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红土型镍矿电炉还原熔炼工厂实验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文采用1000 kVA的圆形电炉,研究了300 t红土镍矿的还原熔炼过程。通过调整焙砂还原煤的加入量来研究泡沫渣的形成机理,实验表明在干矿中加入还原煤少于4%(干基)会产生泡沫渣;还原熔炼过程镍铁产品的含镍量在16%~22%之间,降低还原煤的加入量,能够提高镍铁产品中镍的品位;电炉中镍的分配系数为100,镍的回收率为94.4%。电炉的能耗随着实验时间的延长而逐步降低。 相似文献
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叙述了矩形镍铁电炉炉体的结构特点以及炉体膨胀检测的意义与方法,介绍了某大型矩形镍铁电炉开炉过程中炉体的膨胀及检测情况. 相似文献
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介绍了红土镍矿回转窑直接还原镍铁工艺的设计特点及主要设备的选型、生产技术特点及实践中取得的经济效益,指出了生产中仍存在的技术问题和难题,并探讨性指出了红土镍矿回转窑直接还原镍铁设计及生产的改进方向。 相似文献
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介绍碱性电弧炉冶炼20MnSi取消还原期的工艺操作要点。对取消还原期后的成份控制和钢质量进行分析后认为,只操作合理,取消还原期不仅能缩短冶炼时间、降低电耗,而且可减少钢中的气体含量,同时也有利于炉衬及炉盖寿命的延长。 相似文献
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采用添加促进剂金属化还原焙烧—磁选工艺从残积型红土镍矿中富集镍、铁,考察焙烧温度、促进剂用量、恒温时间、配煤量对金属化焙烧过程镍、铁富集的影响。结果表明,添加5%的促进剂后,精矿镍、铁的回收率分别由41.9%、39.22%提高到93.31%、75.65%。优化的焙烧工艺条件为:原矿添加5%的促进剂、7%的煤混匀造球,1 200℃恒温焙烧150min,焙砂中94.02%的镍及77.39%的铁以镍铁合金形式产出;焙砂磨矿—磁选分离,得含Ni 7.32%、Fe 73.85%的精矿,且精矿镍回收率93%,铁回收率75%。 相似文献
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赵景富 《有色金属(冶炼部分)》2013,(1):8-10
介绍了采用回转窑—电炉法(RKEF)处理缅甸达贡山镍红土矿生产镍铁的中试试验过程,得到了下述最佳工艺参数:干燥后原矿含水20%~22%、回转窑预还原温度900℃、还原剂煤的配入量7%、镍品位19%,烟尘制粒时湿矿配入量为烟尘的25%、尘球含水30%,电炉熔炼时放渣温度1 550~1 600℃、镍铁合金放出温度1 450~1 500℃。 相似文献
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Theofani V. Tzevelekou Hans Günter Geck Peter van Hüllen Friedrich Hfer Demetrios C. Papamantellos 《国际钢铁研究》2004,75(6):382-392
In the metallurgical plant of LARCO at Larymna, approximately 200000t/y of nickelferrous dust are collected in the gas cleaning systems of the Rotary Kilns (R/Ks) corresponding to an annual production of 100000t FeNi20%. In addition, a stockpile of one million tons of old R/K dust lies close to the plant and the community of Larymna. A “one‐stage” environmentally friendly process has been developed for the recycling of this dust by direct reduction smelting in a DC arc furnace. The industrial adaptation of this process was tested in the 125t DC‐HEP (Direct Current — Hollow Electrode Powder) furnace at Georgsmarienhütte steelwork (GMH) in Germany. About 70t of dust were directly smelted by injection through the hollow electrode of the furnace. The nickel recovery in the metal bath was 93‐99.9%. Final products were low nickel alloyed steel grades and slag suitable for special cement types production. Main cause of the dust generation in the R/Ks is the disintegration of laterite and the ore fines fraction after the ore crushing. Their separation, collection and metallurgical exploitation prior to their feeding in the R/Ks would significantly reduce the amount of the generated dust. Therefore, the smelting of untreated laterite ore fines in the DC‐HEP furnace was also indicatively tested. Thus, a zero residues industrial production process was developed for the recycling of nickel bearing dust and ore fines by smelting in a DC‐arc furnace, since the finally produced FeNi‐alloy and slag are 100% utilized in the steel and cement industry respectively. 相似文献
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张利军 《金属材料与冶金工程》2010,38(4):22-24
对电弧炉铸钢单渣熔炼工艺进行了研究,较为详细地讨论了其工艺适应条件和范围。该单渣熔炼工艺能有效降低生产成本、增加产量、节约能源。碳素铸钢和低合金铸钢都可使用此法生产。 相似文献
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电弧炉冶炼过程中的配碳增碳及其效果,始终是影响冶炼能耗指标、钢铁料消耗指标及冶炼时间的重要课题。对此,本文针对电弧炉冶炼过程中,配碳难导致的化清碳低、化学能难以充分利用的现象,提出了采用自耗式喷碳枪,克服炉渣阻碍,直接向熔池喷碳的新工艺,从而实现了节能降耗、缩短冶炼时间的目的。实践证明:效果良好,简便易行。 相似文献
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红土镍矿有价金属含量低,在获得镍铁合金的同时要产生大量废渣、消耗大量电能,节能降耗已是必经之路。在矿热电炉上安装智能低压综合节电装置可以大大降低短网感抗、提高功率因数、提高冶炼效率、降低能耗及增加产能。开展这项节能技术,对红土镍矿电炉火法冶金行业具有一定的指导意义。 相似文献