质量都有大幅度提高。具有明显的经济效益和社会效益。  相似文献   

19.
一、目的 对盐酸浓度进行连续自动测定和自动控制,是我车间氯乙烯工段泡沫水洗塔于1978年正式投产后一直寻求解决的问题,其原因为生产中由于合成操作控制中乙炔与氯化氢的配比在氯化氢气体处于纯度、压力多变不稳的状况下是较难达到工艺要求的,因此转化器二组出口过量氯化氢的含量亦不断的变化,因而,泡沫水洗塔回收过量氯化氢制盐  相似文献   

20.
西安化工厂供聚氯乙烯单体生产的氯化氢合成炉操作,原是工人靠观察炉内燃烧火焰南情况手动调节氯气和氢气阀门。由于单体合成反应不能有游离氯出现,因而工人上班要一直用眼观察炉内火焰,及时调节,一个班下来确实劳累。而氯化氢纯度只有87%左右,有时还发生过氯现象造成安全事故。由于人工操作,氯化氢纯度和压力波动较  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号