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在过去的十年中,制瓶机机速几乎翻了一番,目前已达到600瓶/分钟.结果,热端传送系统也必须进行改进,特别是对于目前的轻量瓶生产来说,情况更是如此.德国的Pennekamp工程公司在本文中介绍 相似文献
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动态送风末端装置特性的实验研究 总被引:5,自引:1,他引:4
本文对动态送风末端装置在稳态和动态条件下的送风特性、温度特性与换热进行了实验研究。结果表明 ,该末端装置在动态化送风时 ,出风温度也呈现动态化 ,并且风量较大时出风温度较高 ,风量较小时出风温度较低。对出风风速进行频谱分析 ,动态风的频谱与自然风的频谱非常相似。由于送风的动态化 ,动态末端装置的出风速度和换热量均有所减小 ,在干工况下减小程度小于 3 %。也就是说 ,风速的动态化对动态送风末端装置的风量和传热影响很小 相似文献
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将系统辩识的方法应用到潜艇电力推进系统的动态特性的分析中,辩识算法采用递推增广矩阵法(RELS),并采用变遗忘因子,以改善系统的跟踪性能,研究对象为一模拟电力推进机组,在实验数据的基础上建立了该系统励磁控制下的动态模型。 相似文献
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近十几年来,各类制瓶机的生产速度几乎翻了一番,现在可达到的生产效率为600瓶/分。这样,一个随之必须解决的问题是:改进热端传送系统,特别是用于当前生产的轻重量玻瓶的传送系统。 相似文献
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为减少因选粉机失效而造成产品跑粗或出现粗颗粒的现象,提高分级成品的质量,通过对选粉机的密封方式及其原理进行分析,针对选粉机密封失效跑粗问题,提出选粉机动态密封部件的平面度和圆度检测原理,通过设计动态模拟检测装置,对密封部件检测实施动态模拟,实现选粉机密封装置凹形密封槽和凸形密封环的形位误差检测。模拟结果和实际应用效果表明:该检测装置对解决密封失效跑粗问题非常有效。 相似文献
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汽车万向传动装置动态特性仿真分析 总被引:2,自引:0,他引:2
在Pro/E软件中建立万向传动装置的三维模型,并基于ADAMS软件和ANSYS软件进行动态特性仿真分析.采用理论计算和运动仿真相结合的方法,得到了十字轴万向节输出轴角加速度和角速度曲线,并对中间传动轴进行模态分析,得到了相应振型和固有频率.仿真结果表明:运动仿真曲线与理论分析基本一致,模态求解数据与试验数据相符;模型构建合理,仿真结果可靠;动态特性仿真可简化机械产品设计过程,为进一步优化万向传动装置结构提供指导. 相似文献
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磁力金属带传动中传动比的影响因素分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对新型磁力金属带传动中传动比的影响因素,如有效牵引力、初张力、磁感应强度、中心距、小带轮直径及围包角等进行了分析和数值模拟,揭示了传动比随这些影响因素而变化的规律。结果表明,磁力金属带传动的传动比随磁感应强度、初张力及中心距的增大而增大,随围包角及小带轮直径的增大而减小。文中指出,由于磁力的作用,小带轮直径及其围包角均可相应减小,因此,其传动比较普通带传动可增加3~4倍。 相似文献
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为提高准静态环境使用的力传感器校准精度,研制了基于伺服驱动的离心式动态力校准装置。该装置利用直驱伺服电机驱动和控制质量块做离心运动,通过去轴承设计的动力传动机构输出量值可控的动态力;建立了动力学模型并得到了实验验证;进行了测量重复性和动态响应性能实验研究。实验结果表明,校准装置在中高转速下测量重复性优于1%,能在0.242s内加速到额定转速500r/min,且输出力值可达到3.8kN。 相似文献
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目的研究某包装机械凸轮滑块分离装置的性能,利用机电联合仿真方法对伺服驱动凸轮滑块分离装置系统进行有效的性能预测。方法提出一种独立伺服驱动凸轮滑块分离装置机电联合仿真分析方法。建立分离装置的动力学模型,并研究其动力学特性;对控制系统进行分析,建立三环控制模型,整定控制参数;进行ADAMS/Matlab联合仿真研究。结果从仿真结果可知,由于系统存在负载波动,导致最大位置跟随误差达到4.1709°。对控制系统进行改进后,最大位置跟随误差减小到0.0440°。系统稳态跟随误差在允许范围之内,与仿真结果基本一致。结论利用机电联合仿真方法能够对伺服驱动凸轮滑块分离装置系统进行有效的性能预测。 相似文献
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目的 提高永磁同步电机作业时的响应精度和速度,优化其动态反馈性能,解决传统滑模控制中趋近时间与系统抖振相矛盾的问题。方法 采用三闭环控制结构,位置环与电流环采用模糊PID控制方法,速度环采用基于新型趋近律的改进滑模控制方法,添加扰动观测器并给予系统扰动补偿。结果 仿真与在环硬件测试结果表明,文中提出的控制方法与传统三闭环滑模控制相比,相同时间内电机转子位置响应速度提前了0.123 s且无超调,同时明显降低了电磁转矩波动幅度。结论 文中设计的新型趋近律有效改善了传统滑模控制存在的问题,建立的控制系统有效提高了永磁同步电机的响应精度和速度,削弱了永磁同步电机作业时的抖振程度,具有良好的鲁棒性。 相似文献