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一、前题在活塞环行业内,单体铸造的,不分铁水流程长短和环的截面积大小,一律都在浇口对面加冒口。从理论上讲,冒口有三个作用:1.铁水的补缩;2.集渣集气;3.热平衡。但是实践的结果和设想的并不一致,前二个作用不存在。由于铁水浇注时比重大的铁水都流在比重小的渣子前面,所以把冒口在金相显微镜里观察,未发现有渣子。至于集气,单体环铸造 相似文献
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以内燃机活塞环单体铸造发生反白口作为对象,简述了反白口的特征并分析其生成原因,提出了防止和消除产生反白口的措施。 相似文献
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根据生产实践,对铬铜铸铁活塞环缩松问题进行讨论分析。通过工艺改进,选择合理的化学成分,合理的合金加入顺序和合理的出铁温度,消除了铬铜铸铁活塞环的缩松。 相似文献
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黄险峰 《中国铸造装备与技术》1997,(5):39-40
球墨铸铁活塞环单体铸造,简化了制造工艺,降低了制造成本,提高了产品质量和劳动生产率,经济效益可观。用单体铸造技术取代双体铸造,有良好的应用前景。介绍了球墨铸铁活塞环单体铸造的技术特点以及单体球墨铸铁活塞环的金相组织与力学性能。 相似文献
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球铁飞轮的铸造缩松及防止措施 总被引:1,自引:0,他引:1
飞轮是柴油机厂的主要零件,要求材质为QT50—5,化学成份见表1,金相组织和机械性能见表2,机械加工后铸件表面无缩松。缩孔及黑斑缺陷。图1是我厂生产飞轮的铸造工 相似文献
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本文以阶梯形铸件对铸钢件进行了悬浮浇注实验,研究了悬浮剂加入量对铸件凝固特性的影响。悬浮浇注增加铸钢凝固期间的冷却强度,缩短凝固时间,增加体积凝固的倾向性。随着悬浮剂加入量的增加,缩孔体积显著减小,缩孔下移。悬浮浇注增加等轴晶区,晶粒明显细化,使铸件的缩松减轻并且分布得到改善。 相似文献
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通过对球墨铸铁活塞环浇注工艺及存在缺陷的分析,认为材料的成分、铸造工艺参数的不稳定是产生球化不良、缩松、金相组织不合格等各种铸造缺陷的主要因素。椐此所提出的一些措施,经实际生产证实,有效地避免或减轻了这些缺陷,取得很好的效果。 相似文献
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对灰铸铁活塞环断口进行宏观检测、扫描电镜分析、金相组织分析,结果表明:活塞环断裂的原因可分为两种,一种是铸造缺陷和材质不符合技术要求,一种为装配操作过程不合理。冷隔、疏松和缩孔等铸造缺陷,以及严重的石墨偏析和莱氏体组织,容易成为活塞环脆性断裂裂纹的起源。而不适当的铸造过程控制以及不合理的浇冒口设计,导致了试制初期铸件出现材质性能不良和大量铸造缺陷。 相似文献
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通过真空熔炼、电渣重熔、热锻、热轧和冷拉等工艺,生产了活塞环用新型合金钢盘条。采用了金相、SEM等技术,分析了不同状态的微观组织结构,发现该中材料微观组织从优到劣的顺序为冷拉退火态、热轧态、热锻态、铸态,具体表现为孔洞、偏析区及缺陷数量逐渐变少;当制品截面积逐渐变小时,上述缺陷分布越来越弥散化。对铸态、热锻态和热轧态偏析区进行能谱分析,发现均呈现一种富C、Cr和Mo而贫Fe现象。 相似文献
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在大量试验的基础上,深入分析并研究了马氏体不锈钢活塞环渗氮畸变的各项影响因素。结果表明,活塞环的渗氮畸变主要是由于活塞环外圆工作面渗氮层的残余压应力导致。尽管环的内圆面是非工作面并不需要渗氮,但作者将活塞环内圆面和外圆面同时进行渗氮,使内外圆面渗氮层的残余压应力得以平衡,从而顺利解决了渗氮畸变难题。 相似文献