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相似文献
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洪永盛 《特殊钢》1990,11(1):10-15
通过多年生产实践,对张力减径机与挤压机配套使用的一般情况作了阐述,认为把热挤压管作为张力减径机的荒管进行减径和延伸的这一设想是合理的。文章结合四厂实际,对张力减径机与3150吨挤压机联合生产的合理性进行了分析。指出,热挤压法能够适应多品种、多规格、小批量的生产特点;而张力减径机则要求品种单一、大批量和大长度。因此,在现有生产条件下,硬把减径机和挤压机拉到一起,不但不能发挥减径机的应有作用,反而因互不适应而带来新问题,如因管端不可避免的增厚而增加切头切尾损失,减径机前应增设除鳞装置等。  相似文献   

3.
钢管减力减径时成有规律的内表面不圆性,即所谓内多边形。尤其在轧制厚壁管时需要特殊的与尺寸相适应的孔型设计。为了有效控制这种缺陷,深入地研究这种奇怪的现象是必要的。本文将说明减轻多种这多形的可能性和方法。  相似文献   

4.
张力减径是热轧无缝钢管生产中不可缺少的一道轧制工序,钢管在经过减径机后容易出现一些质量缺陷.文章详细介绍了钢管在张力减径后容易产生质量缺陷及其形成原因和预防.  相似文献   

5.
为了提高钢管张力减径过程的轧制质量、降低能耗以及控制终轧温度的准确性,从而为钢管出炉温度提供科学设定依据,通过对传热机理分析,建立了钢管张力减径过程传热模型,给出了除鳞、轧制及空冷阶段钢管边界热流的计算式.基于塑性材料的变分原理,建立了轧制变形区的变形热计算模型.结果表明:变形热对钢管温度分布影响不可忽略;该模型能真实反映钢管在张力减径过程中的温度变化,与实测结果吻合较好,可用于钢管再加热和张力减径过程中的参数分析及工艺优化.  相似文献   

6.
用传统方法进行张力减径机孔型设计时是以减径率为依据分配变形量。由于该方法没有充分考虑钢管壁厚的影响,致使成品管质量和乳机工作状态受到不利影响。作者阐述了一种沿机架分配钢管变形量的新方法——基于延伸率的分配方法,并给出了设计实例。采用这种设计方法后,钢管在各机架的变形量更加均匀,轧机工作状态也更为稳定。  相似文献   

7.
简介设计研制的张力减径机组试车测试装置的各组成部分,包括各基座、变频调速传动系统、液压系统、润滑系统及测温测振系统等,试车使用证明该装置可保证张减机组检修质量。  相似文献   

8.
无缝钢管经过三辊定减径机轧制生产工序后,有时会产生弯曲,影响产品质量和深加工.通过研究管材纵轧变形机理,从摩擦系数、变形抗力和前滑等几个方面分析了轧辊辊径、轧辊硬度、轧件温度的变化对三辊定减径机轧后钢管弯曲产生的影响.  相似文献   

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用幂函数建立张力减径机工作机组减径率分配通式   总被引:4,自引:0,他引:4  
有关张力减径机减经分配目前尚没有一种统一的方法,提出的用幂函数建立的张力减径机减径率分配通式及其计算方法可适用于各种张力减径机。只要选择不同的幂指数值,即可获得不同分配规律的减径率计算公式。其中幂指数n〉1的非线性分配规律,适用于多机困大减径量的张力减径机。  相似文献   

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介绍了微张力减径工艺中单机架减径率、孔型椭圆度、张力系数工艺参数的选定原则和选定范围,认为其最佳范围是单机架减径率3%~5%,宽度系数0.975~1.025,张力系数0.25~0.45。  相似文献   

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钢管微张力定减径过程有限元模拟与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
采用ANSYS/LS—DYNA大型通用有限元分析软件对无缝钢管张力定径过程的金属变形行为进行了模拟,较直观适时地反映了该过程的金属变形状态。得到的应力应变分布结果能够较好地解释钢管定减径过程中出现的壁厚不均等现象,模拟结果与实际生产中钢管变形行为状态基本一致。研究结果对于分析、制定和优化钢管定减径工艺制度具有较好的指导意义。  相似文献   

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对照张力减径椭圆孔型设计与圆孔型设计方法,介绍张力减径孔型椭圆度设计方法。  相似文献   

14.
介绍了钢管在微张力减径过程中常见的缺陷,分析了其形成原因,探讨了缺陷消除的方法。  相似文献   

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国产双位机座研制是钢管张力减径机核心备件,是重点攻关项目,其技术复杂,加工难度大,经过精心研制,全面消化吸收引进技术,立足国内现有设备,挖潜创新,使国产双位机座性能达到80年代国外先进的同类产品水平,经济效益显著提高。  相似文献   

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张力减径机轧辊要求工作层具有高而均衡的红硬性,高的耐热性和良好的耐磨性及耐蚀性。本院研制的硬质合金辊套用于宝钢无缝管厂生产直径72mm的钢管,各项技术指标及使用寿命均达到进口轧辊的水平。本文扼要介绍了硬质合金辊套的性能、生产工艺及试用结果。  相似文献   

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随着火力发电机组的发展,市场对高合金高压锅炉管的需求不断增加,同时对钢管轧制技术和产品质量提出了更高要求。针对宝钢140机组在轧制高压锅炉管时容易产生辊印缺陷的问题,分析其产生机理,找出了缺陷产生的根本原因,并据此进行孔型研究。通过多边化孔型设计方法,优化了张力减径机孔型和变形量分配,并应用于此类轧制难度大的高附加值产品生产,解决了高压锅炉管外表辊印问题,提高了产品实物质量和一次成材率,同时也减少了机架更换次数,降低了生产成本。  相似文献   

20.
张力减径机不同孔型横向壁厚分布的有限元模拟分析   总被引:7,自引:0,他引:7  
周晓岚 《宝钢技术》2004,(4):30-32,11
借助有限元分析软件模拟钢管张力减径的轧制过程,由3种不同张力减径机孔型轧制的同一规格钢管产品的横向壁厚分布的比较表明,采用宝钢专有技术设计的新孔型轧制的钢管与原有的德国传统孔型轧制的钢管相比,其横向壁厚较为均匀,并对钢管"辊印"缺馅的产生有抑制作用.  相似文献   

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