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宣钢1260m^3高炉经过系统优化生产工艺,采取加强炼铁厂内精料工作、合理上下部调剂、平衡好护炉与强化关系和强化技术操作管理等措施,实现了低硅低硫生铁冶炼,改善了高炉生产技术指标。 相似文献
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1997年以前,由于原燃料条件差,高炉操作制度不合理,再加上认识上的误区,酒钢生铁含硅量一直得不到降低。1997年以后,随着原料条件的改善,合理装料制度的采用以及认识上的提高,酒钢生铁含硅量得到逐步降低。[Si]的降低也带动了高炉焦比的降低和生铁产量的提高。 相似文献
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1996年3月安钢水冶铁厂在2^#100m^3高炉进行了冶炼低硅铁试验,其低硅铁率达到51.17%,说明100m^3高炉冶炼低硅是大有潜力可挖的。 相似文献
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高炉冶炼过程中,降硅是一项重大节能增产措施。既可降低高炉焦比和提高产量,也可促使转炉炼钢实行无渣或少渣冶炼,从而降低炼钢成本。本文分析了国内外高炉冶炼低硅生铁的技术现状、硅的还原机理,提出了高炉冶炼低硅生铁的技术措施。 相似文献
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对三铜炼铁厂4号高炉低硅冶炼生产实践进行了总结,通过采取创新操作理念,优化渣相,完善上、下部操作制度、加强管理等一系列措施,月平均[Si]最低降低到0.23%,并长期稳定在0.25%左右,高炉长期稳定顺行,燃料比降低到500kg/t以下,为集团公司的节能降耗、降本增效,炼铁厂推广低硅冶炼技术做出了重要贡献。 相似文献
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湖北新冶钢二炼铁厂从降低生铁成本出发,生产低硅生铁。采取了提高原料和烧结矿质量,严格控制并稳定炉缸温度,富氧、喷煤、大风量、大料批(每批14.1t)、正分装、抑制边缘、发展中心的操作方针,使顶压升高,一氧化碳压力增大,一氧化碳利用率提高,燃料比和生铁硅含量降低。生铁含硅量逐步降到0.3%左右,高炉主要技术经济指标明显改善。 相似文献
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宝钢3号高炉低硅冶炼技术 总被引:1,自引:0,他引:1
宝钢3号高炉通过调整布料档位,优化煤气流分布,确保高炉稳定顺行,并通过不断改善原燃料质量,提高利用系数,提高喷煤比,降低焦比,改进操作等措施,使铁水含硅量稳定下降,现稳定在0.30%以下,最低月均为0.26%,达到世界先进水平。3高炉采用的低硅冶炼技术不仅提高了生铁质量,而且取得了降硅、结焦、增产的良好经济效益。 相似文献
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低硅冶炼是高炉先进性的体现,也是节能降耗的有效措施,本钢6号高炉采用调整煤气流、改善原料条件、改善造渣等手段实现低硅冶炼。 相似文献
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新钢9号高炉(2 500 m3)在原燃料条件变差的情况下,通过优化高炉操作,调整煤气流分布,控制合适理论燃烧温度和调节炉渣成分等措施,实现生铁中硅的质量分数稳定在0.40%左右,利用系数、消耗等各项经济技术指标达到国内同类型高炉先进水平。 相似文献
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这次通过对C高炉生产指标分析,在现有条件下减少入炉焦炭灰分、从而减少SiO2入炉量、合理配备炉料结构、调整操作制度等措施,实现C高炉低硅冶炼的生产实践。 相似文献
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本文介绍了莱钢一铁厂3号高炉在1993年12月和1994年1月降硅操作的主要措施,并就有关问题进行了分析。 相似文献
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高炉冶炼低硅低硫铁的炉渣性能研究 总被引:3,自引:0,他引:3
对唐钢一炼铁厂高炉冶炼低Si低S铁水的炉渣进行了实验室研究,分析了炉渣的物化性能。建立了炉渣粘度与温度关系的统计数模。唐钢一炼铁厂100m~3高炉围绕合理控制和稳定渣操作 相似文献
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尹坚 《金属材料与冶金工程》2000,(5):22-24
分析了高炉冶炼中硅的还原机理,根据分析结果明确了低硅冶炼应具备的条件。湘钢1^#高炉在低硅冶炼的攻关实践中,按低硅冶炼应具备的条件采取了相应的技术措施与管理措施,取得良好的经济效益。 相似文献