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立窑加料装置是将料球均匀撒在窑面上的机械设备,主要由电动机、减速机、回转下料溜子及溜子俯仰控制器四部分组成。电动机通过减速机的中空轴带动锥形集料斗和下料溜子回转,料球通过入料斜槽落入锥形集料斗中,经下料溜子撒在窑面上。
加料装置的减速部分,一般用圆柱齿轮和蜗轮减速机。我公司有6台机立窑,加料装置中的减速部分采用的是蜗轮减速机,但蜗轮和蜗杆很容易损坏,更换比较频繁,每年要更换两到三套,每套成本达2000多元,每年6台立窑的蜗轮、蜗杆配件费达3.6万元,损失较大。蜗轮蜗杆容易损坏的主要原因是窑内热气使蜗轮、蜗杆之间的润滑剂受热蒸发、散失。
针对这种情况我们用汽车尾部传动的盘角齿总成代替蜗轮减速机,另添一台ZQ250减速机,如图1所示。 相似文献
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我厂煤气炉自动加焦机加料装置,原使用B=500皮带机,容易跑偏,需要经常调整,加炭量也难控制,同时设备维修工作量大。1978年起先后将皮带机全部改为水压插板加料(如图所示)。水压插板加料装置即在450×450的加炭溜管上用插板阀控制加炭,用自动机第8根操纵杆带动水压缸控制。在水压管线上装有一个止回阀和球阀,加炭量既可调节球阀的开度来控制,又可用自动机缺口轮调节控制。自动加焦机分布器由自动机第6根操纵杆控制。焦槽盖由自动机第四根操纵杆控制。止回阀起控制插板慢开快关的作用。经多年实践,该加料装置结构简单,加炭量调节方便,易维修,安全可靠。 相似文献
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我厂在立窑加料操作上,根据实际情况,提出了“料球阻力圈”的观点。不拘泥于传统的加料位置,重点寻求窑内通风阻力的均衡,平衡加料的位置和厚度。把勤加、轻撒、薄盖,抑浅引深,平衡窑面阻力原则统一起来。经过对窑工加料操作意识的革新培养,取得了良好的效果。 相似文献
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柱塞泵密封装置失效是影响柱塞泵运行效率的主要因素。现场对进口柱塞加料泵密封泄漏的原因进行分析,找出了柱塞泵密封失效的主要原因,并通过改造解决了柱塞密封失效的问题,收到了明显效果。 相似文献
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太仓县建材厂1974年建成了一台2.2×8米的半机械化立窑。1977年3月对立窑进行技术改造。至1979年,该厂有设备2.5×8.4米双辊机械化立窑一台,1.5×5.7米生料磨二台,1.5×5.7米和1.2×4.5米水泥磨各一台。1979年生产水泥4.43万吨,其中500号普通水泥1.1万吨,其余的均为400号普通水泥,出厂水泥合格率100%。目前,该厂正在加速填平补齐,预计在今年年底前可形成6万吨生产能力。双辊机械化立窑生产情况 1.窑型和结构(见图1) 相似文献
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<正>我公司年产200万吨水泥生产线采用氯碱化工项目产业所产的各种废渣作为水泥生产原料,于2011年4月投产。投产以来,采用脱硫石膏和柠檬酸渣作为水泥缓凝剂,但供料、下料和计量配套装置不能满足生产需求,对水泥产品质量影响较大,因此对其实施了技术改造。1改造前状况及分析脱硫石膏和柠檬酸渣是通过铲车加入上料斗然后经提升机入库(见图1)。由于其含水量在30%左 相似文献
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1问题的提出与解决方案许多水泥厂对立窑进行扩径改造后,原配套的驱动装置寿命缩短,制约窑产量的提高。本文介绍卸料驱动装置开式齿轮的计算方法。开式齿轮传动外形尺寸变化灵活,一般没有标准化产品供改造后立窑选用,因此需自行设计,然而齿轮的强度设计较繁琐,难以精确计算。为了简化计算,我们以Φ3m标准窑卸料装置开式齿轮参数为基础,只考虑改造后的窑径与Φ3m窑径的比值D改/D3,然后根据我们已推算出的公式,方便、准确、快捷地计算出改造后的齿轮参数。改造后齿轮寿命与改造前完全相等,并且与前级减速器匹配,适应原安装… 相似文献
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根据“七五”期间“在流化床锅炉内直接生产低标号水泥”的试验结果,提出以循环流化床锅炉煅烧水泥生料球并发电,再经短回转窑烧成熟料的新工艺来改造立窑水泥厂,可收到提高水泥质量、解决电力不足和废渣污染等一举多得的效果。 相似文献
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中小型立窑水泥厂的挖潜改造张德耀苏州利剑水泥节能服务中心(245007)太仓化工建材总厂原有φ2.9×10m机立窑一座,φ1.83×7m生料磨两台和φ1.83×7m水泥磨三台等设备组成的8.8万t级生产线一条,年产425号普通硅酸盐水泥9万吨。该厂地... 相似文献