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异步电动机短路反馈电流衰减时间常数分析 总被引:1,自引:0,他引:1
在异步电动机定子绕组突然短路时,每个转子绕组都会产生直流电流,同时在定子绕组中感应,出短路电流的交流分量称之为异步电动机的短路反馈电流,该电流的特点是按照转子绕组的时间常数衰减到零,不同类型,不同的转子结构,其短路反馈电流衰减的时间常数是不一样的,本文对此问题进行了具体分析。 相似文献
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针对无刷直流电动机实际运行过程中存在的脉动和非平滑现象,基于内部结构特征和工作原理,研究了无刷直流电动机的运动特征和动态特性.从电机齿槽结构、绕组形式、转子位置、换相过程等方面分析了气隙磁场分布特征和对相电流、反电动势波形的关联作用,阐述了造成转速变化和产生脉动转矩的影响机理,讨论了单闭环控制与双闭环控制方式下的电机运行特性.通过搭建系统仿真模型,获得了空载启动、突加负载、变转速等控制要求下电机转速、定子电流和转矩的运行曲线和变化规律.理论分析和仿真实验均有效地阐明了无刷直流电动机的动态性能. 相似文献
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一种BLDCM反电动势过零检测方法 总被引:1,自引:0,他引:1
针对传统直流无刷电动机控制系统电动机转子位置检测准确度不高的状况,介绍了一种基于DSP的无位置传感器直流无刷电动机控制系统的硬件电路组成和软件结构.通过对无刷直流电机转子位置检测研究,提出了以TMS320F2812芯片为内核的综合转子位置检测方法,通过软件算法来得到电机转子位置信息,从而在改善系统调速性能的情况下降低系统成本. 相似文献
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基于EKF的无刷直流电动机转速控制系统设计 总被引:1,自引:0,他引:1
设计了基于扩展卡尔曼滤波的无刷直流电动机转速控制系统,克服传统无刷直流电机控制系统由于存在位置传感器给电机带来的诸多不利影响。本系统中,通过测量定子侧的电流值和电压值,可以逐步估计出转子的转速和位置,为无传感器电机控制打下基础。通过仿真实验,验证EKF算法估算转子位置信息的可行性。 相似文献
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对异步电动机转子断条与定子绕组匝间短路故障特征进行了机理分析,并在此基础上,设计了基于连续细化傅里叶变换、自适应变换技术的异步电动机故障检测系统;本系统通过检测定子电流中(12s)f1的分量来判断异步电动机是否发生转子断条故障,通过分析定子电流的负序分量来诊断电机是否发生定子绕组匝间短路故障;本系统由电压电流采集模块、信号调理模块、DSP核心模块以及串口通信模块组成;本系统采用TI公司的TMS320C2812微处理器,完成对采集的定子电流做频谱分析、自适应滤波等任务。异步电动机空载和负载仿真实验结果表明,系统的硬件电路和软件算法是安全、可靠、正确的。 相似文献
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比较研究了三相绕线式异步电动机的在线直接起动、转子串可变电阻器起动和定、转子绕组双馈供电起动三种起动方法的起动性能。变转子电阻法是在起动时可变的三相电阻器接入转子电路并假定在起动过程中外接三相电阻可以连续变化以获得最大转矩。定、转子绕组双馈供电起动法是通过在预定的一个短时间内把定、转子绕组同时并联在同一个电源上而实现的。为了得到起动特性,建立了三相异步电动机在(d,q)静止坐标系下的动态数学模型,编制了仿真程序。通过实例对三相绕线式异步电动机的起动过程进行仿真计算,并对仿真结果进行比较分析,得出了一些有用的结论。 相似文献
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<正> 一、转子整流器的工作状态次同步晶闸管串调系统中,异步电动机转子整流器通常采用三相不可控桥式整流电路,如图2-1所示。转子整流器的三相电源是电动机转子三相绕组的感应交流 相似文献
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风电机组双馈感应发电机运行中,由于参数变化的不确定性导致其无速度传感器直接转矩控制输出值出现异常波动,为保证双馈感应电机的频率稳定性,提出一种双馈感应电机无速度传感器直接转矩控制方法。计算转子磁链同步转速和转差速度,得到发电机的转速观测值;分析转子绕组电压空间矢量,建立磁链模型并构建电磁矩阵,在矩阵中计算定子绕组和转子绕组的磁势矢量,通过二者的矢量积得到电机的电磁转矩;转速和转矩共同组成直接转矩控制系统,实现对电机的速度调节和控制。仿真分析结果表明:采用所提方法时,在双馈感应电机启动后转速迅速增加,且在1.2 s后转速始终保持为1 400 r/min,可保证转子磁链的运行轨迹接近于圆形,直接转矩控制效果平稳。 相似文献
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为提高教学质量,将MATLAB软件应用于电机教学中。建立了直流电动机的数学模型,对直流电动机的启动过程进行了仿真研究。仿真结果表明MATLAB是电机教学的重要工具。 相似文献
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方佩敏 《电子制作.电脑维护与应用》2004,(4):55-56
电机、电磁阀等执行机构通称电感性负载,本文仅介绍用低压功率MOSFET组成的通用直流电动机驱动电路,以及直流电动机的调速及驱动中MOSFET的开关损耗。 相似文献
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转子凸极效应对同步电动机矢量控制的影响研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文在气隙合成磁链矢量旋转坐标系上,研究了转子凸极效应对同步电动机矢量控制的影响.严格的数学分析、推导和仿真结果表明,由于凸极同步电动机气隙不均匀,转子纵横轴磁路不对称,以气隙合成磁链矢量定向的旋转坐标系并不能使同步电动机的控制解耦.此外还首次得出考虑转子凸极效应后的同步电动机矢量控制数学表达式,并讨论了不解耦性对转子阻尼绕组的影响. 相似文献
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转子凸极效应对同时电动机矢量控制的影响研究 总被引:1,自引:1,他引:0
本文在气隙合成磁链矢量旋转坐标系上,研究了转子凸极效应对同步电动机矢量控制的影响。严格的数学分析、推导和仿真结果表明,由于凸极同步电动机气隙不均匀,转子纵横轴磁路不对称,以气隙合成磁链矢量定向的旋转坐标系并不能使同步电动机的控制解耦。此外还首次得出考虑转子凸极效应后的同步电动机矢量数学表达式,并讨论了不解耦性对转子阻尼绕组的影响。 相似文献
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针对无刷双馈电动机的转子磁场转换效率决定了其工作效率的问题,提出了一种隐极无刷双馈电动机隐极转子结构的优化设计方案。对作用较小的隐极转子进行优化设计,即将它们的槽型更改为半开口槽,不断改变它们的长宽比;利用有限元软件ANSYS分析不同长宽比转子结构的隐极无刷双馈电动机,获得其功率绕组励磁与控制绕组励磁分布;利用Matlab软件分解转子磁动势,获得转子磁动势的谐波含量,从而确定最有效谐波含量。实验结果表明,在设定隐极转子的长宽比分别为10、13、15、17、20的情况下,隐极无刷电动机在15倍长宽比转子结构时的能量转换效果最好。 相似文献