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利用现代测试手段,对齿圈的早期磨损失效进行了分析,分析结果表明,铁水球化处理工艺不当是导致球化不良的主要因素,从而降低了齿圈机械强度。其次是正火处理时,出炉温度低,促使铁素体相大量析出,导致齿圈的耐磨性能下降。为此,采取相应的措施,增强了齿圈的抗磨性。 相似文献
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利用现代测试手段,对齿圈的早期磨损失效进行了分析,分析结果表明,铁水球化处理工艺不当是导致球化不良的主要因素,从而降低了齿圈机械强度。其次是正火处理时,出炉温度低,促使铁素体相大量析出,导致齿圈的耐磨性能下降。为此,采取相应的措施,增强了齿圈的抗磨性。 相似文献
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齿圈件多为整体锻件,锻件结构复杂,加工生产周期长,而且费用高.中国第一重型机械集团公司为某轧钢厂生产制造三辊粗轧传动系统中齿圈的时候,将其改为焊接结构,这样既可以保证原来的齿圈锻造本体的力学性能,又可缩短生产周期,同时成本也可大大降低.但是,在焊接过程中,发现齿圈外轮和腹板焊接熔合线处产生了几乎是整圈的裂纹,裂纹深度为20~30 mm.齿圈是传动系统中的关键部件,是直接承担轧机大扭矩的传动齿轮.论文通过改进焊接工艺的方法,即在腹板上开一缺口释放应力来控制裂纹的形成,取得了很好的效果. 相似文献
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某重卡汽车齿轮在使用过程中发生开裂。采用宏观、微观检验、化学成分分析及硬度检验等方法,对失效齿轮进行了分析。结果表明齿轮热处理不当造成组织不合格,存在大量铁素体,有效硬化层偏低,致使齿轮强度不高,无法承载设计载荷,最终使齿轮破裂。 相似文献
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减速机齿轮轴断裂分析 总被引:1,自引:0,他引:1
某型减速机齿轮轴的伞齿在使用的早期发生断裂。采用宏观、微观检验和化学成分检测等方法对失效的齿轮轴进行了分析。结果表明,伞齿断裂为接触疲劳断裂,主要是由于伞齿表层硬度偏低和工作环境存在腐蚀性介质所致。 相似文献
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开沟机侧齿箱齿轮断齿分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对断裂齿轮的宏观形貌、显微组织、化学成分及硬度等进行了检验和分析,发现该齿轮的原始组织较差,节圆面上产生疲劳裂纹,同时齿沟处未淬硬,这几方面因素综合作用严重降低了齿轮的使用性能,是造成齿轮早期断齿失效的主要原因. 相似文献
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齿轮轴失效分析 总被引:3,自引:0,他引:3
一齿轮轴使用约 8个月后部分齿面出现严重剥落、“网状裂纹”和塑性变形压痕 (见图 1)。该齿轮轴所用的材料为2 0CrMnMo钢 ,齿顶圆直径为175mm ,齿轮轴长 40 0mm ,模数为 9,共 16个齿 (图 1)。生产工序为 :锻造→ 92 0℃正火→机加工→ 92 0℃渗碳→机加工 (切碳 )→ 86 0℃油淬 (盐浴炉加热 )→ 170℃回火→机加工 ,经检查 ,热处理各工序操作均正常。1 检验结果及分析1 1 宏观检查 对失效的齿轴进行宏观检查 ,发现以下特点图 1 失效齿轮轴宏观形貌Fig 1 Macrographofthefailuregearsha… 相似文献