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1.
冯永生 《石油化工设备技术》2014,(6)
如何确定和优化加热炉集合管的尺寸以保证各支管管内介质流量自然分配的均匀,同时兼顾经济性,是加热炉集合管设计的关键。文章对集合管流量分配的计算模型进行了介绍,并利用该计算模型分别对重整炉和制氢转化炉集合管进行了计算,并对计算结果进行了分析对比。得出了U型集合管优于Z型集合管的结论,并就集合管内截面积如何选取给出了推荐范围,该结论在加热炉集合管设计中可以起到一定的参考的作用。 相似文献
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张维忠 《石油化工设备技术》2005,26(1):52-52
由中国石化工程建设公司、中国石化股份有限公司金陵分公司和唐山市丰南区世嘉福利筛网厂共同承担的"焊接条缝筛网(约翰逊网)在连续重整装置中的开发及应用"科技开发项目,于 2004 年 9 月 13 日通过了中国石化股份有限公司科技开发部组织的技术鉴定。专家认为,该产品质量达到国际同类产品先进水平,可以替代进口。焊接条缝筛网是连续重整反应器内构件———中心管和圆筒形外筛网的基本构件,内构件保证催化剂的合理分布,实现油气的均匀分配。过去,此内构件完全依赖进口。为实现连续重整反应器内构件的国产化,中国石化集团公司组织有关单位… 相似文献
3.
张维忠 《石油化工设备技术》2003,24(1):9-9
由中国石化工程建设公司、中国石化股份有限公司齐鲁分公司炼油厂、北京康吉森自动化设备技术开发公司等单位承担的,连续重整国产化攻关最后一个子课题——连续重整催化剂再生控制与联锁系统,于2002年11月28日通过了中国石化股份有限公司科技开发部的技术鉴定。 连续重整催化剂再生控制与联锁系统(CRCS)采用TRICONEX高可靠性TM2容错系统,实现了再生闭锁料斗的控制和联锁保护,具有可操作逻辑顺序控制和系 相似文献
4.
孙毅 《石油化工设备技术》2008,29(3):34-37
文章针对连续重整装置加热炉的工艺要求、燃料特性、炉型特点和环保等要求,采用CFX仿真计算软件对6种燃料气进行燃烧模拟计算,探讨了燃料组分变化对燃烧产生的影响。重点讨论了气体燃烧器在正U型排管的重整加热炉上的应用。 相似文献
5.
“逆流”移动床重整工艺 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了北京设计院开发研究“逆流”移动床重整工艺的进展情况,通过与传统连续重整工艺计算结果的对比,进一步说明了“逆流”移动床重整工艺的优点。 相似文献
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孙可华 《国内外石油化工快报》2007,37(5):18-18
中国石化金陵石化公司PX(对二甲苯)联合项目连续重整劈烃抽提装置将于2007年12月投产,对二甲苯装置将于2008年8月投产,均比原定计划提前3个月以上。 相似文献
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PS-VI催化剂在IFP第一代连续重整装置工业应用 总被引:1,自引:0,他引:1
中国石化洛阳分公司0.70Mt/a连续重整装置采用法国石油研究院(IFP)第一代连续重整专利技术,原设计使用石油化工科学研究院研制的全氯型铂锡重整催化剂3861。该催化剂积炭速率较高、活性较低,运行效果不太理想。2002年5月在重整装置停工检修期间,将原3861重整催化剂更换为PS-Ⅵ型连续重整催化剂,取得了较好 相似文献
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随着连续重整装置的投产,均三甲苯装置由原加工铂重整重芳烃转向加工连续重整重芳烃,均三甲苯装置原料性质发生了很大变化。本文介绍了装置为适应原料变化而采取的工艺调整情况,经过三个月的试运转,认为所采取的措施是切实可行的。 相似文献
10.
文章以某厂大型连续重整装置的设计为例,针对连续重整装置大型化所带来的问题,从工艺操作、配管安装、设备安装及制造、节能等方面分析该装置的设计特点。就如何完善和节能优化该大型化连续重整装置的设计提出了建议;这些举措具有非常现实的意义。 相似文献
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某公司催化重整加热炉,由于装置原料变动无法满足装置需求,需进行改造。介绍了重整加热炉原设计和历次改造情况,分析了改造中存在的场地、时间等制约条件,确定了重整加热炉各炉的改造设计方案:第二重整加热炉重新设计,其他三炉利旧。在对第二重整加热炉进行设计时,重点考虑原加热炉存在炉管结焦隐患:排管结构进行调整以满足重整工艺要求;两侧燃烧器首次采用附墙燃烧器并合理分配燃烧器负荷以消除结焦隐患;合理设计衬里以满足附墙燃烧以及节能需求;利用炉外整体施工等措施以满足施工周期的要求。改造取得了预期的效果,实测排烟温度为151.4℃,热效率高达91.57%,达到中石化样板加热炉指标,同时满足了工艺、场地、施工工期以及安全生产的要求。 相似文献
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张维忠 《石油化工设备技术》2011,(4):12-12
由中国石化工程建设公司、甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司和福建联合石油化工有限公司共同承担的"连续重整装置超大型板壳式换热器的开发应用",于2011年4月1日通过中国石化集团公司重大装备国产化办公室组织的技术鉴定。 相似文献
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本文简要介绍了由芬纳石油化学公司的CRI国际公司开发成功的“密度分离技术”,利用该技术可有效地回收从连续铂重整装置中卸出的,被反应器内死角催化剂污染的铂重整催化剂,文章还介绍了该技术投入商业应用以及使用该技术所取得的经济效益。 相似文献
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中国石化天津分公司新建1.0Mt/a连续重整装置采用国外第三代超低压连续重整工艺成套专利技术,配置了ChlorsorbTM氯吸附系统,催化剂采用中国石化石油化工科学研究院(石科院)开发的PS-Ⅵ,PS-Ⅵ催化剂具有良好的氯吸附能力,可以使再生放空尾气脱氯率大于98%,满足氯吸附技术的要求。然而由于氯吸附技术使再生循环气中水含量大幅度增加,加快了催化剂比表面积的下降速率,使催化剂寿命缩短,设备腐蚀严重。采用石科院开发的固体脱氯技术和GL-1再生烟气脱氯剂进行技术改造后,再生放空尾气中氯质量分数降低到2μg/g以下,PS-Ⅵ催化剂的比表面积下降趋势明显减缓,大大延长了PS-Ⅵ催化剂的使用寿命。 相似文献
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重整拔头油由于在常温下是液体,不方便直接作为炉用燃料。开发了获国家实用新型专利的汽化器,采用汽化工艺,拔头油可代替液化气作工业窑炉燃料。工业应用试验结果表明,该轻烃燃料具有低硫、高热值的特点,与液化气相比可降低陶瓷窑的燃料费13.6%左右。该技术为炼油厂重整拔头油开辟了新的利用途径。 相似文献