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近年来,钢包炉的二次精炼比日益增高,与此同时,对钢的精炼质量的要求越来越高,钢包炉的工作条件也日趋严酷。为适应上述情况,进一步提高钢的精炼质量、降低耐火材料消耗与精炼成本,新日本制铁公司对钢包炉炉底耐火材料的不定形化技术进行了 相似文献
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济钢第三炼钢厂1″LF钢包精炼炉底吹搅拌系统采用进口全自动控制,可以实现钢水搅拌过程中的气体流量监控、压力监控等功能,并可通过操作人员根据钢水情况实现对搅拌流量的设定,已达到最佳搅拌效果,提高LF钢水精炼效果。 相似文献
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一、钢包精炼炉技术发展概况 为了提高钢质量,现代的钢铁生产中,特别是特殊钢的生产中,已形成了一种独特的炼钢新工艺──“炉外精炼”或称“二次炼钢”。也就是在平炉、转炉或电炉中进行初次熔炼的钢水,将其注入另一专用钢包中进行精炼。钢水在精炼过程中,通过除气,调整成份,温度均匀化,排除夹杂和控制终点碳等一 相似文献
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钢液非正常沸腾常出现于钢包炉真空精炼过程中。分析了非正常沸腾的两种形态---飞溅和喷溅,提出了解决非正常沸腾的方法。 相似文献
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《工业加热》1980,(5)
一 前言: 众所周知,炼钢过程中,还原操作的中心环节是脱氧。就从脱氧和钢的纯净度来看,虽然现在也已有可能在炉内得到相当高的水平,但在出钢时难免钢水和大气接触,仅卷入的空气量就可达到钢水体积的40%,也难免钢水和熔渣的混淆。一系列报告指出,这种二次氧化甚至可使钢水总氧量上升60%之多,还会引入不利于钢的性能的夹杂和夹渣。并且二次氧化的程度与原始含氧量密切有关。以铝镇静钢为例,钢水一和空气接触,其表面上就会形成氧化膜,并随之进入钢流内部。钢在炉内还原得愈彻底,即钢水含氧量愈低,氧化膜的生成和进入钢流内部的速度就愈大,即二次氧化愈严重,这是一个重要的启示。说明与其在炉内费力地进行还原精炼,还不如把它移到钢包中去,精炼一结束就直接进行浇注(浇注过程的保护是较简便的)。 相似文献
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真空感应熔炼是制造高级合金材料必不可少的手段。通常,航天工业用高级合金材料的制造往往在采用此炉熔化制锭后还要再使用真空电弧炉进一步精炼,而且真空感应炉熔制钢锭的纯净性是确保精炼效果的关键。为此,德国最近开发了真空感应脱气浇注 相似文献
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磁浮交通在超高速轨道交通领域具有良好的应用前景,电磁悬浮地面模组的设计和制造是其核心技术之一。本文对磁浮轨道集成化模组的装配过程、真空浇注材料的选择、浇注设备的功能和参数,以及真空浇注的工艺过程进行论述,作为该领域相关工艺和设备的重要参考。 相似文献
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采用20tEAF初炼、25tLF精炼、小方坯铸工艺生产高碳铬轴承钢。初炼炉内使用硅铝沉淀脱氧,精炼炉内电弧加热并进行覆盖渣下非真空条件吹氩搅拌,使钢的平均氧含量低于18×10^-6,点状出现率为10%,最高点状等级为3级,3级以上出现率为1.2%。在30-10kPa真空度下继续精炼30min,使成品网的ΣO低于13×10^-6,显微夹杂物等级达到国内外较先进水平。 相似文献
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概述100t真空罐式炉(VD)试生产过程、效果及精炼工艺重要参数,包括真空温降特点和真空吹氩、真空脱气、脱硫及其影响因素。 相似文献
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本文主要叙述了钢包精炼技术的起源和发展过程,着重介绍了当前在世界范围内所采用的几种主要的钢水炉外精炼的方法和各种方法所能适用的钢种,及所能达到的工艺效果,它在现代冶金工业当中所起的作用和发展方向。 相似文献
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在炼钢过程各工位取样,分析研究了EAF-RH-LF-CC工艺下Q345B无缝管钢的洁净度.试验结果表明:(1)铸坯中的总氧含量可以稳定在0.002%左右;(2)非金属夹杂物以近似球形的氧化物和硫化物居多,其数量依炼钢流程工序不断降低,且精炼过程中降幅最大.(3)LF过程有明显的增氮现象,需控制LF过程的二次氧化;(4)与RH过程相比,在LF结束时钢中10~20μm的夹杂数量较多,应适当延长LF脱氧后的软吹时间;(5)RH精炼初渣中w(FeO+MnO)过高,RH钢包渣需进行改质处理. 相似文献
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钢包精炼喷粉脱硫装置是根据原机械部下达我厂的“六五”期间攻关项目而设计、制造和试验的。在此期间我厂同上海钢铁工艺研究所进行了密切合作。在国内首次实现了钢包精炼炉——喷粉双联工艺,并于1986年11月正式通过了专家审定。 本文就其设备、工艺过程及冶金效果等方面作了简略总结;对其经济效益进行了粗浅的分析;对存在问题及今后研究方向提出一些简单看法。 相似文献
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介绍了衡钢炼钢分厂大管坯生产线100tVD设备及工艺.通过对比分析进VD条件、VD过程操作、真空处理时间对VD真空精炼炉钢液脱气和夹杂去除效果的影响,得出了VD真空精炼炉的最佳吹氩流量和真空处理时间,现场数据表明,衡钢100 t钢包VD炉工艺改进后真空处理具有较好的脱气和去夹杂效果. 相似文献