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为降低介质消耗,新窑选煤厂对生产系统进行了梳理,并针对块煤与末煤共用重介质回收系统、原煤筛分环节效率低、精煤磁选机入料不稳定、选煤厂生产管理和设备维护不到位等介耗高的主因,进行了相应技改及管理提升:取消合格介质桶共用,末精煤、末矸石脱介弧形筛筛下的合格介质直接回到混料桶;18 mm原煤筛分环节由干法改造成湿法;脱介筛稀介段增加补水,降低磁选机给矿浓度,调整尾矿槽内节流板,清理入料箱及滚筒下回收通道,保证磁选机工况;加强磁铁矿粉采购验收管理、喷水管理、脱介筛及筛板管理、“跑、冒、滴、漏”管理。通过采取上述措施,吨原煤介质消耗由1.91 kg降低至0.73 kg,效果显著。 相似文献
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为了解决介耗偏高的问题,禾草沟选煤厂采用改进弧形筛布料箱、调整脱介筛喷水角度、调整磁选机喷水角度等方法,对选煤厂介质回收工艺系统进行了优化。生产实践表明,优化后综合介质粉消耗降低了0.4 kg/t,经济效益增加70余万元。通过优化,禾草沟选煤厂提升了磁性物回收率,降低了生产成本,提高了经济效益。 相似文献
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分析了淮北选煤厂涡北分厂介耗偏高的原因,采取了改造弧形筛入料方式、脱介筛上喷水、磁选机喷水角度、介质桶鼓风装置等技术措施,并加强了对介质消耗的管理,从而有效降低了介耗。 相似文献
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介绍了马头选煤厂通过改进重介选煤工艺流程、增加磁选机、加强弧形筛和脱介筛及磁选机等重点设备的管理、强化生产过程控制管理与细化考核等一系列行之有效的措施,有效降低了介质消耗,取得了较好的经济效益和社会效益. 相似文献
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介绍了古汉山矿选煤厂针对末煤重介系统介耗所采取的一系列有效措施,主要包括对脱介筛入料点和筛板的改进,喷水量、喷水位置、喷水角度的优化以及分流量和磁选机的合理调节,从而使介质消耗大幅下降,并使磁选效果得以优化。 相似文献
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论述了重介选煤厂介质消耗与所用重介质、所用磁选机、脱介筛的关系,探讨了重介质选煤工艺降低介质消耗的途径。 相似文献
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针对麻家梁选煤厂重介质消耗量大、分选产品质量不合格、介质桶液位不稳定等问题,采用调整脱介筛筛孔尺寸、增加筛面喷水压力、改造脱介筛喷嘴、并在加介磁选机环节添加二次分流的工艺设计,有效减少了浅槽系统中的煤泥量,大大降低了稀介磁选机的分流量,避免了稀介磁选机因分流量大煤泥量多导致的介质回收率低的问题,同时加强人员对设备的维护管理及磁铁矿粉的管理等手段,最终提高了介质回收率,保证了产品质量,达到了节能降耗的目的,实现了选煤厂经济效益的最大化。 相似文献
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针对安太堡选煤厂介耗高的问题,采取了改造分级筛、固定筛,调整脱介筛喷水角度和高度,调整振动筛筛缝,改造磁选机等技术措施,有效降低了介耗,使介耗由原来的1.57 kg/t降到1.30 kg/t,从而降低了生产成本,提高了企业经济效益. 相似文献
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<正> 重介质选煤在我国已得到广泛应用,重介质选煤所用的加重质绝大部分是磁铁矿粉,用磁选机回收再生。重介质选煤厂所用磁选机都是选矿厂应用的磁选机,由于重介质选煤厂的磁选机入料和对精矿、尾矿的要求与选矿厂有显著差别,原有磁选机不能满足回收介质的要求,使重介质选煤厂的介耗指标一直较大。为了解决重介质选煤的介质 相似文献