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相似文献
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1.
锅炉管在使用一月后,发生爆裂,使用金相显微镜对这种短期的爆裂行为进行了研究。  相似文献   

2.
12Cr1MoV钢主要用于电站锅炉的过热器、再热器等高温重要部件,为保证安全,必须进行焊接工艺的合理评定.本文在分析12Cr1MoV钢焊接性基础上,制定了其焊接工艺方案,并对其焊接接头的力学性能进行了测试评定.结果表明,所制定的焊接工艺方案符合DL/T868-2004<火力发电厂焊接技术规程>标准要求.  相似文献   

3.
针对12Cr1MoV钢焊缝区金属相变研究这一空白,以温度作为实时检测的变量,实时记录焊接过程中焊缝区的温度变化,提取实际焊接热过程中的峰值温度和实时的冷却速度,作为绘制12Cr1MoV钢焊缝区连续冷却转变(SW-CCT)曲线的热模拟工艺.借助热模拟试验机,辅以实际的焊接冷却速度,得到12Cr1MoV钢的SW-CCT曲线.当t8/3段的平均冷却速度小于1.7℃/s时,12Cr1MoV钢焊缝区金属的室温组织为铁素体(F)+珠光体(P)+贝氏体(B);冷却速度小于4.7℃/s时,室温组织为P+B;冷却速度小于33℃/s时,室温组织为B;冷却速度大于33℃/s时,室温组织为马氏体(M).焊缝区金属热模拟样的室温组织观察结果、维氏硬度测试结果与SW-CCT曲线的测试结果一致.  相似文献   

4.
12Cr1MoV-1Cr18Ni9Ti氩弧焊接工艺分析   总被引:5,自引:0,他引:5  
常学军  段春福 《焊接》2001,1(4):20-22
分析了12Cr1MoV耐热钢与1Cr18Ni9Ti不锈钢的焊接工艺特点,介绍了采用焊材H1Cr24Ni13的氩弧焊接方法,对通过控制熔合比达到控制焊缝成分,改善和提高焊缝性能的工艺方法进行了讨论。  相似文献   

5.
Cr12MoV模具钢的激光熔覆   总被引:8,自引:3,他引:8  
利用不同的激光工艺参数对Cr12MoV模具钢表面进行熔覆试验,探讨了熔覆层裂纹和气孔产生的趋势和工艺参数对熔覆层深度的影响,研究了表面微观硬度的分布及其原因、熔覆层耐磨性能的提高幅度以及组织结构的变化。结果表明,采取适当工艺措施,可以完全消除熔覆层的气孔,减少横向裂纹;表面硬度在不同程度上都得到提高,硬度峰值出现在次表层;激光熔覆层的耐磨性能可以提高47%-76%;微观结构是由平面晶和枝晶构成的共晶组织,并有多种合金相分布在枝晶间。  相似文献   

6.
采用12Cr1MoV转炉钢生产高压锅炉钢管   总被引:1,自引:0,他引:1  
莫金海 《钢管》1991,(4):11-17
介绍了转炉冶炼高压锅炉管钢工艺和采用12Cr1MoV 转炉钢生产的高压锅炉钢管性能。性能试验表明,转炉钢可以用于高压锅炉钢管生产,其实物质量与电炉钢相当。  相似文献   

7.
喷射成形Cr12MoV钢显微组织研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
应用喷射成形技术制备了Cr12MoV钢样,采用金相、X射线衍射、扫描电等分析方法对其微观组织进行了研究。将喷射成形材料与铸造方法制备的材料进行了对比,结果表明,喷射态合金更加致密,晶粒更为细小,碳化物的分布也更弥散。喷射成形技术大大降低了材料中合金元素的偏析程度。  相似文献   

8.
采用化学成分分析、硬度测定、金相检验及综合分析等方法对Cr12MoV模具的断裂原因进行分析。结果表明:材料中共晶碳化物呈网状分布,同时存在锋利、尖角块状碳化物,二者共同作用导致模具断裂。  相似文献   

9.
某电厂600 MW亚临界机组12Cr1MoV钢末级再热器管运行51020 h后发生爆裂。采用光学显微镜、扫描电镜等设备,从宏观检查、氧化层检测、组织分析和能谱分析方面对失效管样进行研究。结果显示,爆口呈长期过热开裂宏观特征。管样向火侧氧化层过厚,组织球化严重。爆口处向火侧管壁存在明显的蠕变孔洞和沿晶裂纹,裂纹沿着晶界发展并充满氧化物。能谱分析结果显示,末级再热器管向火侧管壁在长期服役过程中,基体出现固溶合金元素贫化,导致组织劣化。综上,12Cr1MoV钢末级再热器管失效是由长期过热引起管件向火侧组织劣化、蠕变开裂造成的。  相似文献   

10.
对淬火后Cr12MoV钢试样进行不同温度和时间的回火处理,并对回火后试样的力学性能和微观组织进行测定和分析。结果表明,回火时间对试样微观组织结构以及力学性能有显著影响,当回火时间由0.5 h增加到3 h,回火后析出的合金碳化物组织更为细小,回火后试样畸变和残余应力更小,表面硬度分布更均匀;与回火时间相比,回火温度从490 ℃升至510 ℃时,回火组织和力学性能变化很小。因此,采用490 ℃回火3 h可以同时满足提高性能和节能的需要。  相似文献   

11.
国内某台振动炉排的生物发电锅炉,累计运行仅200天后,二级过热器(材质为12Cr1MoVG)外壁即发生严重的腐蚀。对管子外壁附近进行了显微组织、EDS成分和XRD分析。发现:腐蚀优先沿晶界发展,腐蚀前沿富含氯离子。认为生物质燃料中的氯离子是造成管子外壁腐蚀的主要原因,而碱金属的存在由于形成低熔点共晶物会促进腐蚀过程。提出了降低腐蚀速率的措施。  相似文献   

12.
提高12Cr2MoWVTiB与12Cr1MoV异种钢焊缝金属冲击韧性的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在制造高温、高压锅炉时经常会遇到耐热合金12Cr2MoWVTiB与12Cr1MoV异种钢的焊接,其焊缝金属冲击值不高的问题尤为突出,严重影响了锅炉的安全运行和可靠性,所以如何提高焊缝冲击韧性值的问题显得非常迫切。通过两次选择焊材及试验分析比较后,最终获得了满意的冲击韧性值,为以后焊材选配提供了保障和依据。在Cr-Mo钢焊接时考虑到长时间热处理后会促成铁素体(F)的形成而导致接头韧性下降,所以应谨慎使用含碳量过低的焊材。另外,对于含铬量大于1.25%的低合金钢焊接,最佳预热温度为150℃~200℃,高于250℃时其冲击韧性值会明显下降。  相似文献   

13.
周文 《焊接技术》2002,31(5):29-30
针对热电厂50MW机组中主蒸汽管道管座(12Cr1MoV)与热电偶保护套管(1Cr18Ni9Ti)异种钢接头焊接问题,提出了以钨极氩弧焊H1Cr25Ni13焊丝封底,焊条电弧焊A307焊条填充盖面并适当控制焊缝熔合化的焊接工艺。实践证明,采用这种焊接工艺进行焊接,可以获得优良的焊缝,保证主蒸汽管道的安全运行。  相似文献   

14.
12Cr1MoV钢高温时效过程中组织结构的演变   总被引:8,自引:2,他引:8  
用Larson-Miller参数对12CrlMoV钢进行了在不同温度与时间的高温时效模拟,研究了其显微组织和亚结构的演变。光学显微镜、扫描电镜及透射电镜的观察分析表明,在时效过程中的主要组织结构变化是珠光体的消散与分解,碳化物从固溶体中脱落,碳化物粗化并向晶界转移以及晶粒长大。同时,位错密度下降并结成位错网络。这些持续而缓慢的变化符合热力学驱动力与扩散动力学规律。  相似文献   

15.
研究了珠光体耐热钢12Cr1MoV的瞬时液相扩散连接工艺,分析了接头的力学性能和显微组织,结果表明:采用非晶合金FeNiCrSiB为中间层.连接温度为1200℃,连接压力为4MPa,保温时间在2、3、4min时均可得到良好的焊接接头,并随着保温时间的延长,元素扩散更加充分,接头的力学性能和组织性能都得到了提高.  相似文献   

16.
12Cr1MoV钢的正火加高温回火(使用态)组织为:先共析铁素体和珠光体,有时出现粒状贝氏体。本文研究结果表明:炼钢过程中产生的微量氮的含量和正火温度对粒状贝氏体的形成有重大影响,粒状贝氏体的存在有利于提高12Cr1MoV钢的高温持久强度,却会降低高温持久塑性,本文还对560℃持久试验后的断裂试样进行了显微组织分析。  相似文献   

17.
针对在电站安装及电厂检修中常遇到的T91与12Cr1MoV异种钢接头的焊接问题,提出了采用低匹配原则的全钨极氩弧焊的焊接工艺.实践证明,采用这种工艺进行焊接,可以获得优良的焊缝,能够保证设备的安全运行.  相似文献   

18.
研究了高匹配条件下Gr91/12Cr1MoV异种耐热钢焊接接头各区的显微组织及力学性能。结果表明:采用高匹配的焊条电弧焊工艺可获得性能良好、组织稳定的焊接接头;焊缝区的硬度最高,并在12Cr1MoV侧熔合线附近发生了微弱的碳迁移,但对接头性能未造成明显影响;焊缝区的显微组织为回火板条马氏体,与Gr91母材正火+回火态的显微组织类似,但晶粒相对粗大,Gr91侧HAZ的组织主要为回火马氏体和回火索氏体组织。  相似文献   

19.
正交试验设计在Crl2MoV工艺试验中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用正交试验优化设计,并采用相应的统计分析方法对所得数据进行分析,可以在大量减少试验次数的情况下获得最佳的参数组合,使试验次数减少、节省人力、物力和降低成本,对于实际生产工艺参数的确定尤为合适.本文应用正交优化设计对Cr12MoV的TD处理工艺进行了研究,取得了良好的效果.  相似文献   

20.
对Cr12MoV作模具开裂的原因进行了分析。结果表明:模具锻造不充分,残留了带状碳化物,使模具淬火加热时奥氏体成分不均匀,淬火冷却时产生过大的组织应力和热应力,造成模具早期开裂。  相似文献   

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