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本厂用发酵法生产丁醇、丙酮、乙醇,这三个产品的总和称为总溶剂。发酵法生产总溶剂的最后一道工序是发酵液蒸馏。为了制得高纯度的丁醇、丙酮和乙醇,须用初馏塔进行初馏,将醪液中的固形物及大部分的水与总溶剂和小部分的水分开。该塔的工艺流程和原有调节系统,如图1所示。 相似文献
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我公司轻苯精制系统于1971年投产,采用酸洗精制法加工轻苯,设计处理量为3万t/a。随着新1#、2#焦炉的投产,轻苯精制系统已经超负荷生产,很少有停产检修的机会。为了满足轻苯生产扩大后的需要,准备对轻苯精制系统进行相应的扩容改造。通过分析认为初馏塔是制约轻苯加工的瓶颈,因此重点是对初馏塔进行改造。1工艺核算改造前初馏塔的工艺与结构参数见表1。分别以轻苯处理量为5.5t/h和6t/h时对初馏塔进行工艺核算。从核算的结果可知,原初馏塔精馏段的阀孔动能参数、泛点率、雾沫夹带量、液体在降液管中的停留时间等均能满足工艺要求。提馏段液体… 相似文献
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对某炼油厂初馏塔进料管线断裂的热电偶套进行了宏观检查、光谱分析、金相分析、断口扫描电镜形貌和能谱分析:热电偶套管螺纹与套管变径处应力集中较大;受介质的影响,套管产生周期性的交变应力,在双重应力的作用下,出现疲劳断裂;被介质中S、Cl元素腐蚀,产生腐蚀疲劳,促进了热电偶套的开裂。 相似文献
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初馏塔侧线温度的广义预测控制 总被引:1,自引:0,他引:1
曾文华 《化工自动化及仪表》2000,27(3):27-29
研究了原油蒸馏初馏塔的高级控制问题。为降低初馏塔侧线温度变化对常压塔产品质量的影响,设计了初馏塔侧线温度广义预测控制系统,并考虑了初馏塔顶汽油干点质量要求的约束。该系统在现场运行,取得了令人满意的效果。 相似文献
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常减压装置是炼化企业的重要组成部分,随着科学技术的发展,越来越多的企业开始投用初馏塔侧线以达到增产航煤的目的。某炼化企业3#常减压装置加工混合原油8.0Mt/a,通过Aspen Plus进行装置的流程模拟及操作优化,确定了初馏塔侧线最佳抽出位置为第22块塔板,抽出量为16t/h,常压塔最佳取热比为塔顶+顶循∶一中∶二中=0.387∶0.233∶0.380。结果不仅使常二中增加取热8.11GJ/h,为后续换热网络优化提供了有利的条件,而且还在保证各侧线产品质量合格的基础上增产航煤16t/h,常压塔的拔出率也从35.5%提高到了36.3%。说明了常压塔在中段取热优化基础上,投用初馏塔侧线对航煤的增产效果较为明显,常压塔的拔出率也会增加。并且随着我国航空航天事业的飞速发展,市场对航煤的需求量日益提高。因此对于初馏塔侧线的投用具有很大的现实意义。 相似文献
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焦化厂在轻苯精制过程中,大部分采用酸洗精制工艺,采用苯加氢精制工艺的还较少。酸洗精制工艺是将原料轻苯经初馏、酸洗、蒸吹、精馏四个步骤,获得焦化苯、甲苯、二甲苯(简称三种苯)等最终产品。目前采用的初馏塔是同径的,即初馏塔精馏段和提馏段直径相同。但是在轻苯的初馏过程中,采用同径塔会造成苯的损失。在初馏塔蒸馏时 相似文献
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针对甲醇生产过程中,对初馏物采集方式进行了技改,以减小对甲醇精馏系统的运行和甲醇产品水溶性指标的影响。本技改的亮点在于:一、减少了甲醇精馏预塔回流液在回流槽的扰动,有利于初馏物在回流槽内析出;二、锯齿型结构有利于初馏物采集,减小甲醇在采集过程中的溢出,提高经济效益;三、相对于回流槽开侧面孔式采集方式,此方法增大了采集面积,更有利于初馏物的采集。 相似文献
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1 存在问题 我厂粗苯精制系统于1971 年投产,采用传统的酸洗蒸馏工艺,设计处理量 2.5万t/a,6台蒸馏塔塔板均为传统的泡罩塔板或浮阀塔板,其中初馏塔为泡罩塔板,其他各塔为浮阀塔板,由于技术改造投入不足,粗苯精制系统逐渐暴露出以下问题. 相似文献
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我厂的白酒生产方法是液态生产法,采用风送风选粉碎、连续蒸煮、间断发酵、连续蒸馏的工艺。在选用蒸馏设备上我们走了不少弯路,从釜式蒸馏改为单塔蒸馏,后又改为双塔蒸馏——直径750毫米双沸式单泡罩醪塔和直径800毫米多泡罩精馏塔(以下简称老塔)进行酒精分馏,使用8年后由于腐蚀严重已予报废。通过生产实践我们认识到,蒸馏设备是保证酒精质量的主要设备,改造蒸馏设备是提高蒸馏酒经济效益的重要措施。为此,我厂在1983年大胆地采用了由 相似文献
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并馏塔是国外近年来发展起来的一种新塔盘。它以在同样塔径和塔高条件下增加30%—50%的传质理论级数的优秀结果而引人注目。本文介绍了这种塔盘的结构,概述了目前的研究状况,对其理论基础进行了探索,并以某一塔设想改造为例,初步揭示了并馏塔的应用前景。 相似文献
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