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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
对重油催化裂化装置烟机的两起故障进行分析,结果表明烟机叶片涂层质量问题是赞成烟机叶片涂层短时间内大面积剥落的主要原因,烟气中催化剂颗粒冲蚀和高温气体腐蚀、热蚀的交互作用,以及过量轮盘冷却蒸汽的作用是叶片严重磨损失效的主要因素。提出了烟机操作中应注意的一些问题。  相似文献   

2.
针对某些炼厂烟气轮机运行过程中出现动叶片被冲蚀,偏离原设计工况导致烟机效率降低的问题,经对烟气轮机相关部件进行优化设计并调整相应工艺措施解决了问题,可为相关企业在用烟气轮机的高效、平稳、长周期安全运行具有一定的参考。  相似文献   

3.
着重从烟机工作时叶片所受的力以及温度对烟机叶片材料强度的影响两个角度分析重催烟机叶片断裂的原因,保证烟机能处于长期、高效、安全的运行状态。  相似文献   

4.
烟气轮机长期在高温烟气环境服役,烟气中催化剂颗粒持续在流道中冲蚀磨损叶片。利用数值计算方法建模分析了流道内气固两相流动特性和冲蚀特性,探讨了催化剂颗粒直径、导流锥型线、动静叶片轴向间隙和节距比等因素对冲蚀特性的影响。研究结果表明,催化剂颗粒冲蚀主要发生在静叶片尾部边缘、动叶片前缘吸力侧和压力面、动叶片叶顶尾缘区域,动叶片冲蚀情况比静叶片严重。静叶片尾部边缘的冲蚀主要由小直径催化剂颗粒撞击引起,动叶片前缘和叶顶尾部边缘的冲蚀破坏由较大直径催化剂颗粒引起。随着催化剂颗粒直径的增加,颗粒撞击位置逐渐沿叶片高度方向向着叶顶尾部边缘移动,动叶片前缘和叶顶尾部边缘的冲蚀加剧。合理的导流锥型线有助于保持更均匀的颗粒分布,从而减少颗粒集中冲蚀。轴向间隙的增大能缓解动叶片尾部边缘的冲蚀破坏,但气动性能会有所降低。适当增大节距比,能在一定程度降低动叶片尾部边缘冲蚀率密度。  相似文献   

5.
叙述了烟机更换叶片后因振动多次超标而导致停机的情况,详细分析了引起烟机振动的原因,并提出了减小烟机振动的具体措施。  相似文献   

6.
某催化装置的烟机在运行过程中突然出现连锁停车,检查后发现动叶片全部断裂,静叶片及其他组件也发生损坏。通过宏观检验、断口及表面产物分析、金相检验、硬度检验及烟机运行工况分析,发现烟机的失效主要为静叶片先出现断裂,断裂件与动叶片及轮盘发生磨损,导致动叶片全部断裂,烟机发生失效。针对失效原因,提出了相应的改进建议。  相似文献   

7.
利用大型机组在线状态监测系统,对蜡油催化装置烟机的时域波形、频谱及轴心轨迹进行分析,得出烟机转子存在较大的不平衡。诊断结果是烟机转子叶片均匀积附的粉尘的脱落而引起振动增大。采取急冷的方式对烟机在线除垢,使振动恢复正常,保证了烟机组的安全稳定运行。  相似文献   

8.
刘金超 《广石化科技》2006,(C00):113-115
利用大型机组在线状态监测系统,对蜡油催化装置烟机的时域波形、频谱及轴心轨迹进行分析,得出烟机转子存在较大的不平衡。诊断结果是烟机转子叶片均匀积附的粉尘的脱落而引起振动增大。采取急冷的方式对烟机在线除垢,使振动恢复正常,保证了烟机组的安全稳定运行。  相似文献   

9.
烟气轮机叶片损坏原因分析   总被引:2,自引:1,他引:1  
从烟机叶片受力及烟气温度对叶片强度的影响两个方面分析了叶片断裂的原因, 目的是保证烟机能处在长期、高效、安全的状态下运行  相似文献   

10.
针对某石化公司炼油部催化裂化装置烟机运行中存在的问题分析原因并提出解决措施,实施后效果较好。烟机运行效率低导致主风能量回收机组电耗高的主要原因是叶片技术设计落后及烟机运行参数与实际工况不匹配;烟机轮盘冷却蒸汽消耗大的主要原因是其采用的是开放式腔体结构设计轮盘;烟机动叶片易磨损和动静叶片结垢问题影响着机组长周期运行。通过更新升级烟机叶片、复核调整运行参数、应用叶根密封冷却技术等多项改进措施,主风能量回收机组平均电耗由900 KW/h下降至300 KW/h,烟机轮盘冷却蒸汽平均消耗由0.65 t/h下降至0.26 t/h,实现了节能目标,烟机运行可靠性也得到提升,满足了催化裂化装置长周期运行需求。  相似文献   

11.
针对目前影响催化裂化装置长周期安全运行的核心设备之一——主风机组的烟气轮机存在的结垢问题,收集了国内37家炼油厂催化裂化装置的运行数据,分别从装置的操作条件、烟机的机械设计以及催化剂的使用3个方面进行了详细的对比分析,对烟机结垢的成因进行了探讨。结果表明,烟机结垢是一个多因素相互作用的结果,主要因素包括:烟机流道的流场不均匀、扰动大;烟机的叶型、叶片的表面粗糙度、轮盘冷却蒸汽流量及温度;平衡剂脱附的金属、烟气中的细粉(尤其是超细粉)与烟气中的水蒸气、硫等介质的相互作用,加剧了叶片表面的粗糙度,容易造成烟机结垢。基于对烟机结垢成因的分析总结,提出了减缓烟机结垢的改进措施。  相似文献   

12.
介绍了激光仿形熔铸修复与重建加工技术在烟机轮盘与叶片上的应用,与其它敷层修复技术相比,这种高新技术在修复烟机轮盘与叶片上具有明显的经济性和实用性  相似文献   

13.
烟气轮机是炼油厂催化裂化装置的关键设备,合理预测叶片疲劳寿命是保障烟机安全运行的有效手段。从力学建模和边界条件两个方面简要阐述了叶片的应力分析方法,并系统分析了影响烟机叶片疲劳寿命的主要因素,提出了利用改进的局部应力应变法进行叶片寿命预测的合理性和叶片疲劳寿命的评估方法。  相似文献   

14.
韩晋民 《石油机械》2001,29(9):13-16
对GHH烟气轮机断裂叶片的宏观检查、断口分析和叶片受力分析计算表明 ,烟机叶片断裂属疲劳断裂 ,断裂部位距叶根高 15mm ,此处正是叶片计算合成应力最大的位置。影响叶片断裂的因素除断裂力学理论的裂纹生成和扩展外 ,还与烟气中粉尘的浓度、粉尘颗粒尺寸和粉尘速度有关。为提高叶片使用寿命 ,采取控制进入烟机烟气温度、压力和流量的措施 ,使烟气中催化剂粉尘浓度小于 2 0 0mg/m3、粒径大于 10 μm的粒子小于 8% ,现烟机已安全平稳运行 60 0d ,取得显著效果  相似文献   

15.
烟机结垢是多种因素共同作用的结果,针对中国石油天然气股份有限公司吉林石化公司炼油厂0.7Mt/a催化裂化装置烟机叶片结垢,导致机组自保联锁停车问题,结合烟机结垢物质成分的分析结果,从工艺操作、原料性质、催化剂使用及管理、烟机运行工况等方面对烟机结垢成因进行分析.结果表明工艺管理不善、操作波动、催化剂异常破碎等原因造成系统中催化剂细粉量增加,导致旋分系统运行异常,烟气中催化剂浓度增大.而大量高浓度的催化剂细粉是造成烟机结垢的根本原因,异常水分的进入则加重了烟机结垢.根据对烟机结垢成因的分析,提出了改进措施和对策.  相似文献   

16.
抚顺石油二厂南催化装置采用美国INGESOLL RAND公司生产的双级悬臂式E2 32烟气轮机。经过多年运行和改造 ,烟气轮机转子实现了国产化 ,但在 11a的运行中 ,烟气轮机动、静叶片磨损和轮盘冲蚀经常造成停机事故 ,影响其正常运行。1 宏观检查(1)叶片 检查发现 ,榫头进气端面、根部前缘、叶片前缘、叶片盆、背向转接处及缘板有严重冲蚀和磨损 ,静子叶片前缘尖根部有冲蚀凹坑 ,静子叶片前缘沿全叶高及叶片盆尾缘存在明显的冲蚀沟痕 ,叶身保护层大面积剥落。(2 )轮盘 Ⅱ级轮盘比Ⅰ级轮盘冲蚀严重 ,轮缘凸肩上转接处被冲蚀成环状沟痕 ,轮缘…  相似文献   

17.
对YL—10000D烟机正常运行中突然发生叶片断裂事故的原因进行分析,通过对断裂叶片的外观和金相进一步分析和其应力进行计算,得出叶片断裂的主要原是为叶片榫头第三齿和轮盘榫槽的接触面积过小及分布不均匀,并提出了防范措施。  相似文献   

18.
烟机是催化裂化装置烟气能量的核心设备,是催化裂化装置降低能耗、优化指标的重要组成部分.针对中国石化齐鲁分公司第三催化装置烟机在运行过程中出现的振动超标、入口超温、叶片结垢等问题,并结合中国石化部分公司相关经验,提出优化措施.优化后,节约了生产成本,保证了烟机长周期安全运行.  相似文献   

19.
烟气轮机(简称烟机)是催化裂化装置余热回收系统的核心设备,直接关系到装置的平稳运行、安全生产及节能降耗.文章结合某石化公司220万t/a重油催化裂化装置烟机结垢现象进行原因分析,结果表明:催化裂化装置更换催化剂后,催化剂本身黏度、烟机内催化剂细粉浓度以及细粉因受到叶片高速旋流而产生的离心力是导致烟机结垢的关键因素.针对...  相似文献   

20.
烟气轮机防护涂层的研究及应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
从烟气轮机的工况出发,提出了对烟机涡轮叶片防护涂层的要求,讨论了涂层的设计思想。介绍了可供烟机叶片使用的四种涂层:长城1号(C-1)、长城2号(C-2)、长城3号(C-3)及长城4号(C-4),包括它们的主要化学成分,金相组织、氧化性能、热腐蚀性能、室温及高温硬度、结合强度、冷热疲劳性能、动态性能及涂层均匀性。重点讨论了长城1号涂层的应用情况,顺便提及C-3涂层的应用,同时介绍了C-2及C-4的应用前景。  相似文献   

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