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介绍145MW机组凝汽器改造的原因、技术方案和性能指标。为验证改造效果,在改造前后分别进行了凝汽器性能试验,根据测试和计算结果对凝汽器压力、端差、水阻、凝结水过冷度等重要指标在相近条件下进行了对比分析,结果均达到性能保证值。对凝汽器改造后的换热性能、经济性、可靠性以及影响凝汽器的因素进行了分析评价,提出了进一步提高凝汽器运行性能的建议,供同类型机组凝汽器改造借鉴。 相似文献
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凝汽器作为火力发电厂的重要辅机设备,其传热性能与流动性对发电所产生的能耗影响很大。针对河北西柏坡发电有限责任公司600MW机组凝汽器传热性能变差、运行状态不佳的问题,提出对凝汽器进行改造的解决措施,并对改造后的凝汽器进行性能测试,结果表明改造后凝汽器各性能参数基本保持稳定,与改造前相比,端差、排气压力降低、传热系数提高,为火电机组凝汽器改造提供参考。 相似文献
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300MW机组冷端系统试验研究与性能优化 总被引:2,自引:0,他引:2
根据300MW机组冷端系统试验数据,分析了机组通流部分改造前后冷端系统设备运行性能和存在的问题,以及机本体性能与冷端系统性能匹配问题。对单体冷端设备进行了改造和性能优化,凝汽器入口加装排汽导流板后,凝汽器压力降低0.371~0.583kPa,端差下降约3.4℃,传热系数提高634.22w/(m2·℃);冷却塔性能优化后,降低了出塔水温;A、B循环水泵改造后,提高了单泵流量,并可灵活调节其运行方式。冷端设备性能优化后,冷端系统整体运行性能提高了,背压约降低1.7kPa,机组煤耗率降低约5.3g/(kW·h)。 相似文献
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汽轮机凝汽器铜管频繁断裂,造成漏泄至使机组减出力。经过调查试验研究,确定了根治方案并予以实施。机组经凝汽器改造后投入运行,至今没有发生漏泄,保证了机组的安全稳定运行。 相似文献
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对姚孟电厂3#300MW机组凝汽器现状进行了介绍,分析了影响凝汽器性能的主要原因,提出了改造目标和方案。在机组大修期间按新排管方式重新更换了冷却管,更改了凝汽器内部结构并更换了前、后水室。通过改造前后的热力试验数据对比,各项性能指标均达到改造要求。 相似文献
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汽轮机凝汽器铜管频率繁断裂,造成漏泄至使机组减出力,经过调查试验研究,确定了根治方案并予以实施,机组经凝汽器改造后投入运行,至今没有发生漏泄,保证了机组的安全稳定运行。 相似文献
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国电谏壁发电厂8号300MW机组,原配置的凝汽器为N15000型。自1983年4月机组投产以来已运行了20多年,铜管腐蚀、结垢、老化,管材传热系数下降,铜管泄漏明显增加,机组大修前铜管闷堵数已达5%。2000年1月9日开始对8号机组进行通流部分改造,机组出力增加为330MW,这样排入凝汽器的蒸汽量为615.178t/h,比改造前增加了47.672t/h,增加了8.4%。因凝汽器的热力性能已不能满足通流部分改造后机组的性能和出力要求,影响了机组的经济性和可靠性,为此对8号机组凝汽器进行了完善改造。1凝汽器改造方案8号机组凝汽器改造于2004年12月18日开始进行,至2005年2… 相似文献
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凝汽器的换热效果对机组经济性有很大的影响。以某电厂340 MW机组凝汽器为研究对象,分析了主汽轮机凝汽器和循环水系统在运行过程中存在的问题和原因,提出了主机凝汽器全面改造的方案。改造前后试验数据的结果表明,机组以及凝汽器的各项性能指标都有明显提高,经济效益显著。 相似文献
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汽轮机凝汽器铜管频繁断裂,造成漏泄至使机组减出力处理,经过调查试验研究,确定根治方案并实施。改造后机组投入运行,至今没有发生漏泄,保证了机组的安全稳定运行。 相似文献
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GW级机组凝结水泵变频运行性能分析 总被引:3,自引:1,他引:3
为解决凝结水泵通过凝汽器调节门开度来控制凝汽器水位而造成的节流损失问题,上海外高桥第二发电厂将凝结水泵改造为"一用一备"控制方式的变频运行。介绍了凝结水泵改造为变频调速后的运行方式,分析了变频运行中对凝汽器水位的自动控制、2台凝结水泵的连锁保护等问题的控制逻辑策略,并通过对凝结水泵变频运行前后的系统性能比较计算证明了GW级机组凝结水泵采用变频运行对降低能耗,延长设备使用寿命,减小维护量,改善机组运行经济性起到了良好的效果。 相似文献
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介绍150 MW高背压供热机组,凝汽器为满足高背压供热进行的配套改造内容。由机组高背压供热改造后,凝汽器高、低背压运行的试验数据,计算凝汽器在两种运行状态下的性能指标。凝汽器在高、低背压两种工况下运行,循环水流量与设计值比较吻合,凝汽器端差、过冷度基本都达到了设计值。高背压工况下,凝汽器端差较小,为2.264℃;正常背压工况下,凝汽器端差也小于通常设计端差4℃,修正后的总体传热系数和凝汽器端差与改造前相差不大;高背压工况下的凝结水过冷度为0.555℃,稍高于设计保证值。凝汽器进行高背压改造,达到常年安全运行和经济运行的要求。凝汽器在高、低背压下运行,可以进一步根据电、热负荷,调整循环水泵、热网水泵的水量和运行方式,提高机组供热期的发电量、降低非供热期的运行背压,以提高机组全年运行的经济性。 相似文献
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针对引进型300MW汽轮机组凝汽器的运行现状及存在的问题,以凝汽器的诊断性热力试验为依据,提出了凝汽器的现场增容改造措施。结果表明,改造后的凝汽器工作性能明显好于改造前,同时认为用不锈钢管方案改造现有凝汽器,综合效益会更好。 相似文献